[关键词]
发电机;内冷水;铜离子;电导率;凝结水
1 内冷水系统改造
湖北汉新发电有限公司3号发电机内冷水运行中存在pH值偏低、电导率经常超标、小混床出水呈酸性、树脂进入内冷水系统等安全隐患问题,内冷水水质靠换水来维持正常值,2003年在现有设备的基础上,对3号机组发电机内冷水水质控制进行技术改造,解决内冷水pH值偏低等问题,实现内冷水电导率、pH值和Cu2+三项指标同时合格,使内冷水水质符合《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145-1999)、《大型发电机内冷水质及系统技术要求》(DL/T 801-2002)和国家电网公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》的有关规定,消除安全隐患、节约用水,提高发电机组运行安全性和经济性。
2 内冷水水质超标原因分析
(1)树脂原因:
内冷水通过小混床后虽然除掉了铜离子,但也使内冷水PH值降到6.5之间,在偏酸性纯水中,铜的腐蚀速度大大增加,铜离子浓度增加,加大小混床处理量,PH值继续下降,铜继续溶解,从而形成恶性循环,在这种普通树脂处理下,PH值和铜离子是种对立的关系,要降低铜含量必须牺牲PH值。
(2)化学监督表计原因:
目前PH表普遍存在误差大,不稳定,仪表标定时用的是高浓度的缓冲溶液,而测量的时低浓度的高纯水,特别是PH在7左右的超纯溶液,表计跳变比较厉害,不能准确测量,只能反映PH的趋势,离线PH表由于精度和测量电极不匹配,以及空气污染、人为误差,设备老化等原因误差更大。
(3)补充水原因
我厂内冷水补充水为凝结水,凝结水内含有氨,在PH较高情况,氨和铜形成络合物,PH大于9铜导线腐蚀加剧,而开机时使用补给水作为补充水,水质PH在6.5左右的高纯水对铜导线形成酸性腐蚀。
(4)运行控制原因
换水量少,换水不彻底,小混床进口阀门关不严,小混床流量不好调节。
(5)水量损失
人工取样和仪表分析流量在30 L/H,一天流失0.7T,而整个内冷水水箱不到3T,水质正常时一天需补充(更换)全部内冷水的1/4,经过处理的内冷水随着取样而流失,从而加大小混床的出力,缩短小混床运行周期。
3 微碱化的方法原理
我们厂采用凝结水补水—离子交换除氨微碱化处理内冷水。凝结水含有微量的NH3,PH一般在8.6~9.2之间,电导率在2.0~5.0之间;凝结水的溶解O2通常在30μg/L以下。若采用经特殊工艺处理的离子交换树脂对凝结水进行精密调节,使其pH在8.6以下,电导率在2.0以下,可以实现内冷水微碱化控制,特别是充分利用其溶解O2低的特点,实现对铜导线两个主要腐蚀因素的同步控制。在纯水稀溶液中,铜导线腐蚀产生的Cu2+浓度与溶解O2的基本有对应的关系,Cu2+浓度:随着溶解氧的增大而增大。如果将内冷水的溶解氧控制在40μg/L以下,那么Cu2+浓度就可以控制在40以下。
理论研究表明,随着纯水稀溶液pH值的提高,溶液中铜离子的极限溶解度迅速下降,如果将内冷水pH控制在7.2~8.6之间,那么就可以将Cu2+控制在20μg/L以下。
我们采用武汉大学长效自激缓释微碱化方法与工艺,离子交换法缓释NaOH,利用旁路净化系统,对循环流量为5%~10%的内冷水进行微循环处理,将小混床缓慢释放出的微量碱性物质带入内冷水箱,实现对内冷水的精细、均衡微碱化处理,经1h~2h的微循环处理,将内冷水的pH值调节到7.6~8.5范围之内,电导率不超标:正常≦2.0μS/cm; 最大≦3.0μS/cm.
内冷水因铜导线与溶解氧和溶解的CO2发生腐蚀反应而含有Cu 和HCO 。将离子交换器内的树脂换为Na型阳离子交换树脂(RNa)和OH型阴离子交换树脂(ROH),通过旁路系统,让部分内冷水流进离子交换器,出水返回内冷水箱。在离子交换器内的混合树脂层(混床)中,发生下列离子交换反应:
Cu2+ + 2RNa = R2Cu + 2Na+
HCO + ROH = RHCO3 + OH-
经过离子交换反应,内冷水中微量的溶解中性盐Cu(HCO3)2转化为NaOH。
根据试验结果,可以计算出混床进水Cu2+浓度与出水pH值的关系,进水铜离子越大,经过碱化树脂后的出水PH就越高,计算结果表明,该方法可有效地将内冷水的pH调节成微碱性。微碱性的混床出水,进入内冷水箱后,先中和水箱内的微量酸性物质,降低内冷水的腐蚀性;然后提高水的pH值至7.6~8.5,进一步发挥以致铜导线腐蚀的作用。铜导线的腐蚀得到控制后,内冷水的pH值自动维持在一个相对稳定的最佳值附近。
4 试验和改造
取发电机内冷水、凝结水水样,在实验室做小型试验,对水样进行离子交换微碱化调节试验,研究内冷水微碱化效果及其对铜导线的腐蚀防护效果。根据水质检测分析、系统诊断和小型试验的结果,确定内冷水系统水质控制模拟试验运行工艺。利用小型试验装置在#3机组化水取样架,对现场水样进行动态模拟试验,研究内冷水精密微碱化处理的效果,对小混床内部进水装置和排水装置进行技术改造,现场安装了DD表和PH表,最后放入经精选的微碱化树脂进行运行调试。经过调试至今小混床已经运行1年2个月没有更换碱化树脂,运行期间水质全部合格,小混床运行周期由原来的3个月提高到现在的一年多,改造效果很好。
5 存在问题:
由于内冷水经人工取样和监督仪表后流失量较大,现在已经联系运行人员不取样的时候关人工取样门,但这不是最终解决办法,建议关掉去汽水化验站的阀门,就地安装DD表和PH表,把就地PH和电导表信号引到化验站并安装记录仪,撤除化验站PH表和电导表,以减少水的浪费和补水增加污染。
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