
图1 呼吸器硅胶受潮变色分析
不同的生产厂家生产的呼吸器各有不同,引起硅胶容易受潮变色的主要原因是:硅胶盅容量不够大;呼吸装置结构不合理;呼吸装置密封形式不合理;密封胶质量差。所以,只要解决以上四个问题,就能解决硅胶容易受潮变色的问题。
研制新型呼吸器的突破口为:针对硅胶容量不足,可以按比例设计大容量的硅胶盅;针对更换过程中潮气直接进入管道聚积,可以设计阀门实现硅胶全天候过滤,并重新设计接头的连接方式,将10种法兰形式和3种密封方式统一成为一种方便快捷的连接方式;针对呼吸装置密封不良,可以采用统一的密封方式和将“O”优质型密封圈固定在一专用的密封槽的方法,解决密封性不好的问题。
2 改造的技术内容
现有的设备是造成硅胶更换时间长,没经过呼吸器硅胶过滤的空气直接进入主变压器体内,从而使硅胶受潮变色,这也是研制新型呼吸器装置需要解决的技术难题。按比例设计大容积的硅胶盅,按主变压器的实际情况设计新的呼吸器,加大1倍以上的容积,增加硅胶量,就能延长它的更换周期;现有的呼吸装置结构和密封形式不合理,是造成硅胶更换时间长,没经过呼吸器硅胶过滤的空气直接进入设备体内,而使硅胶受潮变色快,针对这个问题,采用了U型连通式。
主变压器在运行时,呼吸气管不能堵塞,因为变压器温度并不是恒定的,温度高时绝缘油油位上升,油枕中的空气经呼吸器排出,如果在这时封闭呼吸气管,油枕中的空气因为排不出而导致瓦斯继电器动作,发生事故,严重时变压器还会发生爆炸,U型连通式就是针对这方面做了优化。在硅胶更换过程中,始终保持了变压器呼吸气管的畅通,而且杜绝了在更换中潮气进入设备的可能性,保持了硅胶的良好过滤性能,U型连通式是由标准连接接头、连接套管、球阀、免工具卡套更换接头和大容量硅胶盅构成。该方案的特点是:增加一个呼吸器接口J2,构成U型连接方式,正常工作时Q2关闭。当呼吸器A的硅胶受潮变色需要更换时,把备用呼吸器B装到J2接口上,打开Q2球阀,这时呼吸器B开始运行;接着关闭Q1球阀,把呼吸器A从J1接口上拧下来退出运行,详细的设计方案如图2所示。

图2 U型连通式的工作原理
3 改造的创新点
当前国内外变压器呼吸器硅胶应用没有得到重视,都是直通式的工作方式,这些工作方式没有很好考虑各地设备使用环境,只是简单的用一些螺丝和一些胶垫把呼吸器跟变压器组合连通,所以容易出现问题。如呼吸器里的硅胶使用周期短、更换硅胶用时长等,影响供电安全;以往更换硅胶时要松呼吸器上的4颗螺丝,由2人操作才能完成这项工作。由于这些螺丝和固定的底板都是铁制品,容易锈死,更换难度更大,而新型呼吸器“人性化”的设计则很好解决了这方面的问题。新呼吸器采用铜制连接接头、在每个接触面设计了一个凹槽,这样使密封胶垫更好地发挥作用。而且新呼吸器的工作方式可以自由选择,更换容易,在更换时也不会让没经过过滤的潮气直接进入变压器,这对变电设备的安全运行提供了有利的保障。
4 产品使用情况
在改造前,每个呼吸器的硅胶平均每2个月更换一次,每个110 kV主变压器呼吸器每更换一次平均要14罐硅胶,每台220 kV主变压器需26罐硅胶,每罐需13元。
现在中山局有57座变电站。其中500 kV变电站有1座(因为这是刚投产的新站,其3台主变的呼吸系统各方面的性能良好,所以不在这次改造范围之中),220 kV变电站有8座,110 kV变电站有48座。每个变电站平均有3台主变压器,每台主变压器有2个呼吸器(1个本体,1个有载)。从改造后到(成果已经在中山局推广)巩固期还没更换过硅胶,新装置的成本是每台变压器为573元。
通过计算,未改造装置前每年的费用为411840元,而采取改造后每年的费用仅为192528元,直接节省费用219312元。
实施改造后,大大缩短了更换硅胶的时间,提高了消缺效率,杜绝了在更换硅胶过程中潮气进入设备体内的机会,提高了硅胶的使用率,为中山的电网稳定安全运行提供了有力的保障。实施新方法后,减少了因更换硅胶而停电的现象,提高了供电的可靠性,受到政府和群众的一致好评。