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[组图]DG35-3.82/17型CFB锅炉的改进性维修         ★★★
DG35-3.82/17型CFB锅炉的改进性维修
作者:佚名 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2006-12-28 18:51:39
    摘要  针对两台DG35 -3.82/17型循环流化床(CFB)锅炉运行多年来遇到的竖埋管磨损、低温过热器磨损、旋风分离器磨损、给煤机易磨损及卡死等问题,分析原因,采取了针时性的改进性维修措施,提高了锅炉运行的可靠性和经济性,取得良好的效果。
        福建省石狮热电有限责任公司两台DG35-3.82/17型循环流化床(CFB)锅炉(1#, 2#炉)是东方锅炉厂为燃用福建无烟煤设计,为单汽包自然循环、中温旋风分离的低循环倍率锅炉,1998年10月份点火一次性成功并投入生产运行。锅炉额定蒸发量35t/h,过热蒸汽压力3.82MPa,过热蒸汽温度450℃,已分别累计运行31896h,31267h。
        锅炉运行五年多来,陆续暴露出来了一些磨损问题,在此分析磨损原因,介绍采取的改进性维修措施以及效果,与同行商榷。
        一、竖埋管磨损
        由于福建无烟煤碳化程度高、挥发分超低(Vdaf≤5.0%),发热量较高,细颗粒含量大,但灰熔化点低、易结渣[1]。锅炉厂为保证煤在密相区的燃烧份额以及锅炉达到额定出力,特在密相区四周布置竖埋管,以充分利用浓相区传热系数高的优点,使锅炉紧凑并节约钢材耗量,并在竖埋管外径上焊环形防磨片[2]。锅炉正常运行时,竖埋管长期被浸在高温的床料中而磨损,且处于缺氧还原区致使管子易腐蚀,尤其是在下部弯头、入孔门、回料口、给煤口等部位损坏严重。每次停炉时都要检查这些易磨损部位并补焊磨损的防磨片。2001年10月份(累计运行20875h),2#炉一根竖埋管下部弯头因磨损爆管被迫紧急停炉,部分竖埋管管壁磨损已经超过1/2。
       

       

         2002年春节检修期间,将两台炉的竖埋管全部更换,并在易磨损部位增加防磨片,运行1年发现磨损问题还是没有根除。最后,在竖埋管下部弯头等易磨损部位焊φ6mm抓钉(图1)并涂上50mm厚的莫来石耐火耐磨可塑料(性能见表1)。在施工前曾怀疑此方法会对料床阻力和局部传热产生影响,不过经运行实践表明锅炉出力和燃烧调节特性无明显改变。改进后累计运行8875h、8912h,停炉检查发现莫来石可塑料良好,基本无脱落,大大延长了竖埋管的使用寿命,减少了因爆管事故停炉而带来的经济损失,取得良好的经济效益。
        二、低温过热器管磨损
        1# 、2#炉分别累计运行15403h、15312h后,发现旋风分离器进口前的5排(共14排)低温过热器管迎风面磨损较严重,管壁厚度由3.5mm磨至2.8~2.3mm,部分磨损超过管壁厚度的1/3a分析磨损原因为:(1)低温过热器布置在旋风分离器前,由于旋风分离器入口截面积比水平烟道要小得多(约2/3左右),且低温过热器管距离分离器入口不到1m,使大量含尘烟气集中进入分离器时,烟气的流速加快,增加对低温过热器管的冲刷;(2)560~650℃的含灰烟气冲刷低温过热器管,灰粒的硬度和动能对管的迎风面产生较大的磨削作用;(3)入炉煤细粉所占比例过大,小于1mm的颗粒重量百分比超过50%,远高于30%的设计值,煤粒在挥发分析出阶段破碎和燃烧过程磨损、挤压又产生大量细粉,大大提高了分离器人口的飞灰浓度,而磨损与浓度成正比;(4)长期处于高负荷甚至过负荷状态下运行,飞灰浓度增加,加剧了磨损。
        利用计划检修时间,更换了正对分离器入口22根低温过热器管,管材料由20g更换为12Cr1MoV,壁厚由3.5mm加大到5.0mm(外径不变),在管迎风面上加装防磨片。理论上看来此方法会影响低温过热器传热效果和增大水平烟道阻力,但是经运行实践表明,锅炉蒸发量和汽温调节特性无明显变化,排烟温度也基本没有升高。而低温过热器的磨损得到较好的改善,延长了使用周期。2004年1月份停炉检查时,只有少部分防磨片轻微磨损,低温过热器管母材外壁良好。
        三、旋风分离器磨损
        两台锅炉分别累计运行8233h和8119h后,发现旋风分离器中心筒和出口转向室(12Cr1 MoV, 8 = 12mm)多处被磨穿,分离器内衬的耐磨可塑料多处脱落,分析主要原因为:(1)入炉煤细粉所占比例过大,与第二节中的(3)原因相同;(2)实际燃煤灰分含量比设计燃料高10%以上,分离器收集的灰量无法全部返回炉膛再燃烧,多余的灰最终随烟气直接经分离器中心筒排放到尾部烟道中,造成中心筒和转向室的冲刷磨损;(3)锅炉厂在设计时低估了分离器恶劣的工作环境,没有充分考虑中心筒和转向室的磨损问题(内壁没有衬任何耐磨材料),使高速的含尘烟气直接冲刷、撞击金属元件而造成严重磨员[2]。旋风分离器结构示意图见图2。
 
        从材料性能着手,采用12mm厚的310S (0Cr25Ni20Si2 )耐磨耐热不锈钢替代12Cr1MoV,但磨损问题没有得到解决,又累计运行6270h、6425h,不锈钢制成的中心筒和转向室分别又被磨穿。分析研究后,采用龟甲网十纯刚玉耐磨耐火可塑料对分离器进行改造:对中心筒和出口转向室磨穿部位进行修补,在其内壁焊接规格为20mm×2mm的龟甲网,再敷设一层厚度为25mm的纯刚玉耐磨耐火可塑料;打掉分离器入口处、内壁敷设的原耐磨可塑料表面层,在销钉上焊接龟甲网,再敷设23mm厚的纯刚玉可塑料。
        施工时,应严格按生产厂家提供的施工工艺,将可塑料、添加剂、磷酸铝胶水按比例混合后在搅拌机内充分搅拌,然后将拌好的可塑料倒入龟甲网中,并及时用木锤打实。敷设时,注意塑料厚度(23~25mm)应基本一致,太厚容易分层、脱落,太薄则达不到应有的防磨效果。
        2004年1月,对1# 、2#锅炉旋风分离器(累计运行12096h、11512h)进行检查,除分离器入口、迎流面和中心筒法兰处等处有一些磨损痕迹外,大部分纯刚玉可塑料表面仍较光滑,没有明显的磨损痕迹。这表明,虽然烟气速度有所增大,但由于分离效率的提高,使飞灰浓度和颗粒度均大幅度降低,并且纯刚玉耐磨耐火可塑料的耐磨性能(见表1)远远好于12Cr1MoV钢和310S耐磨耐热不锈钢,更能承受分离器剧烈的磨损。
参考文献
1  浙江大学热能工程研究所.循环流化床锅炉燃烧福建无烟煤的试验研究.1995
2  陈金火等,DG3513.82-17型锅炉设计资料.东方锅炉厂,1997
3  岑可法等.循环流化床锅炉理论设计与运行[M].北京:中国电力出版社,1998                                

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