450m3高炉投资小,见效快,是在冶金行业较为流行的炉型。在高炉的流程中,料车卷扬设备运行的好坏,直接影响着高炉的生产。在料车卷扬方面,与其相关联的炉顶设备反馈信号元件,选用电感式接近开关;料车限位选用强度大、导电性好、抗振性强的LK4型凸轮控制器;控制系统选用小型PLC,替代继电器的时序控制电路,故障小,可靠性高。炉顶采用并罐,双料车上料。料车自动上行的条件:①卷扬系统就绪,②卷扬机站处于PLC操作状态,③CRT操作画面上料车操作置于自动状态,④无上密封检查,⑤中间斗自动,⑥中间斗关位,⑦料车内有料,⑧料车到底,⑨料车程序允许上行,⑩料车不暂停。从上述条件不难分析出,①、②、③、⑤、⑥、⑦、⑧各项要求比较容易做到,而④、⑨、⑩各项涉及的设备较多,是日常维护的重点。日常维护应做到: (1)经常检查一次、二次元器件是否良好,一旦发现隐患应立即修复或更换。 (2)对料车的凸轮控制器的接线端子及触头,要定期吹灰、紧固。一旦松动,限位不准,料车就要超限,易造成事故。 (3)由于振动接近开关易松动,应该常检查、调整炉顶各限位。 (4)对料车卷扬设备进行状态监测。 1.在料车自动上行条件中,上述①、②、③、⑥、⑦、⑧、⑨都具备,虽启动了卷扬电动机,但变频器就是运转不起来。变频器显示出错信息有:(1)负载太大;(2)电流再生损坏;(3)变频器冷却不充分。若是(2),检查制动单元中制动电阻是否完好;若是(3),检查冷却风扇。若是(1),有以下几种原因:①料斗装料增多了;②电动机有故障,输出转距减小;③制动器似完全打开。 第①、②种情况比较好处理。而第③种情况,是疑点、难点,处理起来比较困难。现场处理方法如下: (1)在线观察制动器,在电动机启动产生启动转矩后,看制动器是否打开。打开了,表明控制回路及主回路一般是正常的。 (2)在主回路、控制回路正常的情况下,再检查制动器打开的程度。首先,通过手动将制动器提到最大行程,然后,上电操作,使制动器提起来,比较前后两次行程,后者较前者小6mm。 (3)料车卷扬制动器型号:YWZ.5-710/301 380V AC 50Hz。根据转矩与电压成平方关系,可知电压下降,则转矩下降更多,对主回路(图1)进行检查。在线测量发现KM中1~3之间

电压低,而QF中1~3之间电压正常。因此,检查QF中3点,发现端子接触不良,部分因过热而轻微变色,电压降低,使制动器抱闸打开力矩下降,抱闸不能完全打开。因此,造成变频器过载运行而运转不起来的现象。处理后试车正常。 2.料车在整个行程过程中的第一减速点即上密检查点的位置停了下来。有以下几种原因: (1)料罐上密封检查点反馈信号未发出。①上密封阀处于打开状态。这时检查炉体还有哪些操作未完成。按工艺要求操作完好后,关好上密封阀。②上密封阀或换向翻板故障。检查上密封阀及换问翻板的指示灯状态;接近开关、线路是否完好。 (2)凸轮控制器某些主要点打开了。检查凸轮控制器上反馈点的状态是否正常,PL(:输出各点状态是否正确。
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