8.4.5.2 拖动电机控制电路
如图8-34所示,其工作原理与图8-32中移相调节部分类似,不再赘述。所不同的是给定信号接到稳定的-12V电源上,反馈信号直接采样于电枢两端电压。
8.4.5.3 使用效果
新电路采用集成元件,提高了工作可靠性,同时降低了元件参数匹配的要求。参照原焊机的工作程序,把相关的起停、联锁信号接入后试机运行,新电路的参数略加调整便能正常工作,彻底克服和原焊机的毛病,满足连续生产要求。
8.4.6 FN1-150-5A型缝焊机上导电体结构的改进
FN1-150-5A型缝焊机系专门用于焊接无镀层低碳钢薄壁油桶的关键设备,该焊机上导电体厚度为42mm,如图8-35所示。根据“电阻焊机二次侧路中导电板和柔性导电件的设计与计算”中所提供的导电板紫铜铸件应取电流密度5~6.5A/mm
2,FN1-150-5A型缝焊机的额定二次电流为20000A,导电体宽度为210mm,将厚度由40mm改为25mm,则改进后的截面积为:25×210=5250mm
2,电流密度为:20000A/5250mm
2=3.80A/mm
2。
改进后的电流密度3.80A/mm
2<5-6.5A/mm
2的规定,证明此项改进是完全可行的。
8.4.6.1 原上导电体结构和实际生产中存在的问题
该焊机的次级导体是由前后分开预先弯好的2根冷却弯形水管浇铸在紫铜导体内部而成的,如图8-35所示。为了在浇铸过程中和紫铜能够很好地粘合在一起,还必须预先在管子表面镀镍;为了导体的安装和连接,在导体的左平面和右垂直端面上分别加工出8只Φ13mm,孔口沉孔为Φ26mm×16mm,以及8只M12mm螺孔。由于无缝铜管和紫铜在铸造过程中加热程度和收缩率相差很多,管子会产生变形和移动,使预定管子的位置在导体内发生很大的变动。管子是在两孔之间转变通过,加工孔时往往发生管子被打穿现象。管子浇铸在导体内部还会使铸件产生气孔、缩孔、裂缝、组织疏松等铸造缺陷,致使导体无法使用,造成报废,其平均报废率达20%。为了减少废品,使铸造好的导体冷却水管不致露在外表面,使管子弯曲、变形、移位有比较多的余地,故将厚度增加到42mm,铸造时再放5mm加工余量,毛坯的导体厚度增加到47mm,这样一块毛坯导体的质量为69.92kg。铸造外观合格后,还必须在前管和后管的端部焊管接头,由于管子外伸长度不一,管子质量不佳,导体在加工中发现关键部位铸造缺陷等种种原因,经常千万返工报废现象。由上述可知,紫铜导电体冷却管子浇铸在内部的结构有如下缺点:
a.导电体太厚,达40mm,电流密度太低,只有2.38A/mm
2,造成材料浪费。
b.加工不方便,报废率太高,给单位带来经济损失和加工费的提高。
c.铸造导电体产生的气孔、缩孔、组织疏松等紫铜铸件缺陷无法克服,造成电阻大、导电面积减少,回路损失大,影响焊机的焊接性能。
d.管子浇铸在导体内部缺陷多,管子形状复杂难加工,易使铸件发生缺陷,是造成报废的主要原因。
e.有些铸件表面有气孔、缩孔、凹凸不平等现象,影响整个焊机外观的整齐。