>
101.0
99.5
(149.8) 116 (119)
112.0
103.5
69.35
76.648
71.79
84.0
炉膛截面热负荷 /MW.m-2
5.49
5.64
5.45 4..96
5.4
5.34
3.12
3.79
4.08
4.04
燃烧器区域热负荷 /MW.m-2
2.109
1.490 1.300
1.480
0.967
0.916
注:括号内为2号炉数值。
表3 600 MW机组锅炉燃用煤种及煤质分析
项 目
平 圩
哈尔滨三厂
北 仑
沙角C
石洞口二厂
邹 县
元宝山
神头二厂
盘 山
设计煤种
淮南烟煤
鹤岗+
双鸭山
晋山烟煤
神府东胜
神木石圪台
济宁烟煤
元宝山褐煤
平朔洗烟煤
晋北烟煤
VdAf/%
36.81
32.36
30.00
30.85
41.52
61.00
39.32
32.30
Aar/%
27.61
28.1
21.17
15.00
7.72
28.74
24.41
37.00
19.77
FC/VN
1.81
1.78
2.09
2.24
1.81
Qnet.ar/MJ.k-1g
20.525
22.410
22.558
22.900
19.556
12.527
15.910
22.440
(DT/ST)/℃
1 110/1 300
1 100/1 190
1 130/1 210
1 120/1 150
1 270/1 350
1 260/1 330
>1 500
1 110/1 198
2.2 运行状况 在早期投运的机组中,几乎都经历了较长的“成长期”,通常为3 a左右。在此期间存在的主要问题有:炉内结渣、过热器与再热器超温爆管、出力不足等,致使锅炉机组运行很不稳定,非计划停运次数多而时间长,利用系数平均为45%~50%,平均等效可用系数仅为60%~68%。造成这一状况的原因是多方面的,包括设备的设计、制造、安装质量、运行操作和管理等,但在大多数情况下,最主要的还是设备(包括主要辅机设备)的设计、制造和安装质量问题。比较突出的例子如下。 最为突出的是元宝山电厂2号机组,它是我国首台引进的600 MW机组,自1985年底投产后,运行很不正常,炉内严重结渣,负荷带不上,连续运行时间很短,直到1993年以前,机组最高负荷仍只能是520 MW,不得不于1994年1月1日起将铭牌出力改为520 MW。炉内严重结渣是锅炉正常运行的最大障碍。通过长达10 a的大量的设备改进、运行调整试验和加强燃烧管理等工作,直到1997年9月才通过了锅炉额定负荷600 MW下的168 h运行考核试验,实属罕见。 在引进的600 MW机组中,北仑电厂1号机组锅炉在投运初期运行不稳定。在造成运行不稳定的诸多因素中,锅炉设计欠合理及燃用煤质不适应是主要的矛盾。自首次并网发电以后,曾有再热器与过热器的爆管现象,在1993年3月发生了因炉膛内严重结渣和冷渣斗内大量堆渣而发生炉膛下部严重破坏的罕见事故。 在国产的600 MW机组中,平圩电厂1号炉是国产首台按美国CE公司引进技术设计制造的,仅就1989年11月正式移交试生产到1990年11月期间,就曾对锅炉进行过2次有计划检修和40次临时检修。存在的主要问题是:(1)四角燃烧器不能正常摆动;(2)过热蒸汽温度两侧偏差大,一级喷水减温调节时滞大;(3)磨煤机出力不足,煤粉细度达不到设计要求等。于1994年10月以后又多次发生锅炉水冷壁管因横向裂纹而引起的爆管漏泄事故。 哈尔滨第三发电厂3号600 MW机组于1996年元月投产,在1996~1997年的2 a中,平均等效可用率仅为43.99%,平均非计划停运次数为40.56次/(台*年)。除了汽轮机等方面的原因外,锅炉方面的主要问题有:受热面焊口漏泄;空气预热器着火严重烧损;燃烧器摆动调节机构销子经常断裂及磨煤机等辅助设备问题。此外预热器出口风温达不到设计值(低40~50 ℃),空气预热器漏风率高及过热器系统阻力损失大、汽温调节困难等问题还直接影响着锅炉运行的经济性。 沙角C电厂660 MW机组于1996年6月投产,在同年的7~12月期间,曾因炉内严重结渣而被迫8次停炉清渣。在1997年内1、3号机组的非计划停运次数分别为29次和27次,2号机组的等效可用率仅为63.94%。 随着机组容量的增大,其运行可靠性对机组本身经济性及对电网的影响也越大。实际调研表明,在最近一个时期内,对大容量机组发展过程中所遇到的、人们关切的、也是比较突出的问题是炉内受热面的结渣、炉膛出口烟气能量偏差和过/再热器爆管问题。本文将在后面予以专门论述。 此外,可靠性统计资料也表明,通常在同一电厂内首台机组的运行状态较差,而随后的机组运行状态就会好得多,这充分说明,由于大型600 MW机组在我国的发展较晚,但速度却很高,毕竟还是缺乏建设和运行管理等各方面的经验,一旦取得经验,就会有明显的改观。
3 锅炉出口烟气的能量偏差
任何锅炉炉膛出口都比较普遍地存在着烟气的能量偏差(gse1-gas sidf energy imbalance)只是偏差的程度各有差异,俗称锅炉炉膛出口烟气偏差,包括烟气温度和速度(流量)的偏差。在水平烟道进口的垂直断面上,这种偏差既存在于上下方向,也存在于左右两侧方向上。其对锅炉运行的影响也随首锅炉的不同而千差万别,有些可能没有什么影响,有的可能影响较大,甚至诱发受热面严重结渣沾污或爆管事故。 采用直流燃烧器四角布置切圆燃烧方式的锅炉,是由于炉内强烈旋转的上升气流在到达炉膛出口处时仍有残余旋转存在,以及气流向水平方向转弯的结果,加之该处分隔屏或后屏的特定结构所造成的。 这种烟气能量偏差将会导致其后各级过热器、再热器的壁温和蒸汽温度的偏差,如果过热器或再热器的系统设计布置不当,汽侧存在的热力偏差将可能加剧这一偏差,迫使在汽温高的一侧大量使用减温水,当局部壁温长期超出金属材料耐温极限时,将会导致爆管。以平圩电厂1号炉试验数据为例,过热器出口最大壁温差达87 ℃,最大偏差(指相对于平均壁温)为46 ℃,再热器出口最大壁温差为108 ℃,最大偏差达64 ℃;又如北仑电厂1号炉600 MW负荷时,左右平均烟温差70 ℃,450 MW负荷时,最高达96 ℃。 炉膛出口的烟气能量偏差也会引起高温受热面的沾污结渣,进一步影响过热器与再热器的汽温特性,甚至影响其运行的安全可靠性,处理不当时,有可能导致运行事故。 这一偏差现象其实早已客观存在,过去只是因我国电站锅炉的容量比较小,过热器系统设计和金属材料的选用等方面能确保受热面金属温度不超过其允许值,长期运行而不频繁发生超温爆管事故。而近期内大量大机组的投运,有些锅炉因过热器、再热器系统设计欠合理;造成烟侧偏差与汽侧偏差相叠加,或因其选用管材的许用温度极限较低,裕度偏小,或因某些实际使用金属材料的许用温度定值不可靠,引起过热器或再热器的超温爆管,使炉膛出口烟气能量偏差影响问题突出起来,成为一个热点问题,引起了业内人士的广泛关注。 要想彻底消除这种偏差而达到非常均匀是不可能的,同时,也是不必要的。但是,设法减小这种偏差程度,有效而合理地选用各级管金属材料,设法减少或消除由此而产生的金属材料超温爆管事故是必要而又完全可能的。 为减轻炉膛出口烟气能量偏差程度,首先应从燃烧器的设计布置着手,组织恰到好处的切圆燃烧空气动力工况,尽可能减少炉膛出口处烟气的残余旋转和能量偏差。上海锅炉厂为外高桥电厂设计制造的300 MW机组锅炉,采用CFSⅡ型同心反切燃烧器系统,一次风逆时针切圆,二次风顺时针切圆布置,通过将最上层燃烬风在一次风中心线基础上再向逆时针方向偏转25°,取得了良好的消旋作用。加上过热器与再热器系统设计的改进,例如,过热器采用2级喷水减温,屏式再热器与末级再热器间用导汽管进行左右交叉等,使末级过热器在主汽温度达到额定值时的最大偏差为10~11 ℃,末级再热器壁温的最大偏差也仅11 ℃。平圩电厂1、2号炉将上部二次风和顶部燃烬风反切22°后,使烟温偏差降低约100 ℃,屏式再热器及末级再热器也很少出现超温现象。北仑电厂1号炉进行类似的燃烧器改造后,使炉膛两侧出口烟温偏差减少了50 ℃左右,过热器和再热器爆管现象也得到了明显的改观。 可见,对于直流燃烧器四角布置切圆燃烧方式锅炉,通过一、二次风及顶部燃烬风(OFA)之间正反切圆的适当配合是可以大大减小炉膛出口烟气能量偏差的。但目前还未能达到得心应手的水平,如果反切不当,非但很难奏效,反而可能导致火焰中心上移或燃烬度降低等弊端,因此,还必须继续不断地进行深入的研究,以便更确切地掌握一、二次风正反切布置对炉内燃烧工况及炉膛出口烟气能量偏差影响的规律性。也可以看出研究开发和应用能左右摆动的喷口是必要的,届时,将可在锅炉投运时,通过优化调整而将各个喷口设定在某个适宜的切圆位置上。 为了减少或消除过热器和再热器超温爆管事故,进行正确而合理的过热器、再热器系统设计,包括各段受热面位置的合理选择,两者受热面积的匹配以及减温器的合理配置。实践经验表明,为减小热力偏差,减少高档耐温管材的用量,各段受热面之间进行正确的交叉混合是十分必要的,但这种交叉混合应特别注意避免汽侧热偏差与烟侧热偏差相互叠加。实践也证明,在我国大型电站锅炉过热器系统中设置2级减温器且双侧布置以及再热器的减温器单级双侧布置都是十分可取的。与此同时,在设计中选用恰当的金属材料,保证其在使用中有足够的耐温裕量,同样是确保受热面安全可靠不发生爆管事故的重要环节。
4 炉内结渣沾污
4.1 炉内结渣状况 长时期以来,燃煤锅炉炉内的结渣沾污一直是危及锅炉运行安全和降低可用率的主要问题,无论锅炉容量大小,或者还是不同燃烧方式,至今还没有彻底解决,而是不同程度地存在着。随着机组容量的增大,炉膛断面热负荷和燃烧器区域热负荷相对增高,易于结渣。我国现已投运的600 MW级锅炉机组有将近半数以上的锅炉在投产初期存在着比较严重的结渣沾污问题,造成的影响也是很大的。 4.1.1 元宝山电厂 元宝山电厂600 MW机组锅炉因严重结渣而只能长期带负荷520 MW,主要原因有:(1)燃烧器设计不合理。虽然德国Steinmüller公司在设计、制造大型褐煤锅炉方面是有丰富经验的,但对易着火、易稳燃、易结渣的元宝山老年褐煤的特性却缺乏足够的认识,错误地将燃烧器设计了过长的(1 672 mm)带扩展角的预混合段;选用了过高的一次风温180~200 ℃(国内通常为120 ℃);采用了较低的一次风速14.3 m/s,国内经验表明16~17 m/s是比较合理的。(2)燃煤特性变化。燃用元宝山地区褐煤虽然属设计煤种,但煤质特性变化很大,Aar=25%~35%;War=18%~25%;Qnet,ar=11 000~15 000 kJ/kg;灰熔点t1=1 080~1 180 ℃,设计煤种的t1=1 260 ℃。设计炉膛出口烟温为1 095 ℃,实际运行平均在1 180~1 210 ℃,局部最高达到1 300 ℃,均超过了灰的开始变形温度。(3)制粉系统漏风率大。设计漏风率为17%,历史最好水平为<25%;风扇磨煤机易磨损件的运行周期短,打击板的寿命最初仅500 h,新旧磨的一次风量偏差可达20%左右,引起炉内火焰偏斜,当相邻2台磨停运时,偏斜更为严重。(4)吹灰器投用率低,导致炉膛出口温度进一步升高。 4.1.2 北仑电厂 北仑电厂1号锅炉发生“3.10”重大事故就是由炉内严重结渣引起的,而导致如此严重结渣及炉底堆积渣的主要原因有:(1)炉膛设计结构参数的选取不够合理,对属于严重结渣性的设计煤种而言,容积热负荷偏高,炉膛高度不足;(2)实际燃用煤质不稳定,灰熔点变化较大;(3)炉膛吹灰器数量少,吹灰面积不足,且运行可靠性差,利用率低。 此外,平圩电厂、石洞口二厂、沙角C电厂等也都曾发生过较严重的结渣堆渣事故,被迫数次停炉清渣。石洞口二厂在锅炉运行中必须采取特殊的掺烧高灰熔点煤的手段,并缩短吹灰的时间间隔。盘山电厂500 MW机组锅炉燃用山西晋北烟煤,为防止炉膛出口过热器受热面结渣,设有8个热风喷嘴,送入15%的热风以冷却烟气,为解决炉膛燃烧器区域结渣问题,除控制入炉煤质外,定期投用装设在两侧墙四角的8只远动工业水水力吹灰器,吹灰器可上下左右摆动120°,除渣效果十分显著。 4.2 结渣原因分析及对策 大型锅炉机组的结渣问题至今仍在困扰着锅炉的安全经济运行,它既是一个非常棘手又是一个必须面对的问题。综合分析现有各厂锅炉结渣的原因及对策,必须切实注意以下几方面的工作。 4.2.1 锅炉炉膛及燃烧器的设计选型 (1)在锅炉炉膛及燃烧器的设计选型之前,首先必须深入细致地做好设计煤种和校核煤种特性的实验研究工作,鉴于当前对煤质的着火、燃烬、结渣与沾污特性尚无十分准确而又统一的评判方法或标准,宜用多种方法,从不同的角度对上述重要的煤质特性作出科学而合理的评判,并以已有的相近锅炉的运行实绩作为佐证。对此,热工研究院已进行了长达15 a之久的研究,也就是“煤性炉型耦合系统工程”的研究,已积累了大量的数据资料和经验。 (2)在炉膛设计中对关键的结构参数的选择,如炉膛容积热负荷、断面热负荷、燃烧器区域热负荷及炉膛高度等必须以保护运行可靠性为主要目标。鉴于我国电站用煤相对变化较大,更应考虑到一些不利的因素,决不可图暂时的经济利益。在这方面,华能南京电厂300 MW锅炉机组由于炉膛设计得比较高大而给电厂的安全与经济运行带来了诸多的方便,值得参考。 (3)燃烧器、燃烧系统及诸如吹灰器、炉底除渣装置等辅助设备的选型与设计布置也必须予以充分地考虑。在燃烧器设计中除保证及时稳定着火燃烧外,应着重防止煤粉射流火焰的贴壁和冲刷水冷壁,并设法减少炉膛出口烟气的能量偏差;选用合适的吹灰器和吹灰介质,要有足够数量的吹灰器及吹灰面积,炉底除渣设备选型应保证炉膛落渣的破碎和排出能力。 4.2.2 入厂煤的煤质特性与燃煤管理 (1)锅炉历来都是针对某个设计煤种而特定设计制造的,即使某种锅炉有较强的煤种适应性,也是相对的,而且也是有一定范围的。因此,必须燃用尽可能接近设计煤质特性的煤种,必须准确掌握入厂煤的着火燃烧与结渣特性。 (2)如若不得不燃用与设计煤质特性相差比较远的煤种时,必须事先做好可行性试验研究工作。当遇到燃用低灰熔点煤而出现结渣现象时,可考虑以适当方式掺烧高灰熔点煤。 4.2.3 锅炉运行工况优化与管理 (1)锅炉机组投运后,必须进行认真细致的燃烧优化调整试验,组织合理的燃烧工况,使各燃烧器的风粉配置合理,炉内火焰充满度好而不偏斜,保证合理的煤粉细度和恰当的炉内空气过剩系数。 (2)加强对炉内燃烧工况及结渣状况的监视和检查。可根据实际情况,采取适宜的燃烧器投运方式及相应的配风工况,必要时可适当降低锅炉负荷,使已形成的结渣掉落,结渣严重时应及时停炉。 (3)对于四角切圆燃烧锅炉,必须保证燃烧器摆动调节灵活,运行中应避免燃烧器下倾过大,防止炉膛下部严重结渣,对于墙式燃烧的旋流燃烧器,应确保其各个调风挡板灵活可调。 (4)加强对吹灰器的调试和维修,确保正常而有效的吹灰,吹灰器的正常运行是保证锅炉受热面清洁的主要手段,对锅炉运行的可靠性和经济性有着切不可低估的重要作用。
5 结论与建议
5.1 我国600 MW级电站锅炉的发展,经历了较长的“成长期”,取得了十分宝贵的经验,已开始步入成熟发展的阶段。但仍必须多方采取有力措施,大大缩短“成长期”,向国际水平努力。 5.2 大型锅炉机组的炉内受热面结渣沾污及过/再热器的爆管问题仍在影响着机组运行的可靠性和经济性,是设计、制造、安装、运行及管理各部门不得不面对而必须予以足够重视的问题,同时,实践经验表明,通过努力也是可以减轻或 上一页 [1] [2] [3] 下一页
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