569.5
592.5
4
412
12.2
525
509
3.6
134
-14.4
17
0
545.0
565
5
677
17.45
510.5
505.5
3.0
144
18.3
1.4
0
550.6
566.6
6
681
17.3
513
513.3
3.0
146
19.0
1.97
0
552.7
563.0
燃烧器上下摆动直接导致炉膛燃烧中心的上下移动,燃烧器上摆,火焰中心上移,燃烧器下摆,锅炉火焰中心下移,烟气在锅炉的烟温分布会发生变化,锅炉的各受热面也会受到直接影响。从表2可以看出机组有功功率240 MW时,燃烧器由19.4°向下摆动到-10°,过热器最高金属温度降低了3.5 ℃,再热器最高金属温度降低了9 ℃;机组有功功率411 MW时, 燃烧器由19.4°向下摆动到-14.4°,过热器最高金属温度降低了24.5 ℃,再热器最高 金属温度降低了27.5 ℃;机组有功功率680 MW时,燃烧器由19°向下摆动到18.3°,过 热器最高金属温度降低了1.9 ℃,再热器最高金属温度升高了3.6 ℃。从图2可以看到, 随着机组负荷的下降,炉膛出口烟气温度和各受热面的蒸汽流量随机组负荷降低而下降,但 蒸汽流量的下降幅度明显高于烟气温度下降的幅度,高温烟气温度降低较少而低温冷却蒸汽 有显著降低。随机组负荷的降低,过热器和再热器的金属壁温会维持在较高水平;机组中间 负荷和炉膛氧量偏高情况下,此时过热器、再热器金属温度最高,燃烧器对锅炉的金属温度 影响也最大。

图2 炉膛出口烟气温度和主蒸汽流量随负荷变化的曲线
2.4 摆动燃烧器对机组经济性的影响 燃烧器向上摆动,烟气温度和过热器、再热器金属温度上升,锅炉的一、二次汽温度会同步上升,当蒸汽温度上升超过允许范围时,过热减温水、再热减温水会自动打开,调整蒸汽温度在合理的范围内。从表2可以看出,机组有功功 率240 MW时燃烧器由19.4°向下摆动到-10°,过热器减温水调门开度由19.5%降低到18.0%,再热器减温水调门开度由42.5%降低 到0;机组有功功率411 MW时燃烧器由19.4°向下摆动到-14.4°,过热器减温水调门开度 由23.5%降低到17.0%,再热器减温水调门开度由于再热汽温度偏低,维持在零;机组有功 功率680 MW时燃烧器由19°向下摆动到18.3°,主汽温度和再热汽温度偏低,过热器减温 水调门开度和再热器减温水调门未开或未有大的变化。通过循环函数方程法计算:沙角C电 厂660 MW机组1%主蒸汽过热减温水影响机组热耗增量ΔH过热减温水=2.4 J/Wh ,1%主蒸汽再热减温水影响机组热耗增量ΔH再热减温水=13.17 J/Wh,再热减 温水对机组热耗的影响是过热减温水的5.5倍。
3 结语 a)经常摆动燃烧器和提高燃烧器销子的强度,减少燃烧器卡涩和断销次数,充分发挥其调节再热汽温度目的,减小过热减温水,特别是再热减温水的投运,产生了很大的经济效益; b)试验发现,燃烧器摆角对锅炉受热面金属温度影响很大,机组有功功率400 MW左右时,金属温度偏高,可通过摆动燃烧器,防止锅炉管壁超温,保证锅炉安全运行; c)燃烧器摆角对锅炉效率、机组经济性均有一定影响,从燃烧器运行调整来说,首先要保证锅炉受热面不超温,其次是保证机组经济性运行包括机组初参数调整和减温水用量,最后是优化锅炉效率。
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