摘要: 分析了石横发电厂300 MW机组锅炉再热器超温爆管事故的原因,提出了解决问题的对策,如改变再热器受热面积和结构尺寸,提高管子材质等。经过实施前后的性能试验可以看出,改造后不仅降低了高温再热器的管壁温度,同时减少了减温水量。改造后测得的数值与保证值是吻合的,提高了机组运行的安全性与经济性。
关键词: 锅炉;再热器;超温;经济效益;技术改造 0 引言
石横发电厂2号炉是配300MW机组的1025t/h亚临界压力具有一次中间再热的控制循环锅炉,由美国CE公司设计,于1988年12月投运。锅炉采用带中速磨的正压直吹式制粉系统,配用直流式燃烧器进行四角切向燃烧,再热蒸汽调温则采用摆动燃烧器喷嘴的方式。锅炉自投运以来,曾经多次发生再热器超温爆管事故,因而自1990年以来进行了多次改进,取得了一定效果,但是再热器超温爆管的威胁始终未能彻底的消除,电厂不得不将1号、2号炉的再热器出口汽温降到520~530℃运行,再热器进口事故喷水量高达50t/h,严重影响了电厂运行的安全经济性。
1 再热器超温爆管事故的原因
控制循环锅炉末级再热器局部超温爆管的原因较复杂,它与燃烧方式、再热器结构、系统布置、材料选用和运行等因素都有关。根据分析,可归纳为以下2个方面的原因。 (1) 再热器受热面积过大。表1列出了该厂一期1号、2号炉与二期3号、4号炉影响再热器汽温的部份有关数据。
表1 影响1号、2号和3号、4号锅炉受热面气温的相关参数
名 称
1号、2号炉
3号、4号炉
炉膛受热面面积/m2
4367
4213
炉膛水冷壁沾污程度dirty值/%
0
55
炉膛出口烟温/℃
1005
1066
墙式再热器受热面积/m2
402.9
372.4
屏式再热器受热面积/m2
1545
1397
末级再热器受热面积/m2
1673
1481
由表1可见,3号、4号炉的出口烟温比1号、2号炉高61℃;而1号、2号炉的墙式、屏式和末级再热器受热面积分别比3号、4号炉大8.2%、10.6%和13%。 炉膛沾污程度dirty值越小表示被炉膛吸收热量的份额越少,在一期工程1、2号炉的锅炉热力计算中,对于炉内换热计算,美国CE公司按照清洁炉膛(炉膛沾污程度“dirty”值=0)计算,炉内辐射换热强烈,计算炉膛出口烟温较低,仅为1005℃。但在实际运行中,煤燃烧以后产生的烟灰,对炉膛水冷壁将有一定程度的污染,使炉内辐射换热程度变弱,炉膛出口烟温的实际数值高于设计值(1005℃),再热器区的烟温也相应升高,引起屏再和末再吸热量增大,再热汽温升高,从而导致再热器超温爆管。 对于锅炉设计计算,炉膛水冷壁污染程度,对受热面超温爆管影响的严重与否,取决于燃料的煤灰特性和炉膛受热面热负荷的高低(即炉膛容积大小)。对于燃用灰熔点温度t1(变形温度)、t2(软化温度)、t3(熔化温度)较低的煤质,灰成分中易污染矿物质含量较多。含硫量较高的燃料,也容易引起炉膛水冷壁沾污。在燃用同样燃料的相同容量锅炉中,对于炉膛容积热负荷较高的小炉膛锅炉,因炉膛水冷壁相对较少,炉内烟温水平较高,炉膛水冷壁的沾污程度相对亦要严重些。在该厂二期工程3号、4号炉的锅炉设计计算中,炉膛水冷壁沾污程度dirty取55%进行计算。计算后相应的炉膛出口烟温为1066℃,和实际运行的情况较吻合。由于3号、4号炉的炉膛出口烟温计算值高,再热器的计算受热面面积较一期工程的1号、2号炉小,所以未出现再热器超温爆管事故, 因此根据以上分析,认为2号锅炉因在炉膛传热计算中煤种的沾污系数取值不当,致使再热器的受热面积过大,使得运行工况的热力数据偏离设计值较大,过热蒸汽和再热蒸汽的减温水量都远大于设计值,是造成发生再热器超温爆管事故的主要原因。 (2) 材料选用不当。在该厂的锅炉设计中,末级再热器中有部分管子金属温度在600℃左右,采用了钢102材料。这些采用钢102材料制作的再热器管,投运2~3年以后,在末级再热器的高温部位均会发生爆管事故。经宏观检查,会发现这些管材表面均存在着严重的氧化锈蚀情况,一般有3、4层氧化皮,每层厚度在0.5mm左右。实践证明,钢102材料的高温抗氧化性能较差,不能达到研制时的性能要求,因此不宜用于600℃左右的工作温度。
2 采取的对策
2.1 改变再热器受热面积和结构尺寸 根据计算可知,仅炉膛出口温度提高这一项(不含其他原因),使再热蒸汽喷水量每1h约增加20t,而再热器喷20t减温水,使得燃料消耗量(设计煤种)每1h增加2.85t。而通过减少末级再热器的受热面积和改造结构尺寸,可以有效减少再热蒸汽的减温水量。具体布置为末再的管屏高度从10.7m降低至8.37m,内圈高度从5.5m降低至3m,节距排列均保持不变,则计算受热面由1673m2减少至1290m2,约减少23%;对于屏式再热器受热面,为避免绕管底部与炉膛鼻子斜坡碰撞,则可将管屏斜底向上平移100mm,受热面变动很小,外圈管下底部材料可换为T91。结构布置见图1。
 图1 再热器受热面积改造图
2.2 提高管子材质 再热器运行压力较低,而局部区域受热面管子因热偏差而使部分管子壁温相当高,因此主要矛盾是提高管子材料的抗氧化性能。虽然钢102的高温强度性能较高,但它的高温抗氧化性能较差,在热偏差尚未有效地降下来的情况下,用抗氧化温度更高的材料来代换钢102是必要的。首选的材料是SA231—T91,它的抗氧化温度限为650℃。再高一档材料是SA213—TP304H,它的抗氧化温度限为704℃,但其成本更高。考虑到成本价格因素,T91已完全可以防止末级再热器超温爆管。这种材料不仅具有耐高温强度性能高的特点,而且又具有工艺焊接性能好的优点。
3 改造设计
3.1 改造的主要目标 (1) 屏式再热器最高壁温要小于575℃,以提高电厂运行的安全性。 (2) 解决再热蒸汽在300MW负荷时喷水量过大问题。再热蒸汽喷水量由从目前的30~50t/h降至15t/h以下,以提高电厂运行经济性。 (3) 改造后要求锅炉负荷在50%~100% BMCR范围内,再热蒸汽温度达到额定值540+5-10℃,锅炉额定蒸发量达到922.3t/h。 (4) 省煤器出口烟温不高于352℃。 (5) 进风温度为20℃时排烟温度不高于140℃。 (6) 设计条件下,锅炉热效率保证值不小于91.62%。 3.2 锅炉再热器改造设计的条件 按该厂提供的1999~2002年期间的实际燃煤分析报告,将2002年上半年燃煤作为本计算的设计煤种,2000年、2001年的燃煤作为校核煤种,整理数据如表2所示。
表2 燃煤特性
项 目
设计煤种
校核煤种1
校核煤种2
元素分析
收到基碳Car/%
54.23
56.46
54.86
收到基氢Har/%
3.71
3.42
3.41
收到基氧Oar/%
6.03
5.69
6.10
收到基氮Nar%
0.95
1.00
0.97
收到基硫Sar/%
1.82
1.51
1.80
收到基全水分Mar/%
8.50
8.6
8.4
收到基灰分Aar/%
24.76
23.31
24.47
工业分析
全水分Mar/%
8.50
8.6
8.4
内在水分/%
1.7
2.22
2.13
可燃基挥发分Vad/%
37.63
35.69
36.89
低位发热值/MJ·kg-1
21.17
21.85
21.45
可磨性系数/HGI
62
灰熔点温度
t1/℃
1360
1390
1360
t2/℃
1380
>1400
>1400
t3/℃
>1400
>1400
>1400
灰成分分析
SiO2/%
53.59
52.57
53.93
Al2O3/%
27.69
28.98
26.53
Fe2O3/%
8.1
7.29
7.64
CaO/%
3.16
3.07
3.05
MgO/%
0.88
1.06
1.2
SO3/%
1.9
2.38
2.56
TiO2/%
0.86
1.47
1.06
3.3 受热面结构尺寸校核计算 对运行工况进行热力校核计算时所采用的受热面结构尺寸,均以原受热面结构尺寸为依据,模拟计算得出炉膛的实际沾污系数。其中运行工况300MW为电厂实际运行工况。通过此工况来模拟炉膛受热面的沾污系数。此工况作为其他工况的计算基准,计算得到的炉膛出口温度为1049℃,过热器喷水量为67t/h,再热器喷水量为35t/h,省煤器出口烟气温度为352℃,排烟温度(未修正,大气温度为30℃)为151℃。这样,根据运行工况300MW计算模拟出的炉膛沾污系数和热面利用系数。过热蒸汽采用原ECR300MW设计蒸汽参数,再热器喷水量为7t/h,对再热器作设计计算(末级再热器热面开放,屏式再热器受热面积上移100mm,其他受热面积数值同原设计),可得炉膛出口温度为1032℃, 过热器喷水量为54t/h,再热器出口温度为541℃,省煤器出口烟气温度为355℃,排烟温度(未修正,大气温度为20℃)为145℃(原设计为142℃),末级再热器受热面积为1290m2。所以确定修正后的末级再热器受热面从1673m2减少至1290m2,管屏高度从10.7m降低至8.4m。其他设计工况均以末级再热器受热面为1290m2进行校核计算。受热面结构尺寸改动对比见表3。
表3 再热器结构尺寸改动对比
受热面名称
外径/mm
横向节距/mm
纵向节距/mm
布置受热面面积/m2
排数
每排根数
墙式再热器
54
-
57.2
403
-
410
分隔屏
57/51
2811.8(平均)
60.0
689
8
25
后屏
54/60
685.8
63.0
1015
20
14
屏式再热器
63
457.2
73.0
1545(原设计)
30
14
63
457.2
73.0
1530(改造后)
30
14
末级再热器
63
228.6
114.0
1673(原设计)
60
7
63
228.6
114.0
1290(改造后)
60
7
末级过热器
54
171.5
108.0
2202
81
4
低温过热器
57
152.0
115.0
13396
91
5
省煤器
51
101.0
102.0
4572
138
2
三分仓回转式空气预热器
型号:29VI(T)-1473M,转子直径为10330mm,热面高度为1473mm,一次风分仓角度为35°,反转。 4 再热器改造施工方案
4.1 屏式再热器改造施工方案 (1) 为防止屏式再热器管排与折焰角斜坡相抵触,所有管屏(30排)炉顶管以下的长度均缩短100mm; (2) 更换最外圈管子,割口在炉顶管下方1.5m处,新管材质为T91,63×4.5,向火侧与12Cr1MoV、63×4管对焊,背火侧与12Cr2MoWVTiB、63×4.5管对焊; (3) 其余13圈管子割口均在最下排活动连接件以下100mm处,以下所有管子均更换: ①其中外数第2圈更换为新管T91,63×4.5,其向火侧、背火侧均与15CrMo、63×4管对焊; ②外数第3~14圈新管12Cr1MoV、63×4(其中夹持管下弯头管径为63×5),其向火侧、背火侧均与15CrMo、63×4管对焊; (4) 炉内47m折焰角斜坡及屏再管排下部及其他施工地点扎设脚手架,脚手架应能满足施工需要,47m斜坡下绑扎围拦及蓬布,防止异物落入炉膛,并做好防坠落的措施; (5) 确定屏再割管位置,划线; (6) 从南北两侧同时开工,按所划线将旧管全部割除,并运至炉外放好; (7) 按要求打磨所有割口的坡口及清理管子内外壁; (8) 将新管在炉外按顺序摆好,并编号; (9) 焊接时先焊中间管屏,再依次焊接南北两侧的管屏; (10) 新管对口前应进行100%通球,木球直径为85%D(D为管子内径)。 4.2 末级再热器改造施工方案 (1) 照割管位置确定架子位置,架设合适脚手架,脚手架应能满足施工需要; (2) 末级再热器南数第2~10排及第31~36排(共计15排)在1996年、1997年末级再热器改造中已经更换为T91+TP304管材,本次改造只缩减其受热面积,割口位置在顶棚管中心线以下1510mm,向下割除2.3m,剩余管排上提; (3) 末级再热器南数第1排、第11~30排(共计21排),自末再联箱管接头焊口以下全部更换,最外圈管更换为TP304H(63×4),其余更换为T91(63×4.5); (4) 末级再热器南数第37~60排(共计24排),本次改造中更换外数第1圈,割口位于炉顶管下1.5m处;更换外数第1圈的出口连接管;并提高管屏高度:①更换该24排最外圈管子,割口位于炉顶管以下1.5m处;②更换外1圈出口连接管,切割位置现场定;③缩减受热面积。割口位置在顶棚管中心线以下1.5m处,向下割除2.3m,剩余管排上提。
5 改造效果分析
锅炉再热器改造后,按GB 10184—88《电站锅炉性能试验规程》进行了额定负荷性能试验,同时参考ASME PTC4.3《空气预热器试验规程》进行了锅炉额定负荷时空气预热器性能考核试验。锅炉及空气预热器性能考核试验结果见表4、表5,并与改造前的试验情况进行比较。
表4 锅炉性能考核试验结果
参 数
改造后
改造前
负荷/MW
301
301
过热蒸汽流量/t·h-1
920.50
945.74
过热蒸汽温度/℃
540.62
536.98
再热蒸汽温度/℃
534.31
535.60
过热蒸汽减温水量/t·h-1
100.00
103.47
再热蒸汽减温水量/t·h-1
4.82
43.81
排烟温度(A/B)/℃
132.8/132.3
148.2/149.4
冷风温度/℃
13
23
锅炉出口氧量/%
3.54
3.78
飞灰含碳量/%
0.50
1.42
炉渣含碳量/%
0.59
1.49
屏再热器壁温/℃
556.4
580.0
锅炉效率/%
91.96
91.45
表5 空气预热器的性能考核试验结果
参 数
改造后
改造前
机组负荷/MW
301
301
省煤器出口烟温(A/B)/℃
351.5/351.3
365.6/365.3
排烟温度(A/B)/℃
132.8/132.3
148.2/149.4
空预器A前后烟气差压/Pa
1145.0
1126.3
空预器B前后烟气差压/Pa
1164
1143
空预器出口压力(A/B)/Pa
507.0/486.0
710.0/506.3
空预器前后二次风差压(A/B)/Pa
258.0/310.0
271.3/286.7
锅炉出口氧量/%
3.78
3.54
空气预热器漏风率/%
8.96
8.34
由表4可知,在额定工况情况下,锅炉蒸发量达到了922.3t/h的预期值,再热蒸汽温度达到540+5-10℃的预期值,再热蒸汽喷水量为4.83t/h,小于保证值,屏再热器最高壁温为556.4℃,小于575℃的保证值,满足了运行的安全要求,锅炉效率达到了不低于91.62的保证值。 由表5可知,在额定工况情况下,省煤器出口温度达到了不高于352℃的保证值,修正到送风温度为20℃时,修正后的排烟温度分别为139.8℃、139.3℃,达到了不大于140℃的保证值 。
6 结束语
2号锅炉再热器技术改造后1年多来,再热器运行情况良好,通过减小再热器受热面积和更换再热器部分材料后,大大减少了再热器事故喷水量,有效地缓解了再热器超温爆管问题,较大程度提高了末级再热器管排耐高温的能力,缓解了金属材料过热和爆管问题,保证了锅炉的安全正常运行,达到了改造的预期效果,经济效益与社会效益都很显著。 (1) 再热蒸汽减温水量由修正前的43.81t/h降低到修后的4.82t/h,大大小于保证值,这可带来巨大的经济效益。按1h降低再热器减温水量10t/h计算,则可降低发电煤耗0.76g/kW·h。按年发电量16.5亿kW·h计算,则1年可节约标准煤1254t,按300元/t计,则可节约人民币37.6万元。 (2) 再热器改造后,将壁温有效地控制在报警值575℃以下,消除了超温氧化现象,不再依靠更换再热器管排的被动检修方法。同时还可有效地延长再热器的使用寿命至10年以上,延长再热器的检修周期,减少了检修维护量,年节约维护费约15万元,年节约检修费用约40万元。 (3) 再热器改造后,可以恢复锅炉原来的正常运行状态,一、二次风等调节装置可恢复到正常角度,提高了锅炉的稳燃性,减少了锅炉的飞灰可燃物,对锅炉的经济运行意义重大。 (4) 按每年可杜绝因再热器超温爆管停炉事故2次计,每次停炉、启动的燃油费用与使用的材料费用在30万元左右,这样每年可节约费用60万元。按每爆管1次停运5天计算,就少发电量3600万kW·h,因此再热器改造后将每年可增发电量7200万kW·h。
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