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二道江发电厂7号主变高压侧计量点改造 |
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二道江发电厂7号主变高压侧计量点改造 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:12:22  |
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乔元石 高淑芬 丁增辉 二道江发电厂
根据吉林省电力有限公司对商业化运营电能计量点进行改造的通知要求,二道江发电厂针对本厂实际情况,对7号主变高压侧计量点进行了改造。
1 改前状况
由于以前设计、安装没有考虑到7号主变高压侧为计量点,所以回路设计及设备选型均不够合理。原电流互感器为LCWD6–110型二次线圈四组,只有一组0.5级线圈供计量、测量用,额定容量为50VA,单控室仪表和开关场控制室仪表共用一组线圈,电压互感器为JCC–60型二次线圈两组,一组是0.5级,额定容量为12.5VA,表计同保护共用一组线圈,二次回路中有一组刀闸辅助接点,两组熔断器。电能表是上海产的,型号是DSD2,0.5级。
2 原因分析
经对发电量、厂用电量及变损的统计,发现此表每月少计电量约2.66%。按7号机组月发电量5000万kW·h计算,每月少计电量约133万kW·h;按0.214元/千瓦时计算,每月就损失28.5万元。
针对实际情况,二道江发电厂进行了初步的测试和计算工作,认定造成少计电量的原因有以下几方面:
a.电流互感器等级低。
b.电流互感器二次负担严重超标,经理论计算,实际二次负担约70VA。
电流互感器比差、角差同二次负担的关系如图1所示。
从图1可以看出:当二次负荷为零时,比差、角差都为正;当二次阻抗增加时,比差由正误差变为零,然后向负误差方向发展,而角差正误差越来越大。
c.电压互感器计量点二次负担约为20VA。
从图2可以看出:在任何负荷下,电压互感器的比差均为负值。在空载情况下,其比差由激磁电流引起的内部压降所产生,在有负荷时,随着负荷电流的增加,比差向负的方向增大,角差绝对值也增大,负荷功率因数愈大,则比差愈小,角差向负的方向变化。
3 改造方案
a.将主变高压侧(DSD2型)0.5级有功电能表更换为瑞士兰吉尔公司生产的(IFV202型)0.2级复合电能表,用此表可计量正、反向有、无功总电量;
b.更换66kV东、西母电压互感器6台,型号为JDCF–63W,额定容量为12.5VA;
c.更换7号主变高压侧电流互感器3台,型号为LB6–110W,额定容量为50VA;
d.将7号主变高压侧计量用全部电流、电压互感器由原来的0.5级更换为0.2级;
e.电流、电压互感器各增加一组二次线圈,敷设控制电缆500m,使开关场各线路计量电能表单独使用一组电压线圈,将7号主变高压侧的开关场表计与单控室表计分开。
7号主变高压侧计量点改造工程于7号机小修期间全部完成。改后二次回路展开图如图3所示。
4 结束语
电流互感器计量点二次负担由70VA减小到30VA,电压互感器计量点二次负担由20VA减小到11VA。与发电机发出电量及厂用电量比较,计量点电量计量值正常。
7号主变高压侧计量点经改造后,变损明显下降。根据厂三、四季度统计计算,变损为0.68%,比改前的2.66%减小了1.98%。按年发电量6亿kW·h、每千瓦时0.214元计算,年减少电量损失纯收入为:
Ia=0.214×6×108×1.98%=254.2万元。
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