张尊儒 贺州地区电业公司(梧州 542800)
我公司110kV八步变电站装置1×63+1×31.5MVA二台三卷主变、带有载调压、负荷功率因数低,1995年全年主电源110kV两回线送入年平均加权cosφ=0.78。为了改善电压质量,降低网损,就地补偿系统无功不足,1996年6月投入第Ⅰ组10kV 8016kvar(每相8台)并联电力电容器,户外半露天、框架围栏式结构,单星形结线,如图1。
 图1
电容器组投运二个月内发生三起爆炸事故,共炸坏4台,炸碎的瓷套管碎片打坏放电线圈套管一只,打坏硬铝排户外支柱瓷瓶一只及照明日光灯管,还引起一回10kV出线速断跳开关。 现就每次事故及检查处理情况做简单介绍。
1 事故现场情况 1.1 1996年6月18日17:21,电容器组安装调试完毕投入运行,主变高压分头放置(第12档)107.25kV档,母线电压高压114kV,低压11.1kV,电容器电流450A。19:05巡视发现B相4#、6#电容器保险跌落,保护无反应。调度令退出运行,19:14人工分闸过程中,户外电容器发出强大爆炸声,检查发现2#、5#保险跌落,油箱鼓肚胀裂,变压器油喷洒满地。2#电容器二只瓷套管炸断,碎片飞出击坏A相硬铝牌一户外支柱瓷瓶,网栏外房顶板日光灯管破碎。幸末伤人及其它设备。 事故时有一回10kV出线,速断保护动作跳闸。 事故后检查:Δ接地保护BY-4晶体管继电器没接上电源,安装没做整组模拟试验,等于没投入此保护。 安装的氧化锌(MOA)避雷器没装放电纪录器,不能判断动作与否。 八步-羊角山10kV线路长3.5km,末端针式瓷瓶击穿造成相间短路,出线速断跳开关。 检查其它无异常,更换两只损坏电容器,于6月21日10:56投运。 1.2 6月24日22:54,主变高压分头放置额定110kV档,运行母线高压117kV、低压11.4kV,电容器三相电流480、485、480A,正常退出电容器,分闸过程中C相4#电容器爆炸,保险熔断,油箱鼓肚破裂流油。A相氧化锌(MOA)避雷器爆炸,电容器瓷套管碎片炸坏一只放电线圈瓷套。 事故后证实,安装时把A相氧化锌避雷器压力释放装置误做接地极、拆开发现不对又装回,破坏出厂密封,运行中受潮,过电压动作爆炸。 第一次电容器爆炸后找到开关产品说明书,ZN4-10G/630-12.5真空开关额定电流630安,还有一项指标,“开合单个电容器组400A”实际电容器电流480A,为允许值的1.2倍。发现错误,将8016kvar(每相8台)改为7014kvar(每相7台)。 氧化锌(MOA)避雷器加装放电纪录器。 处理好放电线圈,检查完毕投切6次正常,于7月3日17:30投运。 1.3 1996年8月8日21:19,当时雷雨天气,主变高压分头放置(第15档)103.125kV档,运行母线高压115kV,低压11.2kV,7014kvar电容电流410A。又是正常退出电容分闸过程中A相1#电容器爆炸。箱壳破裂鼓肚喷油,瓷套管炸断,碎片飞出围栏外,幸好没伤人及其它设备。 事故后检查发现,A、B两相避雷器放电纪录器由前一天2走到3,C相仍为0。 1.4 除上述三起分闸引起电容器损坏事故外,还有9月30日7:42,正常运行中电容器开关无保护信号跳开关,与此同时一回星光化工厂10kV出线长1.2km线6#电弧炉变压器C相高压套管爆炸,引线烧断,B相套管烧伤,电弧引起BC相间短路,出线跳开关,本次事故谁为主导因素没办法分辨。到1996年12月12日,也出现运行中电容器无信号跳开关,但10kV出线没异常,供回去正常。事故后检查保护掉牌正常,检查电容器三相对地绝缘电阻用2500伏摇表仍为200MΩ,供回正常。
2 事故原因浅析: 2.1 开关选择错误,容量小,又属第一代淘汰型号。 按电容器装置设计技术规程要求,电容器装置采用分闸不重燃,合闸不弹跳真空断路器,额定电流大于1.35倍电容器最大工作电流。设计选用型号时没有开关使用说明书,因开关设备属电容器厂家一起配套来也无校核。所配开关柜内ZN4-10G/630-12.5型开关(真空泡BD333型宝光厂产品)因不知道“开合单个电容器组电流400A,误做630A,其二是原设计电容器7014kvar,后厂家说所装置空芯电抗器450kvar,电容器可为8016kvar,没验算开关设备容量;其三是设计没考虑谐波放大电流影响,电流实际值比计算工频额定值增大因素,因而造成三次电容器损坏事故都发生在分闸操作过程中。 所用ZN4-10G/630-12.5真空开关属第一代改进型产品,已属淘汰之列,分闸重燃率高,一般在6%,产生重燃过电压最高可达额定相电压的4倍以上。本开关自第一次投运以后投切25次,可证实的重燃过电压有5次。1996年7月1日试投切5次中,电容器7014kvar,就测得一次过电压1.5倍额定电压波形。 真空断路器分闸过程中产生重燃过电压,是真空断路器独有的特殊现象。它是开关分闸时,触头刚分开瞬间就遇到该相工频电流自然到零,电弧熄灭,但因开距小,断口在恢复电压作用下重燃,经过几十甚至几百毫秒又重燃,这种重燃在开断过程中重复发生多次,产生高频振荡谐波可达105~106Hz,间或也伴有半波工频电流,过电压幅值又随重燃次数叠加而增高,陡度大,对电容器绝缘造成严重危害。过电压幅值单相重燃电容器相对地在4倍额定电压,二相重燃也在3倍额定电压以上。 分闸重燃过电压在断路器的电源侧产生过电压倍数低于电容器侧,八步变10kV母线装有一组氧化锌(MOA)Y5WZ1-12.7/45避雷器,一组FZ-10避雷器,主变架空进线穿墙套管外端一组FS-10避雷器,过电压对母线上设备无影响。重燃过电压沿10kV出线传播,在幅射线路末端反射,经过反复,过电压幅值增大,造成线路末端针式瓷瓶击穿,变压器套管击穿。 2.2 运行中8016kvar(每相8台BFF-11/ -334-1W)电容器断保险,中性点位移,开关不跳闸时的电容器端电压。 本装置串联电抗器CKSKL-450A型,电抗值5.63%,电感2.707mH,阻抗0.85Ω,额定电流420A,最大电流567A,端电压357V,额定容量450kvar,电容器BFF-11/ -334-1W,电容量26.4μF,容抗120.8Ω,每相8台并联电容是8×26.4=211.2μF,容抗120.8/8=15.1Ω,取事故时母线运行电压11.1kV,三相电压相等即

考虑电抗器影响,电容器端电压

式中A——每相感抗与容抗比, 本装置

代入:

电容器端线电压则为:

2.2.1 运行中B相容断一只保险,各相电容器端电压计算: A、C正常每相211.2μF,B相为
(8-1)×26.4=184.8μF。
公式:

图2
求 A′O:

图3
由图3ΔA′B′C"中:
A′B′-1.14 C′A′= C"B′
由余弦定理UC"B′
 ∴UA′O=0.304×1.855×11.76=6.63kV
同理求得UC′O=UA′O=6.63kV 求 B′O:
 =0.348( B′C′- A′B′)
由图4ΔA"B′C′中 B′C′- A′B′= A″C′

代入

 图4
2.2.2 运行中B相断2只电容器保险,各相电容器端电压:
UA′O=UC′O=6.50kV UB′O=7.41kV
当母线电压为11.1kV,容量为8016kvar时电容器组端电压见表1:
表1
相别
正常运行
B相熔断一 只电容器保险
B相熔断二只 电容器保险
备注
UA′O(kV)
6.79
6.63
6.50
UB′O(kV)
6.79
7.09
7.41
UC′O(kV)
6.79
6.63
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