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无人值守变电站告警信息的判断及处理 |
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无人值守变电站告警信息的判断及处理 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 9:20:30  |
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作者:山东省蒙阴县供电公司 陈文金 王本胜 石立行
我局自无人值守变电站正式运行以来,运行情况良好。但由于告警信息存在误报、漏报现象,给电网运行监控带来了一定的困难。本文从以下几个方面对这个问题进行探讨和分析。
1 远动系统原理简介
远动系统的工作原理是利用设置在各变电站的远动终端采集电网运行的实时信息,这些信息通过信道(光通信、载波通信等)传输到设置在调度的主站,主站根据这些信息对电网的运行状态进行监控。其基本功能有四个,即遥测、遥信、遥控和遥调。除了上述“四遥”功能外,还有其他如事件顺序记录(SOE)、遥脉等功能。事件顺序记录,就是当远动终端检测到遥信状态变位时,记录遥信变位的时刻、变位状态和设备序号,组成事件记录信息向主站传送。只要告警显示SOE,说明至少远动终端接受到一个实际的遥信触点动作信息。这点对于判断告警信息很重要。
2 造成误报、漏报告警信息的常见原因及典型实例
2.1 遥信误报。遥信误报的原因有接线错误,遥信参数不正确,通道误码和站内的电磁干扰,保护装置误发,触点(包括继电器和接线端子)抖动等均可造成遥信误报。 2003年7月30日22:38,告警信息显示蒙阴站3412断路器控制回路断线,经检查实际为3411断路器控制回路断线。这是由于遥信参数不正确造成。 2003年8月27日19:18,告警信息显示刘官庄站3062断路器速断动作,10 s后复归,带SOE。这种情况就是保护装置误发或触点(包括继电器和接线端子)抖动造成。 2.2 遥信漏报。造成遥信漏报的原因主要有以下几种:继电器触点或辅助触点性能不好,保护装置未报,继电器动作后未及时复归,遥信输入触点损坏,通道误码率较高等。 2003年8月27日19:18,告警信息显示鲁光站坦埠线断路器分合闸动作,带SOE,断路器符号闪烁,但无保护动作信号。经检查是中央信号屏控制回路保险丝熔断。这种情况属于保护装置未报。 2003年8月23日16:01,告警信息显示泰山站6642断路器速断动作,重合成功。17:28,告警信息再次显示泰山站6642断路器动作,但无保护信息。经查原因为第一次报警后未及时作遥控电动复归,保护信号继电器触点一直闭合,导致断路器保护再次动作时告警信息漏报。 2.3 遥测显示异常。遥测显示不准确的主要原因有电流互感器更换后未及时更改遥测参数或二者不符,变送器、交流采样单元或测量回路故障等。 2003年8月25日,操作队汇报界牌站直流系统电压显示为0 V。该站交通不便,为判断是否为误报,我们首先作了一次遥调试验正常,说明直流系统电压正常,后经检查发现,原因是变送器无交流工作电源。
3 判断方法和规律
3.1 在实际电网运行中,遥信与遥测总是相关的,正常遥信(断路器、保护设备等)变位总是伴随着遥测量的变化。 3.2 典型、完整的保护动作,应同时具备保护信号、重合闸动作、断路器变位等信息,并带SOE。 3.3 直流电压是否正常可以通过遥控判断,站用变压器电压可以通过查看接地系统主机电源是否断电来判断,因为它们取自同一电源(在设计安装时考虑到方便告警判断这一因素)。 3.4 对于未复归的保护信号,可以通过遥控电动复归执行情况来判断。如果执行后信号复归,说明该信号确属保护装置发出。 3.5 小电流接地选线装置发出的接地信号,可以结合10 kV母线相电压变化情况来判断。 3.6 主变压器挡位遥调和遥控电动复归。由于变电站没有实际的遥信触点相对应,当执行后告警窗口显示失败时,可以查看相关母线电压的变化(遥调)和保护信号有没有复归来判断是否已执行。 3.7 发现未复归的保护信号,在做好记录后应及时复归,防止再次保护动作时告警信息漏报。
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