摘 要:针对广州员村热电厂0号低压厂用变压器自动开关联锁自动投入不成功的现象,对0号低压厂用变压器的控制回路和联锁回路进行分析,查找问题原因并提出两种解决方法,经过比较分析,采用加装时间继电器KT,取消继电器K2的方法,可改进自动开关的储能功能,缩短备用电源自动投入时间,大大提高合闸可靠性。改造后,0号低压厂用变压器自动开关能正常合闸成功,保证了厂用电的安全。 关键词:厂用低压变压器;联锁;开关储能;自动投入;改进
员村热电厂0号低压厂用变压器作为1号、2号、3号低压厂用变压器的备用电源,当1号、2号、3号低压厂用变压器失电时,0号低压厂用变压器断路器QF及相应的自动空气开关(简称自动开关)QA应能自动投入,保证厂用电继续安全运行,见图1(一次系统图以列举1号厂用变压器,0号低压厂用变压器甲开关为例)。
1 运行中存在的缺陷分析 1.1 低压厂用变压器自动开关失灵现象 员村热电厂自1996年投运到1999年8月,1号、2号、3号低压厂用变压器因保护动作跳闸或其它原因跳闸发生过5次,在5次跳闸中,0号低压厂用变压器断路器QF每次都自动投入成功,但其相应的自动开关只有一次自动投入成功,针对这种现象,开始一致认为是因为自动开关自动投入时,由于冲击电流太大,引起自动开关自动投入不成功,后经计算并核对整定值,发现线路如果能正常自动投入,不会引起自动开关过电流,即使真的是冲击电流太大,这时“备用分支过流”光字牌灯会亮,但是在上述几次事故中,“备用分支过流”光字牌灯实际上只亮过一次,当时是线路上确有故障,另外几次“备用分支过流”光字牌灯都没亮,而且每次强送都成功。同时由于0号低压厂用变压器断路器每次都自动投入成功,进行自动投入试验时,自动开关也能相应正常自动投入,这说明中间继电器KM的常开接点是正常的,见图2(以1号了找出问题的真正原因,先对0号低压厂用变压器自动开关QA控制回路进行分析,见图3。




1.2 低压厂用变压器自动开关的工作 当有合闸指令来时,0号低压厂用变压器自动开关QA控制回路接点203带电,继电器K1动作,K1的常开接点闭合,使K1自保持,并使储能电动机M动作,一直到行程开关SP动作闭合,释能线圈K2动作合闸,一般从储能到合闸完成所需时间约2 s。在图2中,合闸指令有三个来源:一是遥控指令;二是就地指令;三是联锁合闸。在这三种情况中,前两种是手动操作,操作习惯都是见到合闸完成后才停止发合闸指令,一般都能顺利合闸;在第三种情况下,如果是1号厂用变压器自动开关QA跳闸后联锁起动KM发出合闸指令(见图2),0号低压厂用变压器的自动开关QA合闸时间受时间继电器KT2的延时限制,KT2延时断开的时间整定为0.5 s,因此联锁起动合闸指令最长时间为0.5 s。而当用试验刀闸QK合上试验自动投入回路时,此时KT2常闭,其合闸指令发出时间就不受KT2延时限制,一般也是合闸成功后才拉开试验刀闸开关QK。 检查该LDW15-1600型开关,发现继电器K1和储能电动机M是成套设备,二者相距很近,在储能电动机M储能过程中,其震动对继电器K1造成扰动,使继电器K1的常开接点可能由闭合位置到断开位置,继电器K1就不能自保持,储能合闸就无法完成。如果此时控制回路接点203还带电,即还有合闸指令送来时,则继电器K1又会重新动作使储能合闸继续进行下去,因此当用遥控或就地控制以及合上试验刀闸开关QK时,都可以保证合闸时间,而自动投入时,由于时间继电器KT2延时整定值为0.5 s,小于开关储能合闸所需的2 s,不能保证合闸储能顺利完成,另外,由于自动开关QA从储能到合闸完成所需时间为2 s,而母线上有的厂用电动机低电压动作定值为0.5 s,允许自起动的电动机的延时时间为0.5~1.5 s,这样,即使0号低压厂用变压器自动开关QA能够自动投入成功,也达不到电动机自动投入的时间要求,耽误事故处理时间,扩大事故。因此有必要对0号低压厂用变压器自动开关QA控制回路进行改造。


2 改进方案比较 2.1 改变自动开关的储能方式 针对以上存在的缺陷,为了缩短备用电源自动投入时间,提高0号低压厂用变压器自动开关QA自动投入的可靠性,应进行有针对性的改造。时间继电器KT2的延时整定值为0.5 s是依据备用自动投入装置设计规定而确定的,是为了使备用电源开关在0.5 s之内只能合闸一次,以防止自动投入时合闸到故障线路上跳闸后又重新合闸,因此这个整定值是不能改变的。由于自动开关从储能到合闸完成所需时间为2 s,因此解决问题的方法是将开关储能方式改成预储能,即跳闸后储能,以便缩短备用电源自动投入时间,同时要保证开关可靠合闸,使备用电源自动投入安全、可靠。 2.2 改变开关合闸操作方式 要将开关储能方式改成预储能,首先必须改变合闸操作,由电动机传动改为弹簧操作合闸,这只要在释能线圈和镀锌横梁线圈之间加装一只弹簧就可以实现。 2.3 常用的开关预储能方式存在问题 改进控制回路的方法是首先考虑加装选择开关SA,见图4。在这种方法中,虽然保证了开关储能的可靠性,缩短了备用电源自动投入时间,但发现存在以下问题:每次储能都需将SA切合一次,操作次数增多,容易造成漏操作。当0号低压厂用变压器自动开关QA跳闸后需要强送时,又要将SA合、切一次,待储能完成再进行合闸操作,这样延长了事故的处理时间,易扩大事故,造成不必要的损失。因此,常用的开关预储能方法虽然能达到预储能目的,但满足不了实际运行需要和工作的要求。为了既能实现预储能目的,又可以满足现场工作条件,而且符合继电保护的要求,先后考虑过几种不同的改进方法,最终确定如图5的方案。

2.4 最终方案的选取 在图5中,取消K2,加装时间继电器KT,其延时闭合整定值为1.5 s。行程开关SP改取常闭接点(该SP只能引出一对常开或常闭接点)。通过采取如图5的改造方案,在电机储能过程中,即使 继电器K1受到扰动,由于SP是在储能完成后才断开,而自动开关QA又在跳闸位置,因此当储能未完成时,继电器K1会再动作储能,这样开关储能就可以继续进行,从而解决了储能过程中储能电动机M对继电器K1可能造成的扰动问题,保证预储能功能的实现。对KT采取1.5 s延时是基于以下考虑:

a)保证合闸的顺利完成。因为在图5中,预储能结束后,行程开关常闭接点会打开。当有合闸指令来时,开关进行合闸,到合闸完成的时间一般为10 ms左右,在此过程中,SP会立即闭合,而自动开关QA常闭辅助接点尚未断开,如果KT不采取延时,则在合闸过程中,储能电动机M会动作进行储能,这样可能会使合闸不成功,因此KT常开接点采取1.5 s延时闭合,就完全可以避开合闸过程中的储能现象,保证合闸的顺利完成。 b)由于时间继电器KT采取1.5 s延时闭合,因此在装FU3,FU4时,储能电动机M不会在装保险丝过程中启动,符合继电保护规程的要求。 c)采取1.5 s延时,对事故处理也不会有影响,因为一般对事故判断的时间至少有几秒以上。 d)由于增加了时间继电器KT,取消了K2,使得二次回路更加简洁、明了,而且改接线工作也容易进行,整个改进工作的投资少。 3 结束语 对于备用电源开关预储能工作的改进,我们首先考虑的是用常用的预贮设计方案,但这种方案不能够满足实际运行工作的要求,这说明该方法不适用。从实际工作出发,采用加装时间继电器KT,取消K2的投资不大,而且能满足实际工作需要,保证备用电源自动投入的可靠性和及时性。1999年9月改造完成后到2002年6月,由于1号、2号、3号低压厂用变压器跳闸引起0号厂用变压器自动投入6次,0号低压厂用变压器自动开关QA都能正常合闸成功,保证了厂用电的安全,事实证明改造工作是成功的。
参考文献 [1]吕继绍.电力系统继电保护设计原理[M].北京:水利电力出版社,1992. [2]李立群.电力系统继电保护[M].北京:水利电力出版社,1993.
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