传统电厂设备的检查主要是运行人员的巡检和检修人员的二五检查(一小时左右),这种管理先法导致的结果是走马观花,一般情况下只能检查出设备的跑冒滴漏和设备的故障,形成事后维护琳现状,很难实现设备预防维护。而点检定修制是对设备定人、定点、定期的检查、分析、改进和提高的;_r程,这种管理方法更加科学、更加先进,采用数据说话、标准作业,趋势分析,;巫过点检定渗数据积索,分析出设备零部件失效的规律,不断总结经验.改进和完善技术标准,使设备故障牛期发现,最短时间内消除,从而保证设备的故障率降低(做到耗损性故障在故障前消除、周期性故障在快到周期时消除,从而减少设备缺陷的发生)。
在这举几个实例来说明点检定修的科学性和先进性。
例如:我公司一次风机为前弯式离心风机,采用入口挡板调节,一次风机正常运行时轴瓦振动在0.010-0.02mm,经过点检和定修,我们发现该风机的振动和叶片裂纹存在着一定的规律,振动如突然升高0.0lmm,即变为0.02-0.03mm,风机叶片肯定出现裂纹,若采用以往的管理,这种故障和规律很难发现。第一,1500rpm转速的机械轴瓦振动0.03mm以下是优良标准,不会对该设备安排停机检查;第二,如果没有每天的设备点检所积累的大量振动数据,我们也不会发现今天振动为什么会突然升高0.0lmm;第三,如果没有每天下午对点检数据的分析,也不会发现这么微小的变化;第四,如果没有安排利用后夜停一台风机进行检查也不会发现叶片开裂,只能等叶轮开裂飞车才能发现;第五,通过几次点检定修的经验我们将一次风机振动突升0.01mm做为定修的标准。从五次定修结果看每次都很准确,而且裂纹扩展由过去400mm长,控制在100二以内,从而达到设备的预控管理。
下面说一反面的例子,我公司3号炉甲送风机油泵(马达)长达3年未进行过检修(3年中安排过2次小修),在今年发现油泵突然不打油,备用泵联启,运行中安排一次定修,经解体检查发现,油泵与马达联接对轮己磨损,失去了联接,形成了电机转,油泵不转,油泵突然不打油的现象。对这一事件公司开了分析会,认为锅炉点检员没能掌握对轮的橡胶套的磨损规律和寿命周期,出现了耗损性的缺陷,是点检定修工作没有做好的表现,通过举一反三逐台安排送风机油泵解体点检,发现橡胶套出现磨损的周期是运行10000^"15000小时左右,将运行8000-10000小时做为叉型橡胶套联轴器的定修周期,以达到减少设备缺陷,又不过修的目的。
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