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[图文]NG-75/3 .82-M6型循环流化床锅炉省煤器改造       ★★★★★
NG-75/3 .82-M6型循环流化床锅炉省煤器改造
作者:未知 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2006-11-23 20:22:55
       尼龙66盐公司NG-75/3.82-M6型中温中压二级分离循环流化床锅炉,省煤器布置在过热器出口的尾部烟井的上部。为降低磨损,采用螺旋鳍片管制造:管子φ32mm×3mm,鳍片高15mm,鳍片厚1.5mm,节距10mm,管组错列布置。整个省煤器分成两个管组,第一排在鳍片上装有防磨板,管与上下集箱连接的引出段光管上覆盖有防磨瓦,弯头部位装有防磨罩置于侧墙内,以减少磨损。该炉于1998年8月投运,到2000年6月不足两年的时间里,就发生了省煤器泄漏。从整个省煤器的检查情况来看,磨损情况较为严重,有些管道螺旋鳍片磨蚀殆尽,省煤器管迎风面管壁多处磨损深度达2mm。截止2001年2月省煤器46组管子中发生泄漏后堵管有26组,严重影响机组的安全、经济运行。针对这种情况,在和省煤器生产厂家共同探讨、研究设计的基础上,于2001年4月决定对省煤器进行改造。
        一、改造措施
        1.原省煤器螺旋鳍片管屏排全部由T32mm×3mm的20号钢管组成,错列布置,上下两层布置在尾部竖井19.81m和17.93m标高处。管排采用双管结构,每个管排有4个安装焊口。
        改造后的省煤器管屏分高温段、中温段和低温段三段,分别布置在19.75m至21.50m、18.00m至19.75m和12.12m至13.40m标高处的尾部竖井内。其中高温段由25组管屏均布,中温段由49组管屏错列布置,低温段由67组管屏错列布置,中温段与低温段间通过2根φ108mm×4.5rnm连通管与两段间集箱相连通。同时,为提高管屏的刚度,全部省煤器采用φ32mm×4mm的20号钢管成型后,焊接直鳍片制成。并将双管改为单管结构,每个管排减少了2个焊口,这样不仅简化了管排结构,且有利于加工和安装。
        2.在省煤器的改造中,支撑梁的结构强度是一个不容忽视的问题。由于改造后的省煤器增加了30t的重量,经核算,原省煤器上下层支撑梁能满足高温段和中温段的支撑,可以利用原支撑梁;下层低温段省煤器的支撑梁需另行制作。
        3.集箱由原来的单级双层2个集箱(图1a)改为三级5个集箱(图1b),增加的集箱通过新制作的集箱托架焊接在竖井主体框架上。
 

      

       4.在省煤器每一组管屏间增加了φ14mm耐热不锈钢棒辅助定位(图2)。

        二、省煤器的防磨措施
        1.在省煤器每级每组管屏的第一排管组烟气迎流面安装1 Cr6Si2Mo。防磨瓦,在弯头等折流部位安装焊接1 Cr6Si2Mo防磨罩,穿墙管也覆盖焊接1 Cr6Si2Mo防磨瓦,有效地防止了重点部位的磨损。
        2.每一管屏间用2个φ14mm耐热不锈钢棒辅助限位,克服了仅靠管夹支撑定位,运行一段时间应力释放后,管间距发生变化,造成烟气偏流,形成烟气走廊,局部严重磨损,甚至爆管事故。
        3.核对锅炉竖井墙内的几何尺寸。尺寸过小则无法安装省煤器;还要保证省煤器边缘管与炉墙间隙不会太大,否则形成烟气走廊,造成省煤器管磨损。
        三、改造效果分析
        1.烟速是锅炉运行中很重要的参数之一,其大小会影响到省煤器的使用寿命,降低烟速,能延长省煤器的使用寿命。改造前后省煤器受热面烟气流速见表1。
        2.改造后,省煤器受热面的管子分布更合理,烟气流速比原设计降低了。根据国内外的一般磨损计算方法,磨损与烟速的3.3次方成正比。假设原设计受热面管子的磨损量为1,随着烟速的降低,磨损量可降至0.44。改造后理论上使用寿命可延长1倍。
        3.为保护省煤器,将省煤器分为3段,且将低温分离器置于中、低段省煤器之间。由于分离器后的灰浓度很小,低温段省煤器的磨损状况得到进一步改善。
        4.将各级省煤器中间增加集箱,有利于检修。
        5.采用直鳍片蛇形管管屏组,有效地抵挡住了冲蚀造成的磨损。
        省煤器经过改造后,经过两年多的运行,锅炉排烟温度、省煤器出口水温等符合设计要求,没有发生省煤器泄漏事故,未对锅炉产生不利的影响。2003年10月锅炉短停期间,省煤器外观检查完好,无积灰,用测厚仪检测磨损情况:高温段管φ32nrm×3.4mm、中温段管φ32nrm × 3.6mm、低温段管φ32mrn× 3.7mm均无明显磨损。预计该套省煤器还可以使用3年。实践证明,此次改造达到了改善省煤器受热面磨损状况,延长了省煤器的使用寿命,提高了锅炉的安全性、经济性和稳定性。

文章录入:设备管理    责任编辑:设备管理 
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