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图1 调前
从谱图可见,一、二、三级啮合频率在谱图上都有峰值出现,但输入轴转速频率在谱图上峰值不明显,这与仪器的测量精度有关。此外,一级传动啮合频率的二倍频及三倍频在谱图上也有峰值出现。表2是各次调整后的振动与调整前出现异常振动时的幅频值比较,可以看到变化较大的是一级啮合频率及其三倍频。表3是与同型号的另一台新装国产减速机比较。从上述数据的比较分析可以推断,异常振动主要是由于一级啮合不正常引起。可能因素有以下几点:(1)齿面严重磨损;(2)啮合状况改变;(3)润滑状况不良。通过检查可排除润滑状况不良,而在润滑良好状况下齿面磨损的可能性较小,故第一项也可排除(检查未发现明显磨损)。所以,啮合间隙的变化是齿轮箱产生振动的主要原因。影响啮合状况的可能因素除齿面严重磨损外,还有齿轮轴弯曲、轴承磨损间隙变大。轴弯曲的可能性较小,因一级齿轮轴轴承距离较近,共有四个。检查中心线时,对该轴做了检查,未发现轴弯曲,故轴承磨损、间隙变大的可能性较大。由于该减速机解体较困难,齿轮轴两端的轴承间隙难以测量,只能在今后验证。不过从最后一次使振动改善的现象看,中心线偏离使电机端高1mm,可以认为在一级齿轮轴电机端轴承施加了一个附加力,这对该轴承间隙偏大造成的影响有一定的抑制作用。
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