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火电厂风机叶轮表面防磨强化技术及应用         ★★★
火电厂风机叶轮表面防磨强化技术及应用
作者:未知 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2006-12-1 19:13:33
磨。图中叶轮系运行2 年7个月后的现场实际情况,从中清晰可见,叶片工作面上的氧化铝陶瓷元件基本保持完好,而叶片出口处的元件最大磨损量仅约0.3-0.5mm, 该叶轮仍可继续运行1年以上。
图6为200MW机组3号炉甲侧φ=2350mm双吸引风机叶轮。因电除尘器的原因叶轮磨损较大。电厂曾请人到现场对整体叶轮的叶片喷焊镍基碳化钨合金粉末,使得其寿命提高了近2倍。但在喷焊中曾发现叶片与中盘处的角焊缝出现过7条180—315mm的纵向焊趾裂纹,后经清除、补悍和无损探伤得以修复。但经整体喷焊后叶轮和叶片型线变化较大,风机振动值有所增加而运行效率也有一定的下降。且在叶片与中盘角焊缝的近缝区磨损亦较突出,停炉时须常采用耐磨焊条进行补焊处理。在应用氧化铝陶瓷防磨技术叶轮运行3年9个月后,图中的叶片工作面仅显轻微磨损的形貌( Tmax≤175℃)。
6 结论
试验和实践证明,氧化铝陶瓷具有一般金属耐磨材料难以超越的抗磨损性能。粘接型陶瓷耐磨叶轮运行的可靠性和耐磨性,关键取决于胶粘剂性能、粘接工艺、氧化铝陶瓷质量和风机最高工作温度四个因素,缺一不可。在风机叶轮上选用MD-Ⅲ航空级高强韧性胶粘剂粘接氧化铝陶瓷元件,可以成倍地延长叶轮的使用寿命,是一项实用、安全和有效的防磨技术,是燃煤发电厂提高机组设备健康水平、降低发电成本、增强企业市场竞争力的良好途径。

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