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东方机组满负荷实现4台磨运行           
东方机组满负荷实现4台磨运行
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:56:23
1 设备简介
  张家口发电厂300 MW机组,主设备均为我国东方电站设备集团制造的亚临界参数,凝汽式燃煤发电机组。一期工程每台炉配备HP863(HP803)磨煤机6台,设计出力48 t/h(HP803为39 t/h),设计燃煤量为128 t/h。设计磨煤机运行方式为5台磨煤机运行,1台磨煤机备用。锅炉采用四角切圆燃烧方式,布置全摆动直流煤粉燃烧器,在炉膛中心形成2个假象切圆,直径分别是700 mm和500 mm,逆时针旋转,6只一次风口相间布置8只二次风口,在垂直方向上,燃烧器分为上下2组,燃烧器热力指标如下:
    单只一次风口热功率 q1=145.3×106 kJ/h

    单层截面热强度 q1/f=3.42×106 kJ/(m2·h)

    燃烧器区域容积热强度 Q/V=2.12×106 kJ/(m3·h)

    燃烧器区域壁面热强度 Q/F=7.12×106 kJ/(m2·h)

2 投产以来的运行情况
  张家口发电厂1、2号机组投产后,由于设备选型、制造、安装等诸方面的问题,在1995年以前,机组一直带不到满出力运行,加上当时入厂煤质量不稳定,磨煤机给煤量只能达到25 t/h左右,最好的也超不过30 t/h。
  当时,由于设备存在的问题较多,预热器密封系统调整不正常,漏风率在30%~40%之间,一次风机风量满足不了制粉系统的需要。1994年将原来单台一次风机出力185 000 m3/h更换加大到287 000 m3/h,风压由11 278 Pa增加到14 300Pa,机组才能带到300 MW满负荷运行。这种5台磨煤机的运行方式一直延续到1998年。

3 从节能降耗抓起,降低制粉系统单耗
  1998年1月1日,《中华人民共和国节约能源法》正式颁布执行,节能工作在各行各业得到广泛的重视,电力生产贯穿能源转换的整个过程,电力企业的节能有着巨大的潜力。
  华北电力集团公司节能协作组自1996年成立以来,在公司不同类型的机组上,开展节能分析和交流,抓设备的治理、抓运行方式优化、抓节能技术改进,使同类型机组的各厂之间,取长补短,学习提高,张家口发电厂也从中得到了很大的启发。从整体水平来看,张家口发电厂的厂用电率是比较低的,一般在5.5%左右,但其中制粉系统的单耗在中速磨中一直较高,HP863一般为35 kW·h/t煤,HP803也在28~30 kW·h/t煤之间。降低制粉单耗,在张家口发电厂节电工作中有着很大的潜力。
  1997年以后,电网的峰谷差增大,300 MW机组晚间要求降负荷到150 MW运行,这种工况下,一般要运行4台磨煤机,而每台磨煤机的出力还不到20 t/h,不仅电耗高,而且磨煤机的风煤比  也过大,对稳定燃烧和经济运行都带来不利的影响。到1997年末,1、2号机组磨煤机改造工作完成,把原来的RP783磨煤机更换成HP863磨煤机,每台磨煤机的出力由36 t/h增加到48 t/h。
  在1998年节能计划中,根据上述情况,提出低负荷3台磨煤机运行的节能措施,经热力试验组和锅炉运行专工进行了必要的试验后,在1~4号炉上推广执行。为确保低负荷运行不灭火,对输煤配煤做出具体要求,要求低位发热量不低于22 000 kJ/kg,热试组通过试验,作出风煤比调整曲线,指导运行对风量正确调整。由于热控系统霍尼威尔TDC-3000系统升级改造完成,磨煤机运行中经常跳闸的现象不再发生,为确保运行稳定发挥重要作用。
  总结开展低负荷3台磨煤机运行的工作,不仅对节电,降低制粉系统单耗指标有利,同时也提高了燃烧器喷口的热负荷。在150 MW负荷时,对应锅炉总燃料量,减少1台磨煤机运行,对单只喷燃器的燃煤量相当于原来的1.33倍,煤粉的浓度提高,着火的稳定性增加,没有因磨煤机跳闸引起锅炉灭火,同时,飞灰可燃物也进一步降低,总之,实行150 MW负荷3台磨煤机运行,对机组运行的安全性没有带来影响,对降低制粉单耗,降低厂用电率,都起到积极的作用。

4 实行满负荷4台磨煤机运行
  随着节能工作的不断深入,根据机组的特点,在1999年的节能项目中,提出实现满负荷4台磨煤机运行的项目。选定这一项目的前提是,近几年加强燃料管理,抓好选配煤工作,确保燃煤低位发热量在24 000 kJ/kg以上,多数情况下,300 MW运行时,燃煤量都在130 t/h以下,为改变运行方式,奠定了基础。另一方面,磨煤机的维护工作,上了一个台阶,检修人员加强对设备的维护和调整,定期更换研磨部件和进行间隙调整,保证单台磨煤机出力可以达到30 t/h以上。
  要实现4台磨煤机运行带满300 MW负荷,炉内燃烧工况应保证喷燃器附近及水冷壁不结焦,防止局部受热面出现热负荷超出设计范围的现象。按照原设计煤种灰的变形温度在1 160~1 210℃之间。满负荷工况的炉膛温度测量(见表1)表明,锅炉出口温度及喷燃器出口温度均未超过设计煤种的灰样变形温度,发生结焦的可能性不大。
  众所周知,电厂燃料经常变化,偏离设计煤种的情况时有发生,要想弄清一种运行方式给机组安全、经济方面带来的影响,需要经过较长的时间考验。在经过近一年的实际运行考验,证实在目前燃料的状况下,满负荷4台磨煤机运行不仅对锅炉安全性未造成任何影响,而且对降低制粉单耗和厂用电率产生积极的影响,收到显著的经济效益。
  满负荷时4台磨煤机运行,对应单只一次风口的热功率增加,不仅应观察炉内温度场的变化,更重要的是长期观察锅炉四周及喷燃器出口的结焦情况(在常用煤种情况下,是否发生结焦),同时注意配风情况,确保锅炉氧量适当,防止由于缺氧产生CO,降低灰熔点,造成结焦。在4台磨煤机运行带300 MW负荷时,为降低炉内火焰中心温度,可采用隔层运行的方式,即下层连续运行2台磨煤机后第三层停运,从第四层开始再投入上部2层磨煤机。

5 选择磨煤机运行方式,降低制粉单耗
  1999年,1~4号机组开始进行满负荷4台磨煤机运行的试验。试验证实,炉内燃烧工况仍属正常范围,未发生严重结焦和局部热负荷过大的情况,可作为一种正常的运行方式加以推广。由表2的数据得知,300 MW负荷时,采用4台磨煤机运行,较5台磨煤机运行制粉单耗降低2kW·h/t煤,按照每天满负荷时段8 h计算,平均耗煤量按120 t,机组全年运行天数以300天计,则节电量:2×120×8×300=576 000 kW·h,4台机组年节电量为2 304 000 kW·h。

    张家口发电厂影响制粉单耗的主要原因是一次风机余量过大,现在满负荷时一次风机挡板开度不到50%,一次风机功率为1 600 kW(6 000 V高压电动机),节电的潜力很大。今年,提出对风机叶轮进行切割或变形设计,同时正在进行采用先进的变速调节降低风机单耗的研究课题。

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