双辽发电厂现已发电的2台30万kW机组,由于选用的煤种为霍林河褐煤,因此制粉设备为风扇磨煤机,其型号为FM340。预热后的原煤在通过旋转的打击轮粉碎至应用的细度后被送进炉膛,打击轮的检修没有统一的技术标准,只能依据厂家提供的技术要求、组装工艺进行修复。实践证明,各电厂的打击轮磨损程度、磨损部位、检修周期、检修工艺都不相同,不同程度地影响了风扇磨煤机的安全经济运行。
双辽发电厂刚投产时,各级领导就十分重视打击轮的检修工作,先后派人去长山热电厂、富拉尔基热电厂、通辽发电厂、元宝山发电厂学习。该厂结合各兄弟厂的技术经验和本厂的实际,逐步摸索出了一套适应该厂打击轮检修的质量管理方法、检修安装工艺过程及个别部位磨损后的补救措施,使得修后的打击轮能安全运行,基本上保证了设计使用寿命为2000小时。为总结经验,使同类设备间技术相互交流,提高打击轮运行的安全性,现把该厂打击轮的检修工艺方法做以下介绍。
1 增强质量意识,完善质量标准
打击轮的检修质量取决于检修人员的质量意识。打击轮检修班设立了以班长、专工、老师傅为一体的质量监督网,对打击轮检修的所有工艺过程进行全面质量跟踪。在跟踪过程中,对拆装打击轮部件的磨损情况、间隙情况、装前拆后的重量变化情况和运行的小时数进行详细的记录,并根据这些数据制定出打击轮检修工艺规程,写入双辽发电厂标准。
1995年12月,该厂对外购的打击板只重视探伤检查,忽视了外形尺寸,结果给组装打击轮增加了很大困难,不仅加大了工人劳动强度,而且造成打击板与联接梁接触面积减少,稳定性差,直接影响了打击轮的安全运行。针对这一问题,分场明确规定:打击板进厂后,第一是检查打击板的外部几何尺寸及形状;第二是着色探伤检查,应力集中部位不合格的一律不准使用。经过严格把关,使打击轮检修合格率达到100%。
2 前盘的修复
前盘磨损较重,无论外圆和厚度尺寸都变化很大。经过一个运行周期,直径磨损在15–20mm左右,厚度磨损在10–15mm左右。在前盘的第一次修复时,该厂采用了耐磨焊条补焊的方法,使其表面恢复原尺寸。第二次修复时,该厂首先把打击轮解体,前盘用立车将外径车至3360mm,得用16Mn钢板卷成与加工后的前盘外径相同的弧形围板,以四等分分瓣焊在前盘外径上。为增加焊接面积,除围板两侧倒坡口外,每瓣分别钻8个Ф30mm的孔,使其与母材间焊牢,增加了焊接强度。焊完后用立车加工至3400mm围板。对于前盘端面磨损的修复,该厂采用增加扇形护板的方法,即前盘用立车把磨损面沿着盘厚度方向车进12mm,直径车至Ф3120mm左右;将端面护板12等分,拼焊在前盘磨损面上,经立车加工后达到原尺寸。无论是焊围板,还是焊端面护板,焊前均需用4个烤把将母材加热至220–270℃左右,以免施焊过程中母材出现裂纹。
3 联接梁的修复
联接梁的主要磨损部位在两端部,两个运行周期后,端部台阶已经磨损得不能再用。为解决这一难题,该厂采用气焊将磨损部位割掉,切割时将切割部分割出焊接坡口,用240×40×40方铁补焊到切割面上。为了提高联接梁使用寿命,延长使用周期,在联接梁磨损面上用耐磨焊条平铺一层,收到了良好效果。
拆卸旧轮时,总有一部分M33螺栓断在联接梁孔中。为取出断丝,该厂采取先用气焊将螺栓割平,并在割平的平面上钻一个孔,使气焊沿着小孔四周扩大切割下去,切割到不伤害联接梁丝孔为止;然后用铲子铲除。对于联接梁的盲孔,该厂采用先在联接梁背部开一个小孔,然后再按上述办法切割螺栓,这样就能使火焰射进封闭的联接梁,使在断丝取出后能将割的孔堵焊牢固。
4 衬板的修复
衬板的磨损主要在外边缘处,每个运行周期完成以后,衬板厚度磨损都在5–8mm之间。为解决这一难题,该厂将衬板磨损较重的外侧用气焊割去80mm,割出单侧坡口后用相应厚度的16Mn钢板补齐、修形、校正、平整,焊口打磨平继续使用。仅此一项就节省了大量制作衬板的工时和材料。
自1994年投产以来,该厂在满足打击轮质量的条件下,尽量修旧利废,精打细算。目前,已经修复打击轮93台,合格率100%;修复衬板2160块;修复联接梁1080件;修复前后盘70个。满足了生产的需要,节约了维修费用,保证了连续运行生产。
|