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瑞明电厂1号炉排烟温度高原因分析           
瑞明电厂1号炉排烟温度高原因分析
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:54:56
    瑞明电厂1号炉为SG-420/13.7-M418 A,420t/h一次中间再热自然循环超高压燃煤汽包炉,采用四角切圆燃烧方式,按烟气流向分别布置前屏、后屏、对流过热器,低温过热器由顶棚、后包复和侧墙过热器组成,高、低温再热器分别布置于水平烟道及尾部烟井,尾部烟井上部由隔墙省煤器分隔成两个烟道,主烟道设置低温再热器,旁路烟道设置旁路省煤器,后烟井下部为主省煤器。该炉有2台直径6.7 m容克式空气预热器,制粉系统采用中间储仓式乏气送粉,配2台DTM350/600型球磨机。主要设计参数如下:过热蒸汽流量420 t/h;过热蒸汽压力13.7 MPa;过热蒸汽温度540℃;再热蒸汽进口温度324℃,出口温度540℃;给水温度240℃;热风温度310℃;排烟温度146℃;设计煤种为烟煤,低位发热量20.306 MJ/kg。
1 运行情况
  1号炉于1995年7月18日投产,投运后不久出现排烟温度偏高现象,从1996年至今,机组正常运行,带满负荷时排烟温度达175~185℃,高于设计值30~40℃ ,锅炉历年运行情况见表1所示。
  从表1可知,省煤器前、空预器前的烟温与设计值基本相符,略低于设计值,即锅炉受热面足够冷却烟气,烟温降与设计值相符。由于空预器换热元件,即波纹板清洁程度、堵灰、腐蚀情况较好,故传热系数、换热面积基本不变,但空预器出口烟温(排烟温度)明显高于设计值,因此,引起空预器出口烟温高即排烟温度高的原因则在于其烟风量的变化。
2 原因分析
2.1 制粉系统运行方式的影响
   
a)“双磨双排”运行方式
  按设计状态,锅炉满负荷时,投用2套制粉系统,即“双磨双排”运行方式。从空预器出来的热风(约300℃)干燥煤后得到冷却,此时若风温高于75℃,需掺入适量冷风,保持磨煤机出口风温不高于75℃(规程要求),经排粉风机输送煤粉入炉燃烧。锅炉在设计状态时,一、二次风来自空预器的出口热风,实际运行时 ,在“双磨双排”运行方式,空预器风温升,烟温降,与设计基本相符,排烟温度略高于设计值。        
   
     b)“单磨双排”运行方式
  当粉仓处于高粉位或有1台磨煤机检修时,即停运一台磨煤机,在负荷较高时,投入煤粉量较多,仍需相应2台排粉风机运行,即“单磨双排”的运行方式。停用一台磨煤机后,从空预器出来干燥煤的热风量少了,相应的乏气量不满足输粉要求,势必另外增加冷、热风混合后75℃的空气作补充,即增加了冷风掺入主一混合这一过程。
  根据有关公式计算得到旁路冷风占空预器出口风量的20%~23%,即“单磨双排 ”运行时,至少20%的旁路冷风不经空预器而直入炉膛,在烟量、进口烟温不变的情况下,空预器的风量相应减少了20%,必然导致排烟温度上升。根据空气预热器风量变化情况,对其4个工况的热力过程进行核算
    从核算的结果来看,在工况1,3和工况2,4中,其烟量、进口烟温、进口风温等基本相近,工况3,4的风量比工况1,2的风量减少20%,经核算,工况3,4比相应的工况1,2的空预器出口烟温(排烟温度)上升约28℃,也就是说,“单磨双排 ”运行时,由于旁路冷风减少20%,造成空预器吸热锐减,使排烟温度明显上升。
2.2 制粉系统裕量的影响
  锅炉额定负荷时,燃用设计煤种燃料的消耗量为63.7 t/h,单台磨煤机出力为33 t/,制粉系统的裕量为3.5%,因此,在煤种偏差不大的情况下,锅炉处于额定负荷时,制粉系统采取“双磨双排”的方式运行,锅炉排烟温度基本与设计值相符 。从1997年对该炉进行的制粉系统调整试验可知,当磨煤机钢球装载量在90%~95%范围内,给煤机转速1 100 r/min,单磨制粉出力可达52~57 t/h,此时的煤粉细度基本在10%~18%,制粉电耗较低。运行人员根据试验数据,在排粉风机风压允许情况下,调整制粉系统的运行,单台磨煤机出力可达50 t/h,制粉系统裕量高达50%,在实际运行中机组有30%的运行时间采用“单磨双排”的运行方式,同时,由于目前燃煤热值达21.77~22.19 MJ/kg,比设计值20.36 MJ/kg高10%,使制粉系统的裕量更大,采用“单磨双排”的运行方式时间更多,从而导致排烟温度常常处于“居高 ”状态。
2.3 制粉系统漏风的影响
  根据1997年进行的制粉系统调整试验可知,在“双磨双排”运行时,制粉系统的漏风率达25%~30%,远高于设计值15%,这股冷风也造成空预器风量的减少,这是“双磨双排”运行时排烟温度同比高出约10℃的重要原因。
  从以上分析可知:乏气送粉系统的运行方式对排烟温度有很大的影响,当采用“单磨双排”运行时,旁路冷风至少占出口风量的20%,这股冷风不经空预器而直接进入炉膛,造成空预器风量锐减,严重影响了空预器的热交换过程,烟气得不到足够的冷却,使排烟温度明显高于设计值,因此乏气送粉系统的“单磨双排”运行方式是排烟温度大辐度上升的主要原因,此外,本炉采用的是中间储仓式乏气送粉,配置两套磨煤机,根据其特点,当有一台磨煤机故障停运时,不可避免要采用“单磨双排”的运行方式,同时制粉系统的裕量非常大,达50%,使“单磨双排”的运行时间占据相当大的比例,从而导致排烟温度居高不下。
3 结束语
  a)对于乏气送粉系统,因“单磨双排”的运行方式不可避免,大量旁路冷风直入炉内,造成空预器的风量明显减少,严重影响空预器的热交换过程,因此,在锅炉热力设计计算时,应把“单磨双排”的运行作为一个校核工况,对各段受热面包括锅炉受热面、空预器传热面积进行校核计算、调整,使排烟温度在制粉系统处于“单磨双排”运行时不致过高。
  b)制粉系统的裕量过大,使“单磨双排”的运行时间过多,导致排烟温度居高不下,从这点考虑,其裕量不宜过大;本制粉系统为中间储仓式,当一台磨故障停运时,粉仓存粉还可维持满负荷运行约4 h,从这点考虑,其裕量也不需过大。因此 ,其裕量按设计规范一般在10%即可。
  c)加强对制粉系统的风门严密性及漏风情况检查处理,减少冷风泄漏量。



参考文献 


[1]宋贵良.锅炉计算手册[M].辽宁:辽宁科学技术出版社,1995.

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