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火力发电厂锅炉风机改调速运行分析 |
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火力发电厂锅炉风机改调速运行分析 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 17:00:00 |
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摘 要:目前在国内的火力发电厂中,锅炉风机负荷调整主要通过调节入口档板开度来实现。由于该调节方式损失大,浪费极为严重,同时给机组安全运行带来隐患,所以近年来对锅炉风机推广采用调速运行方式,这样可以达到节电效果,延长风机使用寿命,提高自动控制能力,减少风机起动过程中造成扭矩过大问题,提高运行经济性。 关键词:火力发电厂;风机;调速运行 目前国内火力发电厂锅炉风机大部分采用拖动电动机,其中95%左右为交流异步电动机直接拖动,恒速运行。随着电力经济的发展、单台机组容量的增大,以及科学技术的发展、企业管理水平的提高、设备技术改造的推广等,使电厂中的锅炉风机在运行中出现了裕量较大的问题,另外根据电网调峰的需要,机组长时间处于低负荷运行状态,使锅炉的送、吸风机长期处于低参数下运行,对厂用电率造成一定影响。目前华北电网直属发电厂锅炉风机配备的电动机以1 MW左右居多,大部分都是采用恒速运行,造成很大的浪费。根据节能工作的要求,其中有个别发电厂已考虑或试用风机调速运行,解决目前风机运行中出现裕量过大的问题。 锅炉风机调速运行目前普遍采用5种方案:①变频器技术;②加装液力偶合器装置;③采用双速交流电动机;④直流电动机驱动;⑤绕线式异步电动机转子串级调速。以前三项技术为主。其中第三方案(采用双速交流电动机)由于在运行中调速范围窄,操作困难大等问题,投入率较低。而变频器技术的应用目前尚属于起步阶段,所配套的高压变频器均属进口设备,价格较高。国内应用较多的是液力偶合器调速技术,如大同第二发电厂6号机组在1999年大修期间锅炉送、吸风机都装上了液力偶合器,通过运行比较和测试,节电效果比较显著,通过运行考验,尚未出现过大的质量问题,是2000年大力推广的节电改造项目。
1 调速特点的比较 1.1 变频器调速的技术特点 (1)调速范围广,高压大容量变频器调速范围可以做到0~100%额定转速; (2)调节精度高,效率高,在正常变速范围内,变频装置的总效率在93%以上,功率因数超过0.95; (3)可实现真正的软启动,对电动机和电网无冲击; (4)输入功率因数高,只吸收很少的无功; (5)设备发生故障时可随时切换运转,适用于不允许停机的要求。 1.2 液力偶合器调速技术特点 (1)投资少,设备成本低,易回收。 (2)在较大范围内可达到无级调速。 (3)能空载启动电动机,逐步启动风机叶轮。 (4)风机加装液力偶合器后因为取消了硬性机械连接,产生扭矩是通过油传递,利用滑差原理柔性传动。可防止电动机过载。 (5)双台风机启动时能做到均衡各电动机之间的负载,因为液力偶合器在运行中存在滑差作用,转速调整时对传递扭矩的影响不大敏感,使各台电动机负荷可均匀分配。
2 经济比较 风机在设计选型时都以系统设计参数风量和风压为基准,所选的风机以恒定转速为依据,要求配备运转可靠、造价低廉的异步电动机。为了风机启动安全,在选择电动机功率时应满足风机设计参数轴功率安全系数,而在运行中由于电动机转速恒定,风机参数的调整只能通过改变系统阻力的方法来完成,当系统阻力增大时,风机耗电要相对提高,造成运行经济性差。目前提出对风机的叶轮调速,可解决由于系统阻力造成风机耗电高的问题,经过试运行这样节电效果确实比较理想。根据风机的特性和运行状况进行比较,以图1和图2所示两种不同运行状况图来说明采用调速运行 的经济效益。
图1中,A为设计参数点,B为运行工况点,ΔH为节流造成的压降损失,ΔN为节流造成的功率损失。可以看出,A点是系统阻力曲线RA与风机特性曲线交点,所对应的是风机设计参数,B点是运行曲线点,A与B点之间为风机的裕量值,ΔQ=QA-QB;ΔH =HC-HB;ΔN=NA-ND。 图2中,Rn是以转速n为参量的系统阻力曲线,A为额定负荷运行工作点,n为调节转速与恒定转速的比,N为功率曲线。 从图2看出,A点为风机额定负荷运行点,当风机转速随机组负荷调整降低时,风机通过改变叶轮的转速使风机运行参数Q和H相应下降,而风机的轴功率也同时大幅度降低,使风机始终处在曲线的最佳高效区运行。风机轴功率随叶轮转速值的变化是按3次方规律。风机采用调节转速比调节系统阻力运行方式更为合理。 以大同第二发电厂3、6号炉为例进行比较,6号炉送、吸风机今年在大修期间加装了液力偶合器,从试验情况可以看出,风机采用调节转速后的节电效果是比较显著的,测试结果见表1和表2。
通过表2中实测的送、吸风机在不同负荷运行时耗电的情况表明,送、吸风机采用调节转速幅度越大,在低负荷运行时间越长,节电的效果越明显。以上述两台机组相同负荷比较分析,以单机组年平均负荷160 MW计算,年运行7 000 h统计,送、吸风机加装了液力偶合器后节电[(1 273.2-745.8)+(2 407.3-1 126)]×7 000=1 265.9(万kW•h),每kW•h以发电成本0.13元计算,一年可节省164.57万元,当年就可以收回改造费用的投资。
3 结论分析 对锅炉风机不管采用变频器还是液力偶合器调速均能达到节电效果。两种技术各有优缺点,分析如下: (1)采用交流变频器对风机调速节能效果最好,具有调节效率高、范围广、精度高等优点,且输入功率因数高,对电网无冲击,能实现电机软启动。 (2)采用液力偶合器技术解决锅炉风机调速最主要的特点是投资成本低,并在一定的范围内可实现无级调速。 (3)两种调速装置的日常维护工作都比较小,并能长期稳定地投入运行。 (4)从安全运行角度分析,采用变频器调速时,如变频器出现意外故障可随时使风机切入恒速运行,而液力偶合器则必须要停机处理。 (5)液力偶合器在调速过程中随时会出现转速滑差损失,一般占电动机输入功率的10%~15%;而变频器调速不存在此项损失,故传递效率高。 (6)但变频器的初投资大是技术发展和应用受阻的主要因素。
4 建议 目前发电厂中对锅炉风机(主要针对的是离心风机)调速技术进行改造是一种发展趋势。在方案比较上,采用变频器和液力偶合器的矛盾比较突出。我们从经济与技术方面分析比较,提供以下建议供参考: (1)对中、小型机组(200 MW、100 MW)锅炉离心式送、吸风机推荐使用液力偶合器技术,可降低改造费用,同时能达到节电的效果。 (2)对运行10年以上的机组锅炉离心式送、吸风机推荐使用液力偶合器技术。 (3)对新投产的较大机组(300 MW以上)锅炉离心式送、吸风机选用变频器技术,因为对大机组运行可靠性要求高,以免因设备问题而影响锅炉运行,使电网波动。 (4)对目前风压较高的离心式风机(一次风机)最好选用变频器调速。根据风机性能,风压与转速是二次方关系,对高风压的设备采用转速调节时调节幅度与送、吸风机比要低,节电效果相比要小,采用变频器调节转速比液力偶合器调节效果要好,所以对高压头离心式风机最好采用变频器调节技术。
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