机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备管理 >> 基础管理 >> 更新改造 >> 资讯正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
氦质谱技术在某W机组凝汽
[转帖]数字电路汽机保护
350 MW机组给水泵汽机系
[分享]汽机保护系统的技
350 MW机组给水泵汽机系
125 MW 机组凝汽器真空抽
纯凝汽机组改供热机组一
凝汽式老汽轮机改型为调
某机组给水泵汽机系统的
凝汽器工作异常原因分析
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

纯凝汽机组改造探讨分析           
纯凝汽机组改造探讨分析
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 16:58:52
目前热电厂主要热负荷是该区域内的工业生产用汽,受供热能力的限制,许多热用户(其中包括高新技术开发区现在只好靠小锅炉供热)即使现在已使用热电厂工业用汽的单位,有的还保留着自己的小锅炉,以备供热高峰时短期使用。为了缓解城市的供热紧张局面,电厂中的中、小型纯凝汽机组可改为供热机组,以消除或减少城市的中、小型锅炉,对降低大气污染,提高社会整体效益是非常有益的措施。另外,60年代开始生产的N50-8.83型凝汽式汽轮机,目前根据国家工业的发展需要,要限制该类型机组的使用,这就可以对该型式的机组在基础及系统辅机等不变的前提下,改为抽汽凝汽式汽轮机,对电厂自身提高效益,站稳供热市场更是非常必要的。
  以保定热电厂一台N50-8.83/535型机组改为C50-8.83/0.98/535型机组为例作介绍。
1 机组现状
  该厂N50-8.83/535为单缸冲动凝汽式机组,由北京电力修造厂生产,投产于1973年3月。本机有7段抽汽,分别供4台低压加热器,一台除氧器,两台高压加热器。各抽汽在经济功率(45 MW)时的参数如表1。




2 改造的基本要求
  为便于机组改造后的经营管理,适应新技术的要求,机组改造尽可能从老厂母管系统中分解独立出来,机、电、炉组成单元制机组,实现单元制集中控制。不能分解开来的系统加装调整和计量装置。
3 改造原则
  (1)安全可靠性第一,采用的改造技术可靠,结构部件安全可靠,消除原机组改造范围内的缺陷及薄弱环节,提高可用率,提高可靠性。
  (2)根据国家四部委《关于发展热电联产的若干规定》和国家经贸委《关于关停小火电机组实施意见》文件的精神,确定退役凝汽机组改为抽汽机组后的年均热电比≥50%,总热效率≥45%。
  (3)以热定电,按配套锅炉设备的额定出力220t/h时,力求尽量增大供热量,以满足工业抽汽的要求。
  (4)以运转平台基础和轴承跨距不变动进行结构设计,便于施工,利于降低成本。
  (5)尽量采用当前国内最先进的同类型机组成熟、先进的改造技术,达到节能降耗,提高经济性的目的。
  (6)尽可能保留原冷凝机组的可用部件及附属设备,尽量减小改造范围。
  (7)自动主汽门、调速汽门安装位置不变,与凝汽器接口形式不变,与发电机的连接方式不变。
  (8)改造后抽汽量在0~100 t/h范围内任意调节,纯凝工况最大连续运行功率为50 MW;在抽汽量100 t/h,最大电功率为40 MW。
  (9)优化回热系统设计,改造后不影响回热系统设备的安全运行,补水采用凝汽器补水方式。
  (10)改造后的机组视同新机,延长机组寿命。
4 改造的基本方案
    方案一:增大非调整抽汽量向外供热
  这种方法是在三段抽汽处扩孔,其余部分不变。据计算供汽量能达到30 t/h,抽汽量将随着负荷变化而变化,优点是改造费用仅20万元左右。但这种改造不仅抽汽量太小,远不能满足供热市场需求,而且,热电负荷调整不方便,供热压力也不稳定。
    方案二:改为调整抽汽机组
  调整方式采用旋转隔板调整(即去掉压力级第七到第十级,改装为旋转隔板)。为此需要更换前缸、中缸、转子、部分隔板套、前汽封环、调速器、转速变换器等;需要增加的部件有旋转隔板、油动机、抽汽逆止门、压力变换器等;另外还有一些部件及调速系统与保安系统需要作相应改动。改造后,抽汽量可达60~100 t/h,随着抽汽量的增加,电负荷要下降,当热负荷到100 t/h,电负荷估计在36~38 MW范围内。
  方案三:改调整抽汽机组的同时对通流部分作优化设计
  本方案同样是改为可调整抽汽机组。改造范围与方案二基本相同,不同点是将机组改为可调整抽汽机组的同时,采用全三维技术同时对通流部分作全三维改造,采用优化设计,使机组内效率达到20世纪90年代世界先进水平。采用三维技术改造后的机组抽汽量可在0~100 t/h范围内调整,热耗比不采用全三维技术改造的机组下降628 kJ/kWh(150kcal/kWh)以上,相当于煤耗下降6.98%。本方案的改造费用约800万元左右。
  本次改造按照“以热定电、投资少、见效快、创最大社会效益中企业自身受益”的几个标准,如果改为非调整抽汽这种方式,因为抽汽能力有限,且压力无法调整,可能使得机组运行时压力不稳定,这种改造方案不可取。考虑到改造完成后运行的稳定性,最好改为可调整抽汽机组,改造后的机组无论在结构方面,还是在运行的可调整性方面都应该满足抽汽机组的要求,即改为真正意义上的可调整抽汽机组。所以经过技术比较,认为方案三较可行,即凝汽机组改为可调整抽汽机组,同时进行提高内效率的技术改造,这样,可以在充分利用原有设备及其潜力的前提下,以最小的投资争取获得最大的收益。
5 改造方案概述
  通过热力计算初步确定,将原机组的一个调节级+21个压力级改造为一个调节级+9个压力级+抽汽调节级+9个压力级的形式,即去掉的3个压力级改设一个旋转隔板使之进行抽汽压力调节。依靠固定在前汽缸下半托架上的油动机带动旋转隔板,改变旋转隔板中喷嘴面积,从而调整了抽汽口的蒸汽压力,保证满足抽汽压力的要求。同时,要求新设计的调速系统在确保抽汽压力稳定的同时,对机组的转速或负荷自动控制。改造后设计抽汽压力在0.78~1.27 MPa范围内变化,用调压器调整压力到所需要的抽汽压力,抽汽量根据需要在0~116 t/h范围内变化,供热量最大可达100 t/h最大热负荷时可带44MW电负荷,热负荷低于60 t/h的时候,仍可带原设计额定电负荷,即50 MW。
6 改造范围
  (1)需要调换的部件:转子、前汽缸、中汽缸、隔板套、前汽封环、隔板汽封、调速器、转速变换器。
  (2)需要增加的部件:旋转隔板、旋转隔板调节杠杆、抽汽油动机、油动机托架、调压器及其座架、抽汽逆止门及操纵座、安全阀、压力变换器、切换阀、接线盒等。
  (3)需要修改的部件:汽封管路、疏水管路、调节油管路、抽汽阀控制管路等。
  (4)需要调整的部件:左右两只高压调节汽阀,其流量特性曲线要做修正,在现场通过调整连接板而改变A值,从而改善4个阀的重叠度。由于前汽缸和中汽缸是新的,因此中汽缸与后汽缸连接垂直面的定位销必须重新扩配钻绞,其连接的销子及螺栓均需更新。
(5)附属设备的改造
  ①高压除氧器改造:该机组配套的高压除氧器,为早期的喷雾填料式结构,原设计只进凝结水和高压加热器疏水以及少量补充水,由于该厂冬季供热高峰时补水量大,补水温度低,常造成高压除氧器跑水过负荷现象。改为供热机组后,由于所补除盐水进入凝汽器,末级低压加热器出口温度将比原来低,预计其温度将降低26℃,为此需要对高压除氧器进行增容改造。



  ②除盐水系统及设备改造:改为抽汽机组,对外供热量将加大,为了维持水量平衡需要补充除盐水。按供热量100 t/h计算,需增加除盐水生产量为:100×1.25=125 t/h。为此,需要增加一台阴床、一台树脂装卸罐、一台除碳器及相应的阴阳离子交换树脂。在本次改造中,需对卡脖子的管道及相应的电气、热工设备增加或更新。
7 改造后机组性能
  (1)纯凝50 MW工况下机组的热耗保证值不大于9 202.6 kJ/kWh(2 198 kacl/kWh),缸效率保证不小于85%。
  (2)额定抽汽工况下机组的热耗保证值不大于7 620.6 kJ/kWh(1 820 kacl/kWh),缸效率保证不小于85%。
  (3)最大抽汽量不小于100 t/h。
8 改造应考虑的安全措施
  (1)由于增加了调整抽汽系统,产生了超压的可能,除设置抽汽压力自动调整装置外,还必须设置安全阀。
  (2)改为抽汽后,加大了超速飞车的危险,须加装抽汽逆止门及防止超速的热工保护装置。
9 投资估算及经济评价
9.1 改造费用估算
  改造费用估算见表3。
9.2 效益分析及经济评价
  (1)经济指标分析:由于调峰的原因,该机组全年平均负荷为38 MW。如果单机煤耗按热耗率计算,全年发电煤耗419 g/kWh,供电煤耗453 g/k Wh。改造完成后,该机组全年平均发电负荷取40 MW,发电煤耗341 g/kWh,供电煤耗369 g/kWh,供热煤耗42.71kg/GJ,全年平均热电比1.51。


  (2)经济性评价:该机组改造完后,全年供热增加180万GJ,按现在的供热价格16.28元/GJ,去年供热单位成本13.65元/GJ测算,供热创收473.4万元,由于煤耗降低节煤折款551.93万元,合计年创收1025.33万元。以此计算大约可用16个月的时间回收改造成本及电费收入损失。由此可看出,改造工程有极好的经济性。
10 结论
  将凝汽机组改为热电联产的抽汽机组,本身就是较大的节能项目,采用热电联产,可以满足不同层次用户的需要。
  (1)从节能措施考虑:①应尽量最大限度地增大抽汽供热能力,减少被循环水带走的冷源损失,节省燃料消耗。②为平衡抽汽外供热损失的水量,采取除盐水进入凝汽器的补水措施,最大限度地利用了机组的低压回热,还可充分发挥原有凝器设备的作用。③尽量利用现代新技术对通流部分及系统优化设计,达到降低热耗的目的。
  (2)从节水措施考虑:改为供热机组,减少了冷水塔造成的蒸发损失及其他几项损失,减少了水资源的消耗。
  (3)根据目前城市供热负荷的需求,N50-8.83/535型机组改为C50-8.83/0.98/53型调整抽汽的供热机组,并同时进行提高内效率的改造,是个投资少、见效快、社会效益非常明显的项目。
  (4)考虑到该机组的实际现状,调整抽汽对外供热量以最大100 t/h为宜。
  (5)运行方式考虑以热定电,优先满足热负荷的需要。
  (6)机组改造中,尽量充分利用原有设备,以减少投资和缩短工期。
  (7)改造后,全厂每年可对外增加供热量180万吉焦,每年可创收1 025.83万元,改造投资约16个月全部收回。

资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号