.4
21.5
-94.6
-91.1
24.3
12.2
2.7
-8.40
-37.9
6.3
-6.1
-15.1
-27.1
-29.4
σy
-0.4
-33.7
-104.7
-28.0
-40.0
-128.7
-6.0
-9.3
-36.7
τ
-21.3
-30.7
-74.9
56.9
66.1
76.0
88.0
80.7
52.2
σ1
39.0
3.7
-24.5
52.1
44.2
5.2
81.6
68.6
20.5
σ2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
σ3
-11.9
-59.0
-174.8
-68.8
-96.0
-172.0
-94.5
-93.1
-84.4
σd4
46.1
60.9
163.3
105.0
124.1
174.7
152.6
140.4
96.5
表2 下支臂下杆实测轴向应力值
截面测点 (门号)
A-A
B-B
C-C
D-D
内
外
内
外
内
外
内
外
7#门
-177.6
-126.0
-97.4
-81.9
-93.0
-72.0
-72.4
-82.5
3#门
-127.4
-72.8
-94.9
-69.0
-84.0
-80.6
-75.2
-85.4
静态测试结果表明,支臂受力后轴向应力的分布是支臂内侧比外侧大,但靠近支铰的第D-D观测截面实侧应力内侧为-72.4MPa,外侧为-82.5MPa,说明支臂X向弯矩不为零,是一弯压组合变形。这与弧形闸门π型框架受力变形情况相同,最大轴向压力在支臂与主梁联接处附近A-A截面上的内侧翼缘处,其值为-177.6MPa大于1.1×[σ]=176MPa,说明支臂在该处的强度不够。
表3 面板实测应力值 MPa
区格号
7#门
3#门
区格长边中点
区格形心
区格长边中点
区格形心
σx
σz
σx
σz
σx
σz
σx
σz
1
-69.1
-230.1
59.0
140.9
-72.7
-193.7
43.1
115.2
2
-62.3
-184.0
39.4
124.0
-92.3
-204.8
26.5
129.6
由于面板锈蚀严重,故测得应力较大,7#门在低于正常高水位0.58m的条件下,实测应力最大值σzmax=-230.1MPa,其值接近于弧形闸门材料A3钢的屈服极限σs=235MPa,该部位在此条件下可能会出现一些塑性变形,应引起重视。
4 结论与建议
(1)弧形钢闸门实测结果与结构各部件受到水压力作用变形相符,说明该次测试成果可靠。 (2)在低于正常高水位177.0m的情况下,7#门的3#、4#主梁与支臂联接处附近的腹板上有3个测点的折算应力σd4大于规范规定的容许应力[σ]=160MPa,最大σd4=201.9MPa,大于1.1×[σ]=176MPa。此外支臂下杆在该处附近轴向应力也高达177.6MPa,所以可判定结构在该处附近的强度不安全,需对该水电站9扇弧形闸门在3#、4#主梁与支臂联接处采取结构补强措施,即增加主梁和支臂在它们联结处的截面面积,加大结点刚度,降低主梁和支臂在该部位的应力峰值。 (3)弧形钢闸门面板由于锈蚀严重,7#门下段门叶在低于正常高水位0.58m情况下测试出Z方向最大应力达230.1MPa,接近A3钢屈服极限σs=235MPa,说明弧形钢闸门面板处于正常高水位工作时,面板的某些局部位置会处于塑性应力状态,当开门泄洪时,可能会由于塑性变形而诱发异常振动,导致气蚀。因此,须对锈蚀严重的面板采取结构补强措施,即加厚面板或加焊次梁以减小面板应力。
参考文献
1 水利部东北勘测设计研究院,电力工业部东北勘测设计研究院主编.水利水电工程钢闸门设计规范.(DL/T5039-95).北京:中国电力出版社,1996 2 安徽省水利局勘测设计院.水工钢闸门设计.北京:水利电力出版社,1983.288~309 3 张如一,陆耀桢.实验应力分析.北京:机械工业出版社,1981.117~120 4 王龙甫.弹性理论.第二版,北京:科学出版社,1984.153~159
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