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俄国大型(500 MW)燃用高灰分煤电站锅炉的设计特点及运行特性           
俄国大型(500 MW)燃用高灰分煤电站锅炉的设计特点及运行特性
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:42:21
俄国大型(500 MW)燃用高灰分煤电站锅炉的设计特点及运行特性 黄少鹗
福建省电力试验研究院,福建福州350007

1 概述
  拔都里斯克机器制造股份公司(зпо)是俄国大型电站锅炉制造厂家之一。于20世纪70年代初就已建制了燃用厄奇巴斯图斯克(以下简称“厄”煤)高灰分煤、功率500 MW的П-57型固态排渣煤粉炉。当今,计有16台该型炉在运转,其中2台装在特罗伊茨克电厂,4台装在里弗钦斯克电厂,8台在厄奇巴斯图斯克1号电厂(ЭГPЭC-1),2台在厄奇巴斯图斯克2号电厂(ЭГPЭC-2)。此外,还为南哈萨克地区电厂研制了相同的锅炉机组。
  首台П-57(П-57-1)型样品炉于1972年设计制成,装在特罗伊茨克电厂 ,1974年投产。  
    首台炉取得经验后[1,2],在它基础上接着又开发了П-57-2及П-57-3型系列锅炉。这些炉的炉膛水冷壁在结构上作了改进,把“上辐射部”的下垂竖直段水冷壁合并到上辐射部水平受热面内。2台П-57-2型炉装在里弗钦斯克电厂。另外,第3台的П-57-3改进型炉把“再生”式换成多管式空气预热器 。ЭГPЭC-1电厂的3号至8号炉安装了П-57-3改进型炉,见图1(a),该炉把“走廊”区取消,而在此处装第Ⅱ级省煤器,加大“下辐射”部和“中辐射”部受热器,焊口在7 m以上,以提高它的工作可靠性。

2 П-57改型锅炉的结构特点
  以上所述的П-57改进型锅炉均配置带锤击磨炉膛侧墙二层上的24只对冲布置的旋流式燃烧器(每套制粉系统供同一层上的3只毗连燃烧器),锅炉燃用干基灰分39%的“厄”煤。
  除里弗钦斯克电厂锅炉外,其它炉子都配置装在空预器“冷”侧的一次风机,把干燥-通风剂输进锤击磨。一次风在单独的(8台空预器中的3台)的“列”型管式空预器内加热。而里弗钦斯克电厂锅炉的制粉系统则采用单独装在空预器出口“热”侧的热风机,把空气输进磨煤机。
  在首台П-57型炉[3,4]烧“厄”煤经验基础上研制了改进型的П-57Р型炉,见图1(b)。设计燃用煤种的干基灰分为48%,最高为55%(纯属劣质燃料)。炉顶结构作了重大改进。双面裸露的水冷壁与炉膛侧墙相连以消除结焦和积灰,撤除沸斯登管,在水平烟道下水冷化。装用6台中速磨直吹式制粉系统。煤粉输至燃烧器系统略作改进(每套制粉系统供4只燃烧器)。П-57P型样品炉装在ЭГPЭC-2厂 ,1990年投产。同型的第2台炉1993年投产。第2台炉和第1台炉不同,把炉膛改成配置槽形直流式燃烧器的“双旋绕”切圆燃烧炉膛,空气按不同层燃烧分段输入并从炉膛不同高度分段给进,目的是降低NOx生成。
3 制粉系统的配置
3.1 带锤击磨的制粉系统
  20世纪70年代初期,燃用“厄”煤大型炉(300 MW)广泛应用中间储仓式或直吹式制粉系统[5,6]。在这期间,由于锤击磨技术上的突破,提高了击锤和易磨损元件的寿命,所以,在П-57型锅炉上都配置MMT-2600/2550-590型锤击磨直吹式制粉系统(П-57P型炉除外)。
  全俄热工研究院乌拉尔分部等有关单位[7~9]对配该型磨的制粉系统进行检验,试验结果表明:在设计通风量Qm″=75 000 m3/h,磨煤出力50 t/h时的单位磨煤电耗为16~17 k W·h/t,煤粉细度R90为15%~18%,磨煤机—粗粉分离器—煤粉分配器的阻力为1.8~2.0 kPa,在磨煤出力变化范围内,煤粉质量优异(分散性系数n为1.0~1.5)。
3.2 中速磨的应用
  国外大型发电机组大量使用带中速磨的直吹式制粉系统,磨煤构件的使用期相当长(5 000~15 000 h),显现出该制种粉系统的优点。于是俄方向德国“BaBcoke AG”公司申购了生产MPS2650型中速磨专利,制作该型磨,样机装在ЭГPЭC-1电厂5号锅炉机组上磨制“厄”煤,作工业试验性检验,俄中央机炉研究院科技生产部等单位[10]参与了该磨的长期运行试验。ЭГPЭC-2电厂头2台П-57Р型炉,安装了该型磨磨制高灰分“厄”煤。运行经验结果表明:尽管该型磨在结构上还有些缺陷,但从磨的使用寿命和磨煤经济看总体是好的。
  制粉系统试验结果得:磨出力为75 t/h,煤粉细度R90=18%,磨煤单耗为11~12 k W·h/t,带粗粉分离器磨煤机阻力不超过5.3 kPa[11]
  磨灰分w(Ad)>48%煤,在推荐通风量输进磨时,漏煤量极少(20~60 kg/h),石子煤的灰分w(Ad)为70%~75%,发热量Qnet,daf为2 100~3 800 kJ/kg。
  MPS-2650型中速磨弧形磨盘和辊子抱箍用4 X8H4特殊合金制作,抱箍最初厚度120 mm。弧形磨盘均匀磨损,相应抱箍也磨损均一。制粉系统初期运作所取得的易磨件的磨损数据:2台试验磨在磨煤出力约57 t/h下,平均运作8 084 h后,辊子抱箍的磨损量为20 mm,弧形磨盘为14 mm,磨损率分别为17%及12%。对于这些易磨元件的磨损,尚待进一步深入研究,它的使用寿命还欠缺具有足够代表性的数据。
4 煤粉分配器的应用
  输进燃烧器煤粉和干燥剂的分配技术是保证炉内工况合理的关键,煤粉分配器结构型式的选择,显得至关紧要。对于装设锤击磨炉,采用结构十分简单的煤粉分配器能满意解决煤粉和干燥剂分配。而对于安装中速磨的П-57Р型炉,烧高灰分“厄”煤时,需加大通风量,这时,需装煤粉分配器-浓聚器装置。但在采用旋流燃烧器的П-57Р型炉上,这种煤粉分配器-浓聚器倘若不作专门改进,将难以保证初期运行时煤粉和干燥剂得到满意的分配。于是,对煤粉分配器内的煤粉排放管做了切断处理,使煤粉分配的不均度得到改进,不均度Δδmax=30%。这时,煤粉管的断面积和燃烧器流道需作相应修正。
  对装直流燃烧器的П-57Р型炉配置的煤粉分配器-浓聚器进行试验,结果得 :靠边侧的制煤系统输进“乏气”燃烧器的干燥剂为34%,煤粉为13%。而装在中间的制粉系统输进“乏气”燃烧器的干燥剂为24%,煤粉为5%。输进主燃烧器煤粉和干燥剂的分配相当均匀(Δδmax=20%)。
5 一次风系统的应用
  在空预器“冷”侧装设一次风机时,在1台炉上风机台数可减少到仅需2台,而且是在合适温度下运作,并能布置得恰到好处。
  另一种方式是在空预器后为每台磨单独装配1台一次风机(下称“热风机”)。由于热风机可采用导向器达到高质量调节风量,因而便于实现制粉系统和风道的自动调控。在这种情况下,还能消除在空预器前装一次风机系统所固有的缺点,即风道的压力高,空预器需分成一次加二次风区,使调控系统复杂化等弊端。
  安装单独热风机的制粉系统不足之处是需配8台风机,且在高温空气条件下运作,风机本体质量和运行可靠性要求高。对于中速磨采用这种系统时,还需制作“非标”热风机。
  在空预器“冷”或“热”侧装设一次风机,对于它们的应用前景,判据是经济性对比。这可用消耗于全部风机上的计算电耗评估,虽然有部分电量被制粉系统耗用(克服磨煤机阻力)。
  表1示出处理1 t原煤消耗在通风上的计算单耗。
                    
                    
    由表1所列的计算数据可以看出,两种系统消耗于通风的总单位电耗相近。
6 装旋流式燃烧器П-57型炉的运行经验
  配置旋流式燃烧器的П-57型炉试验及运行经验表明:设计的工况及结构参数能最终保证要求条件(具有绕炉膛中心线的反向旋流,气粉混合物和空气强烈掺和)是烧“厄”煤粉能提早和稳定着火并有效燃烧的前提。燃烧器保持确定的参数诸如 :一、二次风旋流强度(n1为1.1~1.5,n2为2.5~3.0),一、二次风流速(w1为15~20 m/s,w2为25~30 m/s),它对保证锅炉基本工况运行极为重要。倘若这些参数低于极限值,燃烧器的空气动力特性将变差,直至绕炉膛中心轴线旋流区消失为止。一旦缺少旋流燃烧将延迟着火,燃尽恶化。这种要求与二次风为单通道或双通道的燃烧器有关系。
  分析ЭГPЭC-1及ЭГPЭC-2电厂装旋流燃烧器的П-57-3 M和П-57Р型炉,不同型式磨煤机试验结果表明:П-57Р炉在低负荷时的固体不完全燃烧损失(q4)较高,原因是一次风率αI较大,燃烧器机构偏离设计工况运作,全部气粉混合物都输进燃烧器的主流道,未能取得改进最终效果。这时,燃烧器出口流速增大到21~23 m/s(П-57-3 M炉为15~18 m/s),在锅炉额定负荷(DN)的70%时,二次风与一次风的速比w2/w1降低到不许可值(17-57-3 M炉改前为1.1,现降到0.55)。
  П-57型炉的炉膛为矩形断面,深21 840 mm,宽9 840 mm。炉墙为整片水冷壁,炉膛容积热强度qV=481 MJ/(m3·h),断面面积热强度qA=21MJ/(m2·h),炉膛出口烟温θl″=1 208℃(П-57-3 M炉额定负荷时的计算参数)。
  ЭГPЭC-1电厂П-57-3M炉烧平均特性Qnet,daf为12 730~16 950 kJ/kg且w(Adaf)为31%~41%的“厄”煤,ЭГPЭC-2电厂П-57Р炉烧Qnet,daf为10 300~17 460 kJ/kg且w(Adaf)为56.7%~35.5%的“厄”煤,燃烧器和炉膛运行工况参数保持接近设计值。可保证着火、燃烧相当稳定(在(0.6~0.65)DN时),燃料燃烧经济性高,q4为1.0%~1.5%。由炉膛的空气平衡观察到能达到这种效果时的数值为:
  a)省煤器进口的过量空气系数α′sm为1.15~1.25;
  b)一、二层燃烧器的过量空气系数αr为1.0~1.05;
  c)不运作冷燃烧器中心流道的空气份额Δαl=0.07;
    d)炉膛漏风率Δαt为0.5~0.07。
  ЭГPЭC-1电厂П-57-3 M炉强燃烧区的温度水准为1 430~1 570℃,位于离第二层燃烧器高1.5~2.0 m处,而ЭГPЭC-2电厂П-57Р炉则离5~7m。这主要决定于炉内的过量空气系数,与煤粉细度关系不大。这些参数对炉膛出口烟温影响甚微[11]。ЭГPЭC-2电厂П-57Р炉高温区移向炉膛高位地带,这是由于一次风份额过大导致气粉混合物着火延迟、燃尽拖后的结果。两炉的炉膛出口烟温大致相同,保持在1 150~1 200℃水准。
  ЭГPЭC-1电厂П-57炉调试经验说明:运作中的燃烧器燃料和空气载荷分配较均匀是合理的,对燃料的经济燃烧和辐射受热面的运转条件均有利。
7 装直流式燃烧器П-57Р型炉的运行经验
  ЭГPЭC-2电厂П-57Р炉装用竖槽直流式燃烧器(图2(a))从一侧把气粉混合物射入炉。燃烧器切向安装,气粉混合物流道装在使炉膛气流产生旋绕的一侧(图2(b)),各燃烧器二次风从2个流道射入,其中一个流道和气粉混合物流道平行 ,另一个偏向炉墙一侧。该炉把燃烧机构改成切圆燃烧系统,从一侧把气粉混合物通过竖槽直流喷嘴射入炉,实质上已构成了“分段”燃烧(即旁侧燃烧器,三次风,按层分配燃料)。这种燃烧系统比传统系统(装旋流燃烧器)具有一定优点。在燃料稳定着火燃烧以及燃烧经济性实际相同条件下,炉温水准较高,NOx生成较少。
                      
    试验得到的锅炉运行技术经济指标如下:在折算锅炉热负荷(0.77~0.97)DN范围变化、省煤器进口最佳过量空气系数α′sm为1.15~1.18及煤粉细度R90为12%~18%时,热损失为2.0%~2.5%。改炉调试得到的数据如下:标高25 m处火焰温度最高,它和装旋流式燃烧器炉膛火焰中心位置相应。改后锅炉最高火焰和炉出口温度比装旋流燃烧器炉低约100℃[11]。以双切圆旋绕气流烧“厄”煤水冷壁受热面的运作效率极高。在负荷接近额定值(0.91~0.97)DN、投5套制粉系统且靠边侧制粉系统乏气煤粉管切断、α′sm=1.18时,炉膛出口烟温为1 200℃,接近于额定负荷的计算烟温1 211℃。
  投用乏气煤粉管,燃烧器速度工况额定时,炉出口烟温约降低40℃。低负荷(0.77 DN)时,投靠边侧4套制粉系统,第一、第二层燃烧器出口温度比负荷在0.7 DN的温度1 110℃低约60℃。5套制粉系统联合运行时,沿炉膛高度基本上是均等输入燃料,这时,炉膛上部的温度变化25~50℃。
  该型炉膛机构的特征之一(在调试时观察到):2套制粉停用1套,会影响燃烧器层火炬形态,特别是下层区间。在负荷(0.93~0.94)DN,α′sm为1.15~1.25且边侧制粉乏气切断时,炉膛计算的平均热有效系数ΨPJ=0.41~0.43,比制造厂作热力计算时取用的ΨPJ(J)=0.4略高。投乏气煤粉管,α′sm为1.15~1.18时,在整个运行负荷范围内,炉膛热有效利用系数实际为一常量,ΨPJ=0.45。
  在负荷为(0.77~0.96)DN时,投4或5套制粉系统,炉内空气平衡及燃烧器流道 、喷嘴流速特性如表2。
                       
                       
8 氮氧化物(NOx)生成的抑制
  表征炉室特性除了经济指标和受热面运作条件下的温度外,另项是排烟的氮氧化物(NOx)含量水准。所以ЭГPЭC-1,ЭГPЭC-2电厂在开发应用和调试所有П-57型炉时,特别注意这个问题,对排烟的NOx质量浓度进行了实测 。ЭГPЭC-1电厂П-57-3型炉在负荷(0.6~1.0)DN下,制粉系统以不同组合方式运作,得:NOx质量浓度为700~1 100 mg/m3(标准状态)。伊尔玛柯夫斯克电厂ПK-39-11炉所测结果与上相同。
  对ЭГPЭC-1电厂装二次风为双流道旋流式燃烧器的П-57-3 M炉进行了该问题的详细探讨。试验结果(图3)表明:负荷0.7 DN,α′sm为1.15~1.25时,NOx质量浓度为1 100 mg/m3。应指出:若把燃烧器主流道内旋流导叶装置角从55°关小到35°,则NOx质量浓度将减少30%,把通经燃烧器中间流道的二次风流量减少约40%(与主流道风量相比),则NOx质量浓度可降低15%。借制粉系统不同组合方式运作,检验各层燃烧器燃料负载量变化对NOx生成影响,得:把下层燃烧器的燃料量加大2倍,可降低NOx质量浓度约40%。总过量空气系数α′sm降到1.1~1.15时,会使CO含量明显升高。锅炉不允许在这样工况下运作,燃烧器主流道内的二次风旋流又不能降低,造成烧高灰分“厄”煤燃料稳定性下降。
                            

                             
                           
β—燃烧器主流道旋流导叶的装置角;Bs—输入下层燃烧器的燃料量;B—总燃料量;Q2J—输进燃烧器中间流道的二次风量;Q2Z—输进燃烧器主流道的二次风量
  
    图4示出ЭГPЭC-2电厂П-57Р炉负荷在0.7及1.0 DN时,实测NOx质量浓度与α′sm的关系。由图可以看出:在负荷1.0 DN、经济性最高的过量空气系数(α′sm=1.17)时,NOx质量浓度为1 540 mg/m3。在低负荷(D=0.7 DN)、α′sm=1.17(αr=0.95)、第一层燃料和一次风量较高时,NOx的质量浓度降至980 mg/m3
  由取得的数据可知:装旋流燃烧器的П-57Р炉之NOx质量浓度比ЭГPЭC-1电厂配锤击磨的П-57炉略高,比标准值高出多倍。对于这种炉,倘若不对炉膛和燃烧机构作重大改进,要降低NOx排放将十分有限。
  在保留原旋流燃烧器(双通道空气流道,先进的通流部分)下,可借燃料射流范围或炉膛高度方向组织成“分段”燃烧(在强燃烧区上、下部射进三次风)来进一步降低NOx。
  ЭГPЭC-2电厂П-57Р炉的改进情况则不同。它的主要改进措施(切圆炉膛分段燃烧)是针对降低NOx的生

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