机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备管理 >> 基础管理 >> 维修管理 >> 资讯正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
设备管理中存在的问题及
探索设备备件更换规律,
创新设备管理 提升竞争优
设备管理关乎企业效益
TPM自主保全实践的探索与
驱动离心泵的电机电流高
离心泵运行时不打量的原
离心泵一般容易发生的故
离心泵各零部件的检修标
计量泵的常见故障及处理
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

云浮发电厂高压导汽短管裂纹原因分析及整改措施           
云浮发电厂高压导汽短管裂纹原因分析及整改措施
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:30:46
                           云浮发电厂高压导汽短管裂纹原因分析及整改措施
                                   岑建培1 陈瑞龙1 莫乾凯1 钟万里2
1.云浮发电厂,广东云浮527328;2.广东省电力试验研究所,广东广州510600 
  云浮发电厂汽轮机系上海汽轮机厂制造的N125-135/535/535型的汽轮机,2号机组于1991年12月12日正式投产,已累计运行时间52 906h,启停次数144次。
  1995年3月19日3号高压导汽短管运行过程中突然断裂,由于及时采取果断措施,避免了严重后果的发生。断口处在短管侧焊缝热影响区上,扩大检查所有高、中压导汽管焊缝,又发现2号高压导汽短管侧焊缝热影响区上存在一条约长230mm,深16 mm的裂纹。事故发生后,汽机高、中压导汽管一直作为云浮发电厂金属技术监督跟踪的重点。1996年10月机组第二次大修时,又对高、中压导汽管所有焊缝进行表面渗透探伤,未发现裂纹。1998年10月小修时对4号高压导汽短管焊缝进行表面渗透探伤,也未发现裂纹。1999年12月第三次大修时,对高、中压导汽管所有焊缝进行表面渗透探伤,发现上缸两个高压导汽短管靠短管侧热影响区表面有裂纹。
1 检验与分析
1.1 化学成分分析和机械性能检验
  化学成分分析和机械性能检验结果见表1,短管母材化学成分符合ZG15Cr1 Mo1 V(JB3285)要求,短管与导汽管焊接属于异种钢焊接(ZG15Cr1 Mo1 V/12Cr1 Mo1V),选用R307焊条,焊缝化学成分正常。短管母材的σs,σb和δ基本符合要求,但σk明显偏低。
          
1.2 外观检查
  导汽短管(图1)外表面呈棕褐色,内表面上布满一层均匀的钝化膜。导汽短管与导汽管对接焊缝外表面经打磨后进行表面渗透探伤,发现靠短管侧的热影响区上有几条周向裂纹,见图2。
                                   
                               
    在导汽短管纵剖面做酸浸宏观检查,可见裂纹处在热影响区,见图3。
                            
    对导汽短管几何尺寸进行测量,总体尺寸与设计图一致,但短管颈部起弧点同图纸不同,见图4,虚线为设计图短管颈部的外型,两者相差很大。
                                
1.3 断口分析
1.3.1 裂纹断口宏观分析
  将导汽短管焊趾处的裂纹压开检验,发现裂纹区断口呈黑色,其扩展前沿呈弧形 ,上面有明显的裂纹扩展休止线,具有疲劳断裂的特征,见图5。
                            

1.3.2 裂纹断口微观分析
  在裂纹断口区虽无明显的疲劳辉纹,但可见明显的裂纹扩展线和小而浅的塑坑,这是大应力疲劳断口微观特征,见图6。
                             
1.3.3 母材断口微观分析
  短管颈部的母材超载断裂区为沿晶和解理混合型断裂,见图7。一般来说,ZG15Cr1 Mo1 V超载断裂区应为穿晶和解理混合型断裂,考虑材质已运行过一段时间,组织有一定的变化,断裂形式也将会变化,为此,进一步对断口进行微区成分分析,结果如表2。微区成分分析表明:晶界上有明显的成分偏析。
                            
                       

1.4 金相组织
  短管母材金相组织为铁素体加粒状贝氏体加沿晶分布的碳化物,晶界较宽,有偏析现象,见图8。重新正火(1 000℃)后回火(720℃),组织分布均匀,晶界窄且干净,见图9。
                            
                             
2 产生裂纹原因分析
  在机组启停过程,由于汽缸同导汽管不可能膨胀和收缩一致,短管颈部部位受最大交变应力,所以该部位是短管的薄弱环节。而由于短管实际尺寸同设计不符,使得对接焊缝正处于颈部的起弧点,焊接热应力使该部位所受应力加大且复杂化。另一方面,短管颈部厚度的增大,势必增大短管颈部内外壁的温差,导致温差产生的热应力增大,裂纹产生于焊缝热影响区上是可以得到解释的。
  从汽轮机厂了解到,汽缸的上缸短管所受的应力明显高于下缸的短管,且接近材质的屈服强度。下缸1号高压短管所受的应力最小,云浮发电厂的1号高压短管从未发现裂纹。同类型的萧山电厂两台机共发生了7次高压导汽短管开裂,但1号高压短管也从未发生裂纹。这说明了应力是产生裂纹的一个因素。
  从裂纹断口宏观、微观分析可知高压短管上的裂纹是疲劳裂纹。微区成分分析、金相检验都表明组织存在明显的化学成分偏析,使材料的冲击韧性大大降低(可能由于热处理的回火温度控制不良或焊后热处理的温度过低,引起晶界变质),从而降低了材料抗疲劳强度。重新热处理后,组织得到改善,说明了偏析同短管热处理不到位是有一定关系。
  综上所述,高压短管产生裂纹是高温疲劳裂纹,材料上存在成分偏析、力学性能不合格,导致了材料抗疲劳强度降低是产生高温疲劳裂纹的根本原因,短管实际尺寸同设计不符,使得对接焊缝处于应力集中处是产生疲劳裂纹的次要原因。
3 整改措施和下一步的监督
3.1 更换上缸高压短管
  萧山电厂两台机先后共发生7次高压导汽短管开裂,3次是在运行中泄漏发现的;长兴电厂发生2次高压导汽短管开裂,开始都采用焊缝挖补的处理方法,但经过一段运行全都再次开裂,而后采取更换新的导汽短管处理方法,至今未发生开裂。云浮发电厂高压导汽短管再次开裂,说明了不能采用焊缝挖补的处理方法,必须更换短管。
3.2 重新进行冷紧
  为降低应力,对高压导汽管系割管后重新进行冷紧,冷紧值按厂家设计要求。
3.3 调整调频支架
  高压导汽管调频支架设计目的为降低导汽管的摆动,冷态检查调频支架,发现其弹簧高度大多数超过200 mm,恢复到设计安装高度值160 mm。
3.4 严格遵守焊接工艺
  焊前预热温度为250~300℃,焊后进行720~750℃的高温回火热处理,短管端的焊缝恒温不小于3 h。热处理后进行100%焊缝表面渗透探伤和超声波探伤。
3.5 加强金属监督
  两次大修期间应对高压导汽管焊缝抽查,进行表面探伤,重点为上缸两个短管焊缝。
4 结束语
  云浮发电厂2号机高压导汽短管焊缝热影响区产生高温疲劳裂纹,材质不合格是产生疲劳裂纹的主要原因,短管焊缝处于应力集中处是产生疲劳裂纹的次要原因。高压导汽管的断裂会造成极大的危害,其它电厂同类型机组(特别是调峰机组)应加强该部位的监督。



参考文献



[1]佚名.云浮发电厂2号机高压导汽短管产生裂纹原因分析报告[R].沈阳:中国科学院金属研究所,2000.

资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号