商俊杰1,王红兵1,王文营1,张永红2,宋志强2,张建国2 1.河北省电力试验研究所,河北石家庄050021;2.衡水发电厂,河北衡水053000
衡水发电厂一期工程安装2台哈尔滨汽轮机厂生产的300 MW机组,型号为N300-16.7-537/537。为考核DEH系统的动态特性,确保机组在事故甩负荷时的安全,分别于1998年1月和4月采用测功法完成了2台机的甩负荷试验。
1 设备简况
汽轮机为哈尔滨汽轮机厂优化改造后的机组,高压缸为1+12级,中压缸为9级,低压缸为7×2级,末级叶片为900 mm。发电机是哈尔滨电机厂生产的,其型号为QFSN-300-2型,冷却方式为水-氢-氢;主励磁机型号为JL-1434-4,副励磁机为TFY-80-400型。
热力系统共有8段非调整抽汽;旁路系统采用德国RB公司生产的液压控制旁路设备,容量为锅炉蒸发器的30%,二级串联;配有3台半容量给水泵(2台汽泵、1台电泵),由于汽泵的备用汽源容量不足且不能进行自动切换,甩负荷后汽泵不能继续运行;机组控制系统采用西屋公司生产的WDPF分散控制系统。
汽机调节系统采用新华控制工程有限公司生产的DEH-Ⅲ型数字电液调节系统,其主要调节性能指标为:转速控制精度±1.5 r/min;负荷控制精度±1.5 MW ;甩负荷后的超调量小于7%。超速保护系统具有103%和110%两档保护。
2 试验方法
根据汽轮发电机组转子平衡方程:
M=J(dω/dt)=P/ω0
dω=P/(ω0·J)dt (1)
由于转速为3 000 r/min,且ω=2πn/60,式(1)又可写为:
Δn=∫tt0(30.396×10-3/J)Pdt (2)
式中 J——转子转动惯量,kg·m2
P——在t0~t时间内的有功功率平均值,W
t0——OPC(超速保护装置)开始动作时的时间,s
t——有功功率为0时的时间,s
试验时测取发电机有功功率的过渡过程曲线,按式(2)进行数值积分,可得到汽轮发电机转速的过渡过程曲线。
试验时人为输出OPC 动作信号使OPC 动作并使其保持,高、中压调节汽门关闭,功率为零后延迟4 s打闸停机。负荷甩掉后锅炉立即切除全部给粉机,但保留4只油枪维持燃烧,以利于机组快速并网。
试验时机组热力系统按正常方式运行,回热系统全部投入,不带厂用电和厂用汽;为保证甩负荷后锅炉及时上水,电动给水泵空转备用。试验时先甩半负荷,待一切正常后再甩全负荷。
3 机组试验条件
3.1 调节汽门严密性
机组在3 000 r/min运行,关闭调节汽门而主汽门全开,在主蒸汽压力为9.0 MPa、再热汽压1.82 MPa,凝汽器真空为93 kPa的条件下,#2机18 min转速自3 000 r/min降至580 r/min,说明#2机调节汽门严密性尚可。
#1机在主汽压力8.6 MPa、凝汽器真空91 kPa、再热汽压较低时转速可降至500 r/min以下。
3.2 自动主汽门严密性
机组在3 000 r/min运行,关闭主汽门而调节汽门全开,在主蒸汽压力为8.8 MPa、再热汽压力为1.0 MPa、凝汽器真空为 91~93 kPa的条件下,2台机的转速分别降至488 r/min和500 r/min。
3.3 超速试验
经试验,2台机组103%、110%超速保护功能正常,当转速升高到 3 090 r/min时,高、中压调节汽门关闭,高、中压自动主汽门保持开度;当转速升高到3 300 r/min时,高、中压调节汽门及高、中压自动主汽门迅速关闭。
机械超速试验,动作转速符合要求。
3.4 自动主汽门及调节汽门关闭时间的测取
将油动机行程反馈电压信号接入光线示波器,在机组静止状态下阀门全开时打闸,测出各个阀门的延迟及关闭时间。#1机实测结果为:高压调节汽门延迟时间小于0.03 s、关闭时间小于0.22 s;中压调节汽门延迟时间小于0.05 s、关闭时间为0.15 s;高压主汽门延迟时间为0.05 s、关闭时间为0.22 s。#2机实测结果为:高压调节汽门延迟时间小于0.04 s、关闭时间小于0.18 s;中压调节汽门延迟时间为0.07 s、关闭时间为0.13 s;高压主汽门延迟时间为0.08 s、关闭时间为0.30 s。
3.5 其它试验
此外还对高、低压加热器保护,ETS通道,锅炉安全门及泄放阀,热工及电气保护等进行了多次试验,确认符合甩负荷试验的要求。在甩负荷试验前,又带小负荷打闸1次,为顺利进行甩负荷试验做了充分的准备。
4 试验测试
本次试验参数的测量采用录波和CRT查询手工记录的方法。录波的参数主要有功率、阀门行程、OPC动作信号等;手工记录的参数有转速、主汽压力、主汽温度、再热汽温、再热汽压等。由于WDPF系统有参数变化记录,故参数变化过程完整、准确。
有功功率的测量,采用贵阳永胜电表厂生产的三相功率变送器录波测量,变送器输出为0~5 V直流电压信号,综合精度为0.25级。
阀门行程的测量:利用阀门上的位移变送器,从DEH柜中引出输出信号进行测量。
利用OPC电磁阀的动作电压(110 V直流)作为OPC的动作信号,输入示波器进行测量。
录波器为SC-16型24线光线示波器。
5 试验结果
5.1 试验结果的整理计算
计算时将录波曲线放大后分为10等份进行数值积分,求得汽轮机转速的过渡过程曲线。在计算时,汽轮发电机的转动惯量直接影响飞升转速,而时间常数又直接决定着转动惯量的大小。对于哈尔滨电站设备成套公司生产的汽轮发电机,时间常数设计值为10.116,而几台同型机组用常规法甩负荷得出的时间常数在9.727~10.135之间,与设计值基本一致,故计算时转动惯量按设计值选取。
5.2 试验结果
a. #1机甩满负荷后(负荷为300.5 MW),功率延迟0.2 s开始变化,1.7 s后负荷到0,最大超调量为167 r/min。
b. #2机甩半负荷后(负荷为140.8 MW),经过0.15 s功率开始变化,1.5 s后负荷到0,最大超调量为79 r/min。
c. #2机甩满负荷后(负荷为299.3 MW),经过0.18 s功率开始变化,1.37 s后负荷到0,最大超调量为163 r/min。
6 结论与建议
a. 机组在甩满负荷后,最大超调量为额定转速的5.6%,低于制造厂7%的要求,本机的调节系统能满足机组甩负荷的需要。事实上,机组在正常运行过程中曾发生事故甩负荷的现象,其最高转速与本次试验结果完全吻合,说明用测功法进行甩负荷试验的结果是准确可靠的。
b. 甩负荷后各系统动作可靠,各监测参数合格,机组能满足甩满负荷的要求。
c. 经2台机试验表明,利用测功法进行机组甩负荷试验,具有安全性强、风险性小、易于实现且具有较高准确度的特点,很受电厂的欢迎;但该方法有一定的局限性,只能得到机组在甩负荷后的最高转速,不易分析机组动态过程的稳定性。建议测功法甩负荷作为常规拉闸甩负荷的一种补充试验方法。
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