张致1 文凯成1 彭晓莺1 涂 1.湖北省电力试验研究所,430077 武汉市 2.湖北省电力局生产处,430077,武汉市
1 事故概况 葛洲坝换流站极I直流滤波器中电流互感器BD12-T1和BD12-T2于1997年6月、7月间相继两次在雷雨天气中喷油损坏,且事故过程及现象基本相似,具体情况如下: (1)1997年6月6日清晨,雷暴雨天气。系统运行方式: 双极280 MW,全压运行,极Ⅰ电流289 A, 极Ⅱ电流279 A。 3∶09,雷雨,极Ⅰ阀通道来回切换,中央报警不断发“极Ⅰ交流测量盘CH Ⅰ/CHⅡ故障”信号。现场检查发现BD12-T1下面有一大滩油,接线端子P1根部有明显裂缝,已不能使用。 (2)1997年7月1日清晨,雷雨天气。系统运行方式: 双极360 MW,降压运行,极Ⅰ电流519 A, 极Ⅱ电流512 A。 事故过程及现象与6月6日BD12-T1的事故几乎一样。现场检查BD12-T2已损坏,漏油较之BD12-T1严重,喷油最远达3 m,P1接线端子根部也有裂缝。 T1和T2为同型号CT,型号为OSKF145,制造厂为RITZ,出厂日期为1986年,频率50 Hz,额定电压145 kV,绝缘水平:工频耐压275 kV,雷电冲击650 kV,一次额定电流为20 A,二次有2个绕组,1S1-1S2:0.5A,±0.1%,2S1-2S2:20 A,±1%,热稳定电流值1 kA,动稳定电流值2.5 kA。该CT用于直流滤波器保护和谐波电流测量。
2 设备损坏分析 对T1 CT进行了解体分析,发现该CT主绝缘有一贯穿性放电通道,即高电位对地电位放电,主绝缘被击穿,导致CT顶部铸铝件上最薄弱的进线端子P1根部破裂喷油。 该CT为倒立式结构,一次绕组、二次绕组及铁芯均放置在上部,采用金属膨胀器密封,铁芯分为2个并列放置,4个绕组(其中2个试验绕组)分别绕在2个铁芯上,二次绕组和铁芯外面有一铝壳,且为地电位(即零屏),二次引下线沿着与此铝壳相连的铝管到CT底部引出,铝壳和铝管外部包绕绝缘纸形成主绝缘,铝壳上绝缘纸厚度约20 mm,然后由一层铜丝带包绕组成高电位屏,并与箱壳相连,铝管上分段形成4个电容屏,相当于4个端屏。解体时发现CT的一次绕组、二次绕组和铁芯上均无放电及损伤痕迹,绝缘纸(除烧坏的外)无明显老化过热痕迹,在绕组圆环的下方,一次绕组的边缘与铝管相连接的三角区域有一贯穿性放电通道(图1所示放电通道1处),最外层烧损直径为30 mm,最里层铝壳处直径约为10 mm的喇叭口通道,在CT铸铝顶部箱壳上与放电通道对应部位有放电烧熔痕迹,地电位的铝壳上也有烧熔痕迹。 将T2 CT的绕组吊出检查发现,一次绕组无损伤和放电痕迹,在三角区域的正中有一贯穿性放电通道(图1所示放电通道2处),最外层烧损直径为31 mm,最里层烧损直径约为20 mm,其故障点位置和特征与T1 CT的故障点位置及特征极为相似,可以判定为由于同一故障原因所致。
图1 绝缘击穿部位示意图 Fig.1 Sketch map of position of insulation breakdown
3 原因分析及计算 3.1 正常运行情况 BD12-T1和BD12-T2的用途是在12/24次谐波直流滤波器中组成差动保护,以保护直流电容器。滤波器的一次接线如图2 ,CT上主要是流过谐波电流,尤以12次和24次谐波为大。谐波电流的大小与运行方式等因素有关,如降压运行则谐波电流较大,而CT的电压等于谐波电流在电感L1和L2上的压降。 根据1991年6月和8月,以及1993年5月,三次对直流滤波器的谐波电流和电压测量结果,双极运行时CT上的最大谐波电压总量为23.8 kV, 最大谐波电流均方根值为36.5 A,即使在单极金属返回的运行方式下中性母线上有直流电压U0=Id×R(R为线路电阻),在较大情况下,例如Pd=200 MW,Ud=350 kV,Id=571 A时,U0=14.85 kV。
图2 12/24次谐波直流滤波器 Fig.2 12/24 DC filter
在葛南线现有的功率水平下,即使是在较严重的条件下,CT上的对地电压约为39kV。 CT的额定相电压为83 kV。正常运行无过电压的情况下,CT上的工作电压不到其额定相电压的1/2,每台CT上的谐波电流均方根值为18.3 A,也未超过其额定电流20 A。除非CT内部存在严重缺陷,否则在这种正常工作电压和电流下是不会导致主绝缘击穿的。 从近两年的预试结果(表1)看,预试结果合格,从绝缘试验也未发现绝缘电阻和介损主绝缘劣化现象,而且T1是在预试不到一个月的时间内损坏的。
表1 近两年CT的预试结果 Tab.1 Preventive test result for CT last two years
序号
出厂
1995.03.02
1996.12.14
1997.06.06
978082 (T1)
/0.352%
1000 MΩ 0.400%
1000 MΩ 0.350%
978078 (T2)
/0.280%
15000 MΩ 0.480%
5000 MΩ 0.300%
在解体BD12-T1时,分别在CT三角区域附近取最外层和最里层的纸样进行聚合度分析。试验结果表明,最外层聚合度为630,最里层为590,说明该CT绝缘未老化。 综上所述,在正常运行时CT上的电压较低,电流未超过额定电流值,CT绝缘良好,也未老化。 3.2 雷电过电压计算 3.2.1 防雷保护计算条件 (1)雷电流波头时间为2.3 μs,波长40 μs,波形为斜角波; (2)雷绕击出线1~2档; (3)雷电流幅值分别为-30 kA和-50 kA。 3.2.2 计算结果 葛洲坝换流站极Ⅰ共有两台直流滤波器,故障时12/36次谐波滤波器退出运行。为研究滤波器运行方式对防雷保护的影响,利用EMTP分别对换流站等值电路对2台滤波器同时运行、仅12/36次谐波滤波器运行、仅12/24次谐波滤波器运行3种工况下的过电压水平进行了计算。计算结果见表2 ~表4。直流滤波器的节点编号如图3所示。电流互感器位于图中点LBZ1处和点LBY1处。故障损坏的电流互感器位于点LBY1处。过电压波形见图4 ~图6。
表2 2台滤波器同时运行时各点的过电压 Tab.2 Overvoltages of nodes under two filters operating together
雷电流
G1 /kV
LBZ1 /kV
LBZ2 /kV
LBZ3 /kV
G2 /kV
LBY1 /kV
LBY2 /kV
LBY3 /kV
-30kA
-721
-714
-287
-287
500
-507
-196
-196
-50kA
-787
-784
-353
-353
500
-578
-199
-199
图3 直流滤波器的节点编号及冲击绝缘水平 Fig.3 Node numbers and impulse insulation level of DC filters
图4 雷电流-50 kA绕击,两台滤波器同时运行,点LBZ1,LBY1处的过电压 Fig.4 Overvoltages of LBZ1,LBY1 under lightning stroke by pass the line and lightning current is-50 kA,two filters operater together
表3 仅12/36次谐波滤波器运行时各点的过电压 Tab.3 Overvoltages of nodes when 12/36 harmonic filter operating separately
雷电流
G1/kV
LBZ1/kV
LBZ2/kV
LBZ3/kV
-30kA
-740
-716
-281
-281
-50kA
-852
-762
-330
-330
表4 仅12/24次谐波滤波器运行时各点的过电压 Tab.4 Overvoltages of nodes when 12/24 harmonic filter operates separately
雷电流
G1/kV
LBZ1/kV
LBZ2/kV
LBZ3/kV
-30kA
500
-583
-172
-216
-50kA
500
-610
-172
-216
图5 雷电流-50 kA绕击,仅12/36次滤波器运行,点LBZ1处的过电压 Fig.5 Overvoltages of LBZ1 under lighning stroke by pass the line and lightning current is-50 kA,when 12/36 filter operating separately
图6 雷电流-50 kA绕击,仅12/24次谐波滤波器运行,LBZ1点的过电压 Fig.5 Overvoltages of LBZ1 under lighning stroke by pass the line and lightning current is-50 kA,when 12/24harmonic filter operating separately
表2~表4计算结果表明,12/36次谐波滤波器中点LBZ1处的过电压为-714~-784 kV, 超过该点的冲击绝缘水平(650 kV);12/24次谐波滤波器中点LBY1处的过电压为-507~-610 kV,接近于该点的冲击绝缘水平。保护裕度为1.07,未达到《葛上技术规范》规定的保护裕度不小于1.25的要求。这说明正常工作时2台滤波器中电流互感器的冲击绝缘水平选择过低。
4 事故对策 由上可见,2台滤波器中电流互感器的绝缘水平均选择过低。为了保证安全运行,必须对其实施保护。为此,对在点LBZ1和/或LBY1对地加110 kV电压等级避雷器或加220 kV电压等级避雷器状况下的过电压水平进行了计算,计算结果见表5。
表5 计算结果 Tab.5 Calculation results
方式
避雷器方式
避雷器电流/kA
LBZ1(12/36次谐波)的过电压/kV
LBY1(12/24次谐波)的过电压/kV
TWO
/
-784
-578
仅12/36
无
/
-762
/
仅12/24
/
/
-610
TWO
LBY1处加
-30
-693
-197
仅12/24
110 kV电压 等级避雷器
-43
/
-200
TWO
LBZ1处加
-56
-202
-675
仅12/36
110kV电压等 级避雷器
-56
-203
/
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