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数控尖轨加工铣床定位夹具机构改造
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数控尖轨加工铣床定位夹具机构改造
作者:未知 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2006-12-1 19:21:14
一、存在问题
中铁宝桥股份有限公司3.06数控尖轨加工铣床(日本本间金属工业株式会社产)是1990年1月引进的,主要用于铁路道岔产品中AT尖轨的加工。原机床夹具及定位机构由侧推缸、轨底压、轨顶压、轨底垫块、活动定位盒等组成。如图1所示,水平定位靠活动定位盒挂在一侧侧推缸挂耳上,垂直定位靠活动垫块。夹紧时,另一侧侧推缸提供水平方向夹紧力,轨底压(或轨顶压)提供垂直方向夹紧力。工作时,不同型号的钢轨产品(50AT,60AT)需更换不同定位盒(单侧12个),同型号的也需调换定位盒方向,工人劳动强度大,辅助作业时间长,稍有不慎换错定位盒将造成不合格品,而且,随着定位盒和挂耳的磨损,定位精度降低。另外,由于液压系统布于防护罩下,维修不便,轨底压由于长时间埋在高温切屑下,密封件易损坏,液压油泄漏严重,机床故障率较高。
二、改造措施
针对以上缺陷,决定对该机床定位及夹具系统进行改造,撤掉一侧侧推缸,采用单侧死定位,用强力电磁吸盘(吸力1.5MPs)代替轨底压。为保证夹紧可靠性,保留端头的一个轨底压,将液压系统提到防护罩之上,液压阀用专用油路块固定于侧推缸上,便于维修。定位底座与油缸支座之间采用止口联结,避免底座紧固螺钉经常被剪断,改造后的定位夹具机构如图2所示。
电磁吸盘的布置,考虑到所加工产品的长度,在工作台端头设一固定定位块,中间设一快速拆装活动定位块,这样,加工长工件时以端头固定定位块定位,加工短工件时以活动定位块定位,就可满足目前不同型号尖轨加工要求。电磁吸盘也以此定位块为界,分为前后两段,可单独带电,加工短尖轨;亦可同时带电,加工长尖轨。原先左右尖轨采用反向定位,改后采用同一侧定位,只需重新设置用户坐标系即可。
另外,随着夹具可靠性的提高,加工工艺也做了进一步改进,对于长度在6250mm以下的尖轨,单条工作台上可一次装卡2根进行加工,提高了加工效率,同时,通过夹具高度的合理调整,可实现AT轨轨底水平刨切和50kg/m,60kg/m钢轨及护轨在该机床上的加工,极大的扩展了机床的加工范围。
三、改造效果
机床实施上述改造后,已取得了明显的经济和社会效益:液压油从以前的每月平均35桶减为2桶,节约资金2.8万元/月;
劳动效率提高10%左右;机床故障率大为下降;维修非常便利;定位机构可靠性大幅提高,未出现过因定位失准而产生的质量问题,同时扩展了机床的加工范围;加工不同产品无需更换定位盒,降低了工人的劳动强度。
文章录入:设备管理 责任编辑:设备管理
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