|
摘 要:分析了NBK511系列FZC-2.7/0.8-3型振动给矿机振动台板与溜井间贴压式间隙密封的缺陷,提出了改进措施。通过加焊边侧板、改变溜井铜室浇灌结构等,大大延长了橡胶的使用寿命,减少了维修工作量,减轻了振动电机的负荷,取得了可观的经济效益。 关键词:振动给矿机,密封方式,改进 我矿使用的NBK511系列FZC-2.7/0.8-3型振动给矿机振动台板与溜井间采用贴压式间隙密封,此种密封形式存在许多不足之处。为此,我们设计制造了一种新的密封方式—橡胶侧装式密封。经长期实践,其使用效果良好,并在我矿推广。 一、贴压式间隙密封缺陷分析
1.矿石将密封橡胶2与振动台板1压在一起,给矿机工作时,台板产生的上下激振传至密封橡胶,造成橡胶破裂。橡胶密封通常每月需更换一次,如此频繁的维护作业,给生产管理带来很大困难。另外,密封橡胶给振动台板的反作用力也造成振动电机负荷加大,尤其是电机启动的瞬间,过大的启动电流极易烧毁振动电机。 2.裸露在溜井铜室的橡胶压板及螺栓3容易被落下的矿石砸打,使压板及螺栓变形、松动,造成密封橡胶脱落。由于压紧螺栓被焊在溜井预埋钢板4上,一旦遭到破坏,更换非常困难。 3.清理、更换密封橡胶时,作业人员需在振动台板上工作,狭小的空间不利于操作;溜井顶上虽有支护物,也不能确保作业安全。 二、橡胶侧装式密封结构 为避免密封橡胶与振动台板压在一起,设计侧装式密封时,在振动台板和溜井内壁上都作了一些 改动(见图2)。 1.在振动台板1的两侧及后侧加焊边侧板。 2.改变溜井嗣室浇灌结构,预埋联接钢板4时,焊上两条90X90mm的 角钢,用于安装密封橡胶2。
三、效果 1.改进后密封橡胶直立安装于振动台板溜槽内,橡胶与台板间最多只有摩擦力,橡胶磨损大大减轻,使用寿命可达半年乃至3个季度,是原来的6-9倍,极大地减少了维修工作量。同时也减轻了振动电机的负荷,因超负荷烧毁电机的情况再未发生。 2.压板及螺栓受到嗣室硷的保护。另外,螺栓不需焊接在预埋钢板上,即使损坏更换也非常简单。 3.振动台板尾部加焊挡板后,碎石及泥浆不会从侧边滴漏,确保了机架底部的清洁卫生。 4.改进后,溜矿井下部f室开阔,检修电机等更为方便,更换密封橡胶也可在振动机溜槽内、外两侧同时作业,安全快速。 此项技改为我矿创造了可观的经济效益,获矿优秀科技成果奖。
|