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[组图]升速曲线在旋转设备故障诊断中的应用         ★★★
升速曲线在旋转设备故障诊断中的应用
作者:佚名 文章来源:网上搜集 点击数: 更新时间:2008-7-1 18:49:22

    摘  要:本文简要介绍了升速曲线的概念。结合炼钢一次除尘风机、制氧机组空压机的振动诊断实例,阐述了升速曲线在旋转设备故障诊断,以及在转子动平衡中的应用。

    关健词:升速曲线;转子;动平衡;临界转速
    中图分类号:TH 165.3    文献标识码:B

    升速曲线是旋转设备在启动过程中,由静止升至额定转速时的振动幅值和转速之间的关系曲线。在旋转设备故障诊断中,升速曲线有着广泛的应用。下面结合实例加以说明。

    一、炼钢一次除尘风机振动故障诊断
    炼钢一次除尘风机出现振动故障,多因生产过程中产生的烟气、粉尘发生物理和化学反应,在叶轮上形成积垢,引起风机转子不平衡造成的。处理这类故障,通常只需先清理转子叶片上的积垢,再进行动平衡,就能达到较为理想的效果。
    我公司二炼钢一次除尘1#风机自投产以来一直达不到额定转速,且频繁出现异常振动。按常规办法清理积垢和动平衡后,虽然振动故障一时得以消除,但稳定运行时间很短,一般1周左右就需停机检修,更换转子。
    为查找故障原因,彻底解决风机存在的隐患,我们对转子的升速曲线作了分析。图1是该台风机转子的升速曲线,一阶临界转速大约为1000r/min,且与二阶临界转速相当接近。为避开临界转速,不得不降速运行,大约在1300r/min左右(额定转速为1 450r/min),风机效率大大降低。即使如此,风机仍运行在曲线的一阶陡峭段,靠近一阶临界区。由此可以看出,是该风机在设计、制造上存在的严重缺陷导致该台风机达不到额定转速。为此委托专业厂家对风机转子重新设计改造后,风机运行较为稳定,停机检修周期延长,动平衡次数大为减少。

    二、转子动平衡

    一般认为,当工作转速n<0.7n1 (n1为一阶临界转速)时,为刚性转子,当n≥10.7n1时,则为柔性转子。在对柔性转子进行动平衡时,其平衡转速必须在工作转速或以上。在对刚性转子进行动平衡时,为了提高其平衡精度,通常情况下平衡转速也应达到工作转速或以上。但对于工作转速不太高,振动型态为一阶振型的刚性转子,在平衡机转速达不到工作转速的情况下,仅做低速动平衡基本上也能满足使用要求。这时,就需要利用仪器先测试机组的升速曲线,判断转子是否为刚性转子,以便确定相应的平衡方法。例如,我公司烧结厂的冷风机、热风机,炼钢厂的一、二次除尘风机,轧钢厂的加热炉风机等均为刚性转子,工作转速一般在700~1 450r/min,平衡转速达到400~500r/min就基本能满足使用要求了。但这仅对刚性转子而言,柔性转子则另当别论。
    三、制氧机组空压机振动故障诊断
    1.基本参数
    主电机转速1 500r/min,功率1.42MW;空压机额定转速6 050r/min,离心三级,轴流六级,振动报警/停车值60/80μm(轴振)。主电机和空压机之间靠增速机传动,增速比为4.03。
    2.故障现象
    2000年1月,我公司3万m3制氧机组空压机检修,更换转子轴流段动叶片。试车时空压机强烈振动,当达到工作转速6 050r/min时,吸气端轴振值为75μm,出气端为115μm,超出报警停车值,不能正常运行。
    3.故障诊断与分析
    从振动时域波形基本为一正弦波和频谱图基频分量占主导,以及轴心轨迹基本为一椭圆判断,导致空压机振动大的主要原因是转子不平衡。此转子在更换叶片后送专业厂家做了离线动平衡,应当是没有问题的。为弄清原因,我们应用西工大CAMD6100振动诊断系统,对空压机的升速曲线进行了测试分析。图2是空压机试车时测得的升速曲线,可以看出,一阶临界转速n1大约为1 700r/min,二阶临界转速n2大约为4 900r/min。很显然,该空压机转子为一柔性转子。

    受真空平衡机性能参数所限,转子离线动平衡时,最高转速只做到了3 600r/min,这正是问题的症结所在。由于平衡时的最高转速为3 600r/min,只平衡了转子的一阶模态,而实际工作转速超过转子的二阶临界转速n2,因此,必须对转子的二阶模态进行平衡。否则,难以保证转子平稳运行。从图2可以看出,转子在3 600r/min之内振动不大,但在二阶临界转速处以及越过二阶临界后,振动很大。这说明,二阶模态不平衡是引起转子剧烈振动的主要原因。

    4.处理
    根据上述分析,决定将转子离线平衡时所加的配重块去掉一些,以使空压机振动下降。为保证不延误检修计划,动平衡在现场进行。经对转子实施现场动平衡,基本上达到了预期效果。轴流、离心侧轴振分别由75、115μm下降到37、42μm,机组很快恢复正常运行。在这次故障处理中,由于诊断结果及时准确,节约了故障排查时间。另外,转子实施现场动平衡,和外送动平衡相比,节约了转子拆卸、回装和往返运输的时间。初步测算节约8天时间,创造直接经济效益155万元,间接效益就更大了。

文章录入:设备管理    责任编辑:设备管理 
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