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摘 要 通过对火电厂凝结水泵电动机的状态监测、诊断分析和检查处理,诊断出转子不平衡和转轴弯曲是凝结水泵电动机振动偏大的主要原因,并进一步总结出造成转子不平衡的原因,从而为消除这类故障提供了技术依据。
凝结水泵电动机是湛江发电厂的重要辅机设备,全厂一共8台,其是否能够正常运行,直接影响到发电机组的安全稳定运行。自投产以来,三台该类电动机的振动值一直偏高,接近最大允许值0.08mm,并且伴有0.015mm左右的变化值。经过长时间的跟踪监测,6月27日,发现4#机B凝结水泵电动机的振动有较快向上发展的趋势,遂对该电机的振动情况进行状态监测和分析处理。
一、振动监测
4#机B凝结水泵电动机为立式结构,通过推力瓦承受电动机转子和水泵转子的重量,泵体与悬空支承的管道相连,故振动从下往上呈逐渐变大趋势,且容易受到相关设备的影响,所以,确定采用边跟踪测试边诊断处理的监测方法,重要放在监测该电动机上端振动的变化。
4#机B凝结水泵电动机型号YS-LT500一4,功率1000kW,额定转速1489r/min。
电机的测点分布见图1。取该电机上、下端轴承位置互相垂直的两个方向和轴向共五个点作为监测点。
经过近1年的监测,测试出各个时期各测点的振动数值(表1);根据跟踪测试各测点的振动数据,
作出振动趋势图。

二、诊断分析
该电动机投产前曾因振动问题返厂修理,厂家空载试转测试后,反映振动情况良好,所以未处理就送回。3月20日,负载试转,发现其上端振值仍然偏大,在0.08mm范围内波动,经三个月的运行后,上升至0.11mm左右,大大地超出了厂家设定的最大允许值0.08mm。考虑到立式电动机离地越高振动越大,上端轴承最容易受到振动的影响,故停机检查,发现其有明显的走单边现象,即一侧轴承内圈磨损。更换该轴承后,该电动机端振动一度下降到0.077mm左右,但一个月后又上升至0.098mm左右,这说明转子上端部分有可能存在弯曲现象。
9月24日,利用机组小修机会,空载试转电动机,上端振值基本稳定在0.07mm,约为7月6日带负荷运行时振值的71%,这说明振动主要由电动机部分引起。试转时还发现上端振值的波动变得很小,可见振值的波动主要是受到管道振动的影响。
考虑小修后该电机的振动仍有向上发展的趋势,11月22日,在负载运行的状态下,利用最新添置的恩泰克数据采集器,采集电动机的振动信号进行频谱分析,从图3中可以看出,2H测点的1倍转速频率在振动频谱中占优势,同时存在少量的2、4、5倍转速频率的谐波频率,此特征表明电动机可能发生如下故障:①转子不平衡,②转轴弯曲,③机座松动。频谱图中还出现保持架故障特征频率,这主要是因为轴承容易受到径向冲击,激发出保持架的故障特征频率,实际上检查保持架未发现异常。
检查机座各紧固螺丝,没有发现松动现象,基础也没有发现异常。
综上所述判断,转子不平衡和转轴弯曲是振动偏大的主要原因。

图3 电动机2H测点振动频谱图
三、检查处理
根据诊断结果,决定对电动机进行解体检查处理,在转子校动平衡之前,为确认转轴是否弯曲,先校验上端轴承位的同心度。拆卸两端轴承和推力轴承的推力头,清洗干净转子,以转子两端中心孔为基准,用百分表逐点侧量各部位跳动量,测量部位见图4(A为上端轴承位,B为推力轴承位,C为转子铁芯位,D为下端轴承位),测量数据见表2。开始时测得B、C两部位径向跳动量均超过允许值0.05mm,改为B、D部位为基准校验后,C部位径向跳动量合格,A部位径向跳动量超过允许值。考虑实际运行时承重轴承为推力轴承,上、下端轴承只起径向定位作用,且振动异常只表现在A部位,故采取刷镀A部位的处理方法,恢复径向跳动量至允许值内。
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