摘要 CENTAC离心式空气压缩机出现启动后无法加载;启动时振动大跳脱;一、二级排气温度高等问题的原因,提出相应措施并实施,适当调整空压机防喘振节流设定值,解决运行节能问题。 关键词 CENTAC C250压缩机 启动加载 启停控制 中图分类号 TH4 文献标识码 B
一、简介 CENTAC C250离心式两级空气压缩机,美国Ingersoll-Rand公司生产,运行自动化程度高,操作直观简单,保护功能齐全,具有自动双工、恒压控制和故障自动检测报警功能。华能德州电厂现有四台C250离心式空气压缩机,向两台660MW燃煤火力发电机组提供仪表空气,正常情况下仅运行一台空压机即可满足系统用气要求。运行中空压机相继出现一些问题,如:启动后无法加载、加载时振动大跳脱;夏季润滑油温和压缩机一、二级气温高造成的跳脱;启动时振动大造成的转子断裂等。 1.运行方式 CENTAC空气压缩机采用微机控制和监视系统—CMC盘,处理所有的压力控制和监视功能,并控制驱动电机启动器、油加热器和预润滑油泵等辅助设备。CMC具有空载、调制(恒压控制)和自动双工(节能控制)三种标准的性能控制方式和使用方法。 空载时空压机所产生的气体全部放空至大气,不向系统提供高压气体;调制是空压机维持系统压力与用户在CMC盘上设定的系统压力设定点上运行;自动双工是空压机根据系统的空气需求量变化自动加减负荷运行。对于电厂用户而言,需要维持压缩空气系统的压力恒定,以确保各用气设备动作正常可靠,一般采用调制方式运行(图1)。

压力传感器将测量的系统压力转变为4~20mA模拟量信号输入CMC控制模件,CMC首先用实测的系统压力与用户通过操作员接口(OUI)设定的系统压力设定点进行比较形成控制偏差,转换为4~20mA的控制信号,分别送至进气阀和旁路阀,控制二者的开度,保持空压机的出口压力在系统压力设定点。CT测量产生模拟量电机电流送入控制模件,一是作为电机的过电流保护,即当电机电流达到设定的最大负荷或负荷上限HLL时,CMC逻辑限制进气阀进一步开大,维持电机电流在HLL设定点,防止电机过负荷;二是当电流达到最小负荷设定值TL时,CMC逻辑把调制控制由进气阀切至旁路阀,即进气阀开度,维持不变,旁路阀开始开大,维持电流在TL设定点,防止进气阀进一步关小,而造成空压机喘振。 2.保护功能 为确保空压机的启动和运行安全,空压机设置如下保护功能,当测点监测到相应参数达到其设定的动作值时,空压机跳脱。如:油温高或低、油压低、气温高;一、二级小齿轮振动大。 二、问题分析 1.启动问题 (1)启动后无法加载。所谓加载就是空压机运行时,进气阀开大至最小开度以上产生恒定的气量,旁路阀离开全开位进入节流调制压力状态,空压机出口压力维持在系统压力设定点上。 空压机不加载表现为:空压机备妥状态下,启动后空载运行,此时空压机进气阀微开,旁路阀全开,按下加载按钮后,空压机进气阀逐渐全开,但是显示旁路阀不关,空压机运行电流仅25A,较正常运行电流低7A,无法向系统送气。 产生此现象的原因可能有:①阀门的仪表气压力低,不能推动阀门动作;②旁路阀机械部分卡涩,阀门不能正常动作;③最小负荷或节流限值TL设定值太高;④电流测量值显示偏低,低于节流限值TL。 对于①情况,需要检查仪用气阀门是否误关和由检修清理仪用气滤网来消除;②情况出现的原因多为外部异物卡住执行器的动作部分所致;③情况均为改变TL设定值造成;④情况多是CT输出电缆进入CMC的I/O板接点接触不良以及旁路阀的控制电缆接触不良引起。 (2)启动时振动大跳脱。引发空压机振动大的原因很多,如动、静摩擦;油温低;转子不对中;喘振;轴承损坏等。启动时出现振动主要是空压机发生喘振和动、静摩擦引起。 离心式空压机的喘振是因为压缩机输送的气量减小到一定程度后,空压机产生的压力不足无法维持稳定的输送气流,机内气流产生的反向流动,在空压机内产生扰流或涡流所致。为防止喘振的发生,系统设置了最小负荷点—节流限值TL,在空压机运行时电流达到该TL值时开始开启旁路阀,将系统不需要的部分气体排放到大气中。所以启动时空压机发生喘振的原因是TL值设定太小,造成空压机启动后运行在喘振区,采取措施就是将TL值调整到合适的大小便可以彻底解决。 空压机在启动时,产生动、静摩擦的原因主要是:一级空气冷却器凝结水自动疏水阀故障、凝结水疏水管路堵塞或空气冷却器泄漏,形成积水使液位过高,启动时积水被气流携带,冲击二级压缩机叶轮,产生过大的轴向推力,致使推力轴承与推力盘磨损,动静间隙减小甚至消失所致。 为防止空压机内产生积水,采取如下措施:①将空压机一、二级空气冷却器的凝结水自动疏水引至敞口地漏,便于正常运行期间检查疏水情况;②启动或停止空压机前,手动开启凝结水自动疏水阀的手动旁路阀,将积水放净;③运行期间定期检查自动疏水的疏水情况,冬季空气干燥凝结水量减小,自动疏水阀不疏水时则每两天开启一次手动旁路阀,吹扫凝结水疏水管,防止灰尘、铁锈等污物堵塞输水管路。 2.运行问题 (1)夏季油温和一、二级排气温度高。空压机自投运以来,夏季运行中经常出现油温和气温高达到跳脱值。油温和气温高的原因一是冷却水温高,可达33℃,二是冷却器淤泥或结垢、传热系数降低。开始时多采取反冲洗冷却器和提高油温、气温跳闸值的方法进行处理;反冲洗冷却器后仅能保持4~6天,反冲洗的频率一度达到每周一次,给检修人员带来了大量的工作量;而且提高油温、气温跳闸值,造成运行气温升高,多次引起空压机喘振诱发振动增大至跳闸值而跳脱,最多时一天内因气温高、振动大或油温高发生五次跳闸事件。对其中两台空压机采取了降低冷却水温的方法,首先加装一台外置管式冷却器,通入控制室中央空调产生的7℃的冷冻水,将进入空压机的冷却水由33℃降至20℃以下,将空压机的排气温度降至20℃以下,油温降低了8℃。对另两台空压机则接入引自化学净水站的26℃的洁净的工业水,降低排气温度达10℃,冷却器的脏污速度大大减缓。目前,夏季反冲洗冷却器频次,已经降至每六周一次。 (2)停运空压机频繁联动。空压机运行中曾经多次出现出口压力显示突降至零,其他自动备用的空压机纷纷联启。压力低备用机联动的条件如下:系统压力低至0.634MPa (92PSI)满足2min,备用空压机联动;如系统压力低至0.606MPa (88PSI)满足1min,备用空压机联动。系统压力取四台空压机出口压力显示值的平均值。检查运行空压机出口压力突降的原因,发现是压力取样管断裂或脱落造成。由于该取样管为橡胶管,而空压机出口气温夏季有时高达45℃,长时间运行橡胶老化断裂。针对这种情况,将压力取样管改为不锈钢管,已运行半年以上,再未发生联动问题。 (3)空压机运行节能问题。由于台660M W机组仪用气系统严密性较高,目前正常情况下四台空压机仅需维持一台运行,三台备用即可满足要求。而且运行的空压机也只是在最小载荷运行。最小载荷运行的空压机能耗与空压机防喘振节流设定值TL直接相关。调试时,厂家为确保设备安全,将该定值设定在31.6A,额定电流的0.93倍,这样空压机维持最小载荷运行时,日耗电7200kW•h。夏、秋季,空气密度小,按31.6A运行,空压机将无法加载,如TL设定值低于0.8倍额定电流(试验得出),空压机将发生喘振为最大限度地挖掘节能潜力,目前将空压机TL值设定在30A,日耗电下降6800kW•h,年节电达146000kW•h。 3.启停控制问题 四台空压机的启停,分别有三种方式:远方控制室DCS(发电机组分散控制系统)方式,远方CEM(能量主控系统)和就地控制面板CMC。空压机的正常启停在DCS上实现(图2)。

DCS为用于机组集中控制的分散控制系统;CEM是英格索兰公司提供的用于集中控制与管理多台配有CMC控制盘的空压机的软件包。在DCS仅能实现空压机的启停控制,在CEM和CMC上不仅可以实现空压机的启停,而且可以实现空压机运行参数的监视。远方启动时CMC控制箱上的“Remote Function Enable/Disenable”选择开关必须在“Enable”位;无论在远方还是从就地启动空压机,均需要就地空压机CMC盘上发出备妥信号。空压机备妥状态,既要求就地空压机的润滑油、密封气、冷却水等辅助系统投运正常,也要求远方DCS来的信号正常。 由于机组DCS控制系统采用西门子专门研发的用于电站机组控制的T-XP系统,其设计采用图3所示的驱动模块DCM控制空压机的启停。

当运行空压机需要停运时,CB OFF口发出脉冲停止命令取非,送到DCS的停止继电器,使继电器短时失电,其常开接点断开,停止信号通过硬线到达CMC,CMC接通电机开关的跳闸回路,开关断开。CB OFF口发出的脉冲停止信号归零后,停止继电器又带电,其常开接点闭合,向CMC发出远方备妥信号,准备空压机的下一次启动这种逻辑存在的问题是,当控制空压机的DCS中的该AP(T-XP分散控制系统中的自动处理器)故障时,CB OFF口的信号取非后,使继电器长期失电,造成CMC无法接收到DCS来的空压机远方备妥信号,从而空压机无法启动失去备用。 采取的措施是:将CB OFF口的停止逻辑中的“非”取消,将接到CMC的硬接线由停止继电器的常开接点改至常闭接点,这样只有空压机停运的瞬间,停止继电器短时带电,常闭接点才会断开,造成空压机失去备妥信号(空压机停运后转速下降至零之前,空压机不能备妥无法再次启动)。其他情况下继电器均失电,常闭接点始终闭合,保证空压机正常备用。
|