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提要:改进机身两侧可拆卸的门盖,材料由12mm铸铁板改为同厚度的聚乙烯板,并在两侧盖板上半部对称中线处,各加开了两个直径20.5mm螺孔排气。在新盖板内侧旋上阻油气帽,外侧接导气管。将积聚气体直接排出,消除曲轴箱体的内压,漏油现象消失。
W型活塞式真空泵用于从密闭容器或反应釜中抽出气体,是获得化学系统真空的常见设备。结构由完成气体抽取的气缸和承载机械传动的曲轴箱两大部分组成。 汽缸与曲轴箱体间由紧箍活塞杆的多层O形填料密封。连杆曲轴机构靠润滑油飞溅润滑。正常状况下,润滑油不会从曲轴箱内渗出。但是,真空泵往往连续运行1000h后,会出现较严重的润滑油渗漏。这是由于活塞杆长时间持续往复运动,使汽缸与曲轴箱间的O形填料磨损,气缸中的气体通过活塞杆与填料间隙倒窜入曲轴箱体内积聚,促使箱体内压升高。积聚的气体就会夹带着润滑油通过曲轴箱体的门盖缝隙渗漏出来。常规方法是停机,从机身两侧可拆卸的门盖处伸入套筒式扳手,旋动填料塞盖上的调节螺栓,使塞盖压紧密封填料。但在医药化工等连续性生产过程中,停机会影响产品质量,且渗漏的废油也会造成污染。 为此,改进机身两侧可拆卸的门盖(图1),材料由12mm铸铁板改为同厚度的聚乙烯板,并在两侧盖板上半部对称中线处,各加开了两个直径20.5mm螺孔排气。在新盖板内侧旋上阻油气帽,外侧接导气管。将积聚气体直接排出,消除曲轴箱体的内压,漏油现象消失。将此方法运用于W300真空泵,至今效果良好,连续运行4500h不需要停机检修。
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